金华市金东区七里塘水库报废论证报告
值排满24时,其余各项全部排在峰前。最后按过程洪量应等于设计一日洪量进行缩放,即得到设计洪水过程。设计洪水过程成果如表2-3。
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表2-3 七里塘水库设计洪水过程(推理法) (m3/s)
设计频率(%) 时间(时) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 0.50 0.50 0.58 0.58 0.58 0.58 0.66 0.66 0.66 0.76 0.76 0.83 0.91 1.09 1.24 1.67 2.50 3.67 20.10 2.00 1.42 1.16 1.01 0.83 1 0.72 0.72 0.83 0.83 0.83 0.83 0.95 0.95 0.95 1.08 1.08 1.20 1.31 1.56 1.78 2.39 3.59 5.25 28.80 2.86 2.03 1.67 1.44 1.20 0.5 0.84 0.84 0.97 0.97 0.97 0.97 1.11 1.11 1.11 1.26 1.26 1.39 1.53 1.82 2.08 2.79 4.18 6.13 33.60 3.34 2.37 1.95 1.68 1.39 表注:设计洪水过程汇流时间τ统一取1小时。
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2.3.2.2大坝泄流能力复核
现溢洪道已破损,正常蓄水位下降0.8m,现溢洪道进口底高程62.6m,宽8.5m。大坝泄流能力按以下公式计算:
Q?m?B2gHO
1.5式中: Q—流量,m3/s
m—流量系数,取0.32。 ε—侧收缩系数 B—宽度,m H0—堰上水头,m 计算结果见图2-2。
图2-2 水位~流量关系曲线
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2.3.2.3水库泄洪能力复核
根据七里塘水库实际运行情况确定的洪水调度原则,将水库正常蓄水位取与堰顶高程62.6m齐平,并作为起调水位,当水位达到62.6m时,溢洪道自由泄洪。溢洪道旁边的闸门未安装完全,不能发挥作用,本次调洪不考虑其作用。
水库调洪采用静库容调洪计算方法,即假定水库库容与库水位在dt时段内成直线变化,将圣维南偏微分方程组中的连续方程写成以下有限差形式的水量平衡方程式:
(I初+I末)/2-(Q初+Q末)/2=(V末-V初)/dt
式中:I初、I末——分别为时段dt初和末的入库流量(m3/s) Q初、Q末——分别为时段dt初和末的出库流量(m3/s) V初、V末——分别为时段dt初和末的水库蓄水量(m3/s) 水库泄水量Q与坝前库水位Z有如下关系:Q=f(Z)
式中Q与Z的关系随防洪调度中所采用的不同泄洪建筑物而定。水库蓄水量V与库水位Z关系有库容曲线给出,即V=f(Z)
联解以上方程式,即可求得各时段的坝前水位、水库泄量及蓄水量。 根据上述原理,采用辅助曲线法电算求解,逐时段连续演算,完成整个调洪过程。调洪计算时段长根据进、出库流量相等才出现最高库水位为依据,计算时对计算时段进行加密,本计算时段长取1/30小时。电算成果经手算核对无误。所得成果见表2-4。
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表2-4 七里塘水库调洪计算成果表
项目 入库洪峰流量 最高库水位 最大下泄流量 单位 m3/s m m3/s 频率(%) 5 20.1 63.2 7.07 1 28.8 63.6 11.45 0.5 33.6 63.9 19.88 根据现状泄流规模条件下调洪计算结果,水库200年一遇校核洪水调洪后水库最高水位63.9m,接近大坝的坝顶高程64.2m,加上目前突出的坝体渗漏问题,汛期时水库不能满足应急度汛的要求。 2.3.3 渗流安全分析
大坝为均质土坝,经长期运行且未进行过除险加固,在水的长期侵蚀下,大坝坝体久而久之就发育成渗水通道而渗漏,大坝运行期间已多次出现严重漏水。坝与溢洪道接合部存在渗水现象。大坝整体防渗性能方面,仍存在较多的安全隐患。 2.3.4水库运行管理
1.大坝运行
七里塘大坝未编制防洪调度和兴利调度计划,也没有水文测报设施、编制水文预报方案;仅有工作人员巡查监测大坝水量水位变化情况以及区水务局制定的防洪应急预案。
2.大坝维护
1998年12月对大坝迎水坡进行块石护砌,1999年1月竣工,共挖填土方1198m3,护砌块石441m3,拆除块石304m3、石片垫层137m3。
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