杭州湾跨海大桥Ⅱ合同-广东长大 桩基础施工工艺
1)卡球(砼球没有完全离开导管底口) 卡球原因分析:
①灌注导管悬空高度不足或剪球前沉淀增加造成悬空高不足;
改进措施:a、复核导管的实际长度,用测量绳从导管内量孔深,确认导管实际悬空高度,同时应避免导管再次移位以免影响导管悬空高度。b、二次清孔要彻底,从严控制沉淀;c、经常校核测量绳长度,避免测绳误差造成悬空高度不准。
②导管底口偏靠钢筋骨架一侧或靠近声测、压浆管底管;
改进措施:灌注平台、储料斗、方斗等安放要一次到位,测量好悬空高度后,杜绝导管及灌注平台再次移位以免影响导管底口位置,进而影响悬空高度。
③砼隔水球下降过程侧斜形成卡球。 改进措施:严格控制隔水球制作安装质量。
2)堵管(球已下至孔底,砼有埋管,但砼下灌停滞或停止) 堵管原因分析:
①砼拌和物过于粘稠及较易离晰,加之超长桩施工砼下落100多米后容易在导管底口离晰影响正常灌注;
改进措施:改进剪球时首批海工砼配合比,提高砼的流动度及降低粘度(a、减少首批砼外加剂用量,加大水灰比;b、减少粉煤灰用量,降低海工砼的粘性。c、严格原材料进货验收,对不合格的原材料不得验收)。
②砼搅拌质量控制不到位,砼拌和物施工性能差,容易离晰;
改进措施: a、严格控制砼出料,特别是首批砼,对不符合性能要求的砼拌和物严禁泵送;b、加强集料含水量的抽检,及时控制砼坍落度; c、严格砼搅拌系统量具的定期校验,确保砼施工配合比称量准确。
③导管漏水,砼被冲洗而离晰。
改进措施: 定期对灌注导管进行密水试验,安装导管时加强接头螺母及O型密封圈检查。
④导管内存在高压气囊造成堵管,剪球前隔水球与导管内水位相差一定高度,约6米,剪球是时砼球阻力比较粘的海工砼小,球比砼下落较快,而海工砼较粘的原因,前端砼不能充满导管下灌而形成通道,使导管内空气沿通道上
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升最终形成高压气囊;
改进措施:a改进剪球时首批海工砼配合比,提高砼的流动度及降低粘稠度;b、控制隔水球安装质量。
总之,预防卡球堵管事故除了做好相关各个环节控制外,如何解决好海工混凝土的粘性问题是其重要一环。实践证明在保证海工混凝土相关技术标准的前提下,对剪球用首批混凝土稍微减少其矿粉等外加参量,增加其流动性能(近似于普通混凝土)可有效防止混凝土灌注卡球或堵管事故的发生。
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