AO2工艺处理焦化废水

2020-05-04 15:58

A/O工艺处理焦化废水

贾鹏 牛继勇 李君敏

(邢台钢铁有限责任公司技术中心,邢台054027)

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摘要 邢台钢铁厂对蒸氨预处理工艺进行改造后,采用气浮-A/O2-混凝沉

淀工艺处理焦化废水.工程实践表明,该工艺运行稳定、操作维护简单,出水各项指标均能达到《钢铁工业污染物排放标准》(GB13456-92)二级排放标准。同时也可以大幅减少运行费用。

关键词 焦化废水 气浮 A/O 深度处理

1 工程概况

目前邢台钢铁厂年产100万t焦炭,原废水处理设施(按年产30万t焦炭设计出水已无法达标。A/O工艺是目前焦化废水广泛采用的生化处理工艺,但其操作维护复杂,脱氮效果差,耐负荷冲击性弱。经分析比较,邢台钢铁厂2005年引进了A/O工艺对焦化废水进行处理。该厂焦化废水的来源主要是:炼焦洗精煤中水分在干馏过程中形成的氨水、煤气水封水及煤气初、终冷过程中的冷凝水等,集中收集混合后统称为剩余氨水,其水量为18m/h,含挥发氨约4000mg/L,油约200mg/L。剩余氨水经气浮除油机除油后,与洗氨的富氨水一起送至蒸氨塔。蒸氨后的废水一部分去洗氨塔洗氨,余下的蒸氨废水与生活污水混合后处理,出水执行《钢铁工业污染物排放标准》(GB13456-92)二级排放标准,具体设计进水水质及排放标准见表1。

表1设计进水水质及水量 项目 水量CODcr NH3-N 油 /m3/h /mg/L /mg/L /mg/L 蒸氨废水 25 6000 200 <30 生活污水 30 50 0 0 混合废水 55 2755 90 15 排放标准 150 50 10 2 工程改造

挥发酚 /mg/L 1000 40 500 0.5 pH 7~9 7~9 7~9 6~9 3

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(1) 蒸氨预处理工艺的改造.原油蒸氨工艺采用单蒸氨塔运行,由于剩余氨水含油多,增加了蒸氨废水中油的含量,送洗氨塔洗氨时,容易造成分布器和填料的堵塞,影响吸收效果,增加洗氨塔阻力.为此蒸氨预处理工艺采用双塔单线运行方

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案,一蒸氨塔处理洗氨富氨水,蒸氨废水直接送到洗氨塔进行洗氨,形成单独的循环系统.另一蒸氨塔处理冷凝来的剩余氨水,蒸氨废水送到废水处理工艺再处理.新增加碱液接受槽1台,计量泵2台,管道混合器1台.以0.3m/h的投加量向剩余氨水中加入30%的NaOH溶液,使固定氨盐如NH4SCN、NH4Cl、(NH4)2SO4等转化为挥发性氨。增加1台处理量为60m3/h的FJL系列射流气浮净化除油机,与原有的40m3/h FJL系列射流气浮净化机除油机串联使用,经除油机后剩余氨水含油量〈30mg/L。该工艺运行稳定,蒸氨效率高,废水含氨≤0.01%,塔后煤气含氨≤0.05g/m3,废水中含氨≤200mg/L,为再处理创造条件。同时机减少对后续工艺设备的腐蚀,提高洗氨效果。设备、介质能耗在一定程度上也有所降低。 (2)废水处理工艺流程。

A/O2工艺是以废水中有机物作为反硝化碳源和能源,不需要补充外加碳源;废水中的部分有机物通过反硝化去除,减轻了后续好氧段负荷,较少了动力消耗;反硝化产生的碱度可部分满足硝化过程对碱度的需求,降低了化学药剂的消耗。故本废水处理项目最终选用A/O2工艺。工艺流程详见图1

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事故池 Na2SO4、NaOH、K2HPO4 M180 集水池 回用 外排 废水 调节池 气浮池 A/O2池 初沉池 混合反应池 二沉池 PAC、FeSO4 污泥浓缩池 脱水机 泥饼外 运

