要严格执行有关的操作规程,特别是检修后开车,深冷系统氮气干燥要彻底,达到规定的 露点要求,尽可能避免设备和管线发生冻堵。
9.7 分离热区
案例20倒空置换不彻底导致脱丁烷塔爆燃 事故经过:
1993 年3 月17 日14 时12 分,某装置分离热区脱丁烷塔抢修中发生塔内爆燃事故,燃 烧的烟火气浪从人孔喷出,将在该塔附近平台上工作的分离工段长,技术员和操作工共4 人燎伤。 原因分析:
此次抢修时间安排过紧,塔内倒空置换不彻底。加之塔釜倒空阀堵,造成釜底剩有少量 残留的裂解汽油。在掏装这些残油时,搅动加大了油中轻烃的挥发,使塔内可燃气体含量进 入爆炸极限。塔内C4 低聚物的化学性质极活跃,在日光照射下环境温度30℃以上就可自燃, 以往检修时就曾发生过低聚物自燃现象,低聚物自燃成为爆炸的明火源。 整改措施:
1、安全第一,不可盲目追求进度,容器交出检修前必须进行彻底的倒空、置换。 2、在分离热区容易生成低聚物的塔器,比如脱丙烷塔、脱丁烷塔和脱戊烷塔的塔顶配 备冷却、灭火用的喷淋水管。
案例21脱丁烷塔聚合物堵塞 事故经过:
某年3 月27 日,某装置脱丁烷塔系统波动,操作难度大,碳四产品质量不稳定,经分 析确认为脱丁烷塔塔盘及再沸器入口格栅聚合物堵塞,造成碳四产品不合格。事故发生后, 采用带压接管技术,增加脱丁烷塔反向冲洗线,对脱丁烷塔塔盘及再沸器入口格栅进行冲洗; 为脱丁烷塔增设阻聚剂注入系统。 原因分析:
1、脱丁烷塔长周期运行,丁二烯、戊二烯等发生聚合,聚合物积累在塔盘及再沸器入 口格栅处,造成堵塞,导致混合碳四产品中碳五组分含量超标。
2、上游脱丙烷塔波动,聚合物脱落,随物流进入脱丁烷塔,造成脱丁烷塔堵塞。 整改措施:
1、定期对再沸器入口格栅进行反向冲洗,以吹散、吹松聚合物。 2、稳定上游脱丙烷塔运行,防止聚合物脱落进入脱丁烷塔。 3、脱丁烷塔更换高效塔盘。
9.8 火炬系统
案例22火炬系统火炬头回火爆炸 事故经过:
1988 年4 月26 日15 时15 分,某装置火炬系统发生了一次火炬头回火爆炸事故,火 炬罐被炸开一条300mm 的裂口,火炬总管有几处管托移位。事故后工艺采取了关火炬长明线 阀断绝可燃气的措施。但因管线太长(千米以上),?在熄火尚未成功以前,又于15 时45 分发生第二次爆炸。
原因分析:
此次事故属经验不足,考虑不周所致。本次停车检修属小修,共七天。按计划,火炬
不熄火,供全厂各生产装置轻烃贮罐排放释放气。4 月26 日前装置已交付检修,有几处与 火炬系统相连的设备开口。虽然采取了一些措施,但难免有空气进入。在火炬不熄火的停车 检修方案的制定和执行过程中,对检修中可能发生的安全问题考虑不周,安全防范意识不强, 没有采取避免火炬系统进入空气的有效措施,导致爆炸事故发生。 整改措施:
1、火炬系统往往牵涉多个用户,与之相关联的系统以及排入火炬的物料来源比较复 杂。为此,必须由生产调度部门统一管理。火炬系统需要检修时,必须由生产调度部门牵头, 所有火炬用户参与,严格按程序制定和审查火炬系统的停车检修方案,力求细致、周全。 2、火炬点燃情况下,不允许在火炬管线上开口,防止空气漏入。
3、生产装置停车检修,涉及设备多,难免会有空气进入火炬系统时,火炬必须熄火, 并禁止可燃气排入火炬系统。
9.9 公用工程
案例23 水换热器内漏导致循环水水质恶化 事故经过:
2000 年1 月上旬开始,某装置循环水的水质逐渐恶化,COD、异氧菌等主要水质指标 超标,系统滋生大量灰色生物粘泥,沉积在凉水塔布水槽、水冷器换热管束及循环水管网中, 严重影响换热效率,生产负荷被迫降到80%维持运行。 从2 月份开始,使用“舒而果”(Shur-GO)对系统粘泥进行了为期2 个月共4 个周期 的处理。通过投加“舒而果”以及水稳剂WP-4D、分散剂T-225 等,控制有机膦浓度1.5~ 2.5mg/L,Zn2+1~3mg/L,浓缩倍数2.0~2.5,使换热器粘泥松散、脱落下来,被循环水带走,通过排污不断排出系统,同时,根据部分水冷器循环水流速低,疏松后的粘泥无法带走 的情况,各工艺装置根据换热器压力变化情况,对出、入口适时进行反冲洗。
通过采取上述方法,虽在一定程度上缓解了生产危机,但不足以把系统中的粘泥清洗干 净,根本的解决办法还是要堵住漏点,根除微生物产生的根源。为此,2000 年4 月6 日全 厂停车6 天,对循环水系统进行了大规模的治理,生物粘泥得到清除,循环水的水质明显改 善,系统恢复正常。 原因分析:
1、循环水换热器泄漏是生物粘泥产生的主要原因。由于换热器制造质量较差,1999 年 12 月下旬在裂解装置丙烯塔顶冷凝器(E-1555A/B)、丙烯机段间换热器(E-1699A/B/C)的 检修中竟发现有200 多根管泄漏,虽经多次修复仍有泄漏。这次加上一段稳定塔塔顶冷凝器 (E-1725)和丁二烯第一精馏塔顶冷凝器(E-2301)的大面积泄漏,加剧了循环水出现乳化 油的现象,结合水中的絮状物,形成深色粘泥,导致水质变黑。粘泥和油垢沉积在凉水塔布 水槽、水冷器换热管束及循环水管网中,严重影响换热效率,迫使装置降低负荷运行甚至停 车。
2、循环水杀菌用药单一。日常投加的非氧化性杀菌剂一直延用低泡沫的JN-2A,细菌 已对其产生抗药性,杀菌效果不明显。 3、循环水系统投用时预膜效果不太理想。 整改措施:
1、在大修后系统投用时应进行酸洗,置换合格后,进行预膜处理。
2、正常投用后的强化杀菌,严格控制异氧菌和生物粘泥,防止细菌再次大规模繁殖。 3、强化日常生产管理。一是在保证冷却效果的前提下,对冷却塔逐间停运一段时间进
行凉晒,以清除填料上黏附的残余澡类、粘泥。二是加强旁滤,在不影响循环水系统正常运 行的情况下,除去水中大部分微生物及微生物粘泥。三是完善循环水换热器出口取样管,实 行定期监控,及时发现、消除泄漏点。