图1 焦化废水处理工艺流程

3 主要构筑物及设备参数

(1)调节池。1座,钢混结构,平面尺寸16m×15m,水深6m,有效水深5.5m,HRT=24h。内设置潜水搅拌机4台,自吸泵3台(2用1备)Q=30M3/h,H=12m,N=1.5Kw

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(2)A/O2池。钢混结构,A池和O池合建,分为两组,A池单座平面尺寸为21m×11m,水深6.5m,有效水深5.5m。每组O池又分为2段,每组尺寸为21m×21m,水深6.5m,有效水深5.5m。A段每组设置2台潜水搅拌机,用于缺氧段的混合搅拌。共4台(N=4Kw,n=42r/min)。O池末端设混合液回流泵4台(Q=85M3/h,H=5M),回流至A池。A/O2池设计总处理水量85M3/h(含30M3/h稀释循环冷却水),混合液回流比为200%-400%,污泥回流比为50%-100%。

(3)混合反应池。1座,尺寸为7.6m×2m,水深3.8m,超高0.5m。内设搅拌机4台。投加混凝剂M180用以去锄色度和CODcr,投加量为600Kg/d。

(4)沉淀池。初沉池、二沉池各1座,均为钢混结构,中心进水辐流式沉淀池,直径12m,池边水深3.5m,超高0.5m。池内设单壁周边传动吸泥机1台。 4 工艺调试

2006年2月28日引入生活污水,3月3日接种污泥,污泥采用市政污泥。为提高微生物培养驯化速度,采用了以下方法:①焦化废水逐次增加,给微生物充分的适应时间;②在缺氧池前端接蒸汽管通入蒸汽,温度恒定在29-310C;③污泥生长最适宜的PH值为7.5-8.2,采用24小时连续加碱方式,保证各池的 PH稳定;④加入适量K2HPO4药剂,提供微生物生长所需的养料;⑤好氧段采用鼓风曝气,曝气头选用微孔曝气头,曝气参数:S=0.5-1.5M2/根,Q=2-8M3/(个.h),曝气器共布置890个。考虑到系统内需氧量呈递减的特性,在好氧段中沿水流方向采用渐减曝气。高效的曝气率使好氧段DO最高可达6.3-8mg/L,满负荷运行是DO为3-4 mg/L。实施上述措施后污泥培养速度明显加快。2006年7月初调试完毕,7月19日验收通过。二级出水水质达到GB13456-93二级排放标准(见表2)。

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表2 二级处理后出水水质检测结果 项目 进水 出水 排放 标准 pH 8.276 6.701 6-9 碱度 mg/L 445 130.7 70.63 CODcr NH3-N 挥发酚 硫化物 氰化物 SS mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 2243.1 100.4 150 95.52 99.3 2.82 50 97.16 455 0.037 0.5 99.99 27.2 0.69 1 97.46 1.78 0.13 1 92.7 214.2 46 200 78.52 油 mg/L 9.87 0.14 10 98.58 去处率 (%) 5 技术经济效益分析

该项目总投资1087万元,其中设备459万元,土建457万元,安装79万元,其它92万元。运行成本为4.3元/M3(不含深度处理2.8元/M3)。其中药剂2.2元/M3(不含深度处理0.7元/M3),人工费0.3元/M3,电费1.8元/M3。 6 小结

(1)采用A/O2工艺处理焦化废水,运行稳定、操作简单、维护方便,同时也可以大幅减少运行费用。废水经气浮-A/O2工艺处理后各项指标均达到(GB13456-92)二级排放标准,再经深度处理,出水可达一级标准,可替代部分循环水。

(2)处理后出水全部用于熄焦,不仅节省新水补充量,而且降低了熄焦车卡的腐蚀,真正实现焦化废水零排放的目标。根据2004年3月新焦炉投产到2005年8月期间的数据显示,因腐蚀导致煤焦系统的设备及熄焦车、轨道修理费用约95万元(车卡两次更换上部钢结构及耐热板,轮对更换4组,电机车轮对2组,轨道更换2次),设备更新费约180万元(更新熄焦车、电机车各1台)。使用处理后的废水作为熄焦水后,明细改善了熄焦设备的腐蚀情况。

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