矿井运输与提升(5)

2020-06-21 16:14

7)调绳结束后,要进行空载运行,无问题后方可恢复正常的提升; 8)调绳过程中不允许提升人员或重物。 15、说出提升机过卷后应采取的措施。

当提升过卷时,应立即与井下口信号工取得联系,认为悬挂装置无问题后,方可拨

动转换开关,使提升机向相反的方向转动。若悬挂装置有问题时,必须由检修工检查后, 决定能否开车。 16、分析区别工作制动和安全制动。 工作制动是正常工作时的制动; 安全制动是事故状态时的紧急制动。

17、指出《煤矿安全规程》对立井提升安全制动减速度的要求。 《煤矿安全规程》第 433 条对立井提升安全制动减速度的要求,对大型提升机的安全 制动都要求具有二级制动特性。二级制动既能快速、平稳的闸住提升机,又不致使提升 机减速过大,可避免减速时产生过大的动载荷.所以对机械、电气设备均有好处。盘式 制动器一般由多副闸组成,实现二级制动很方便,可将闸分为 A、B 两组,A 组先投入制 动,产生第一级制动力矩,其数值应保证提升重物时,安全制动减速度不大于 5m/s。, 下放重物时减速度不小于 1.5m/s。,提升机在此制动力矩作用下速度下降。B 组在滞后 一定时间(提升速度接近零时)再投入,产生二级制动力矩,以保证在提升终了时可靠地 将提升机闸住。 18、说出制动器调节顺序。

①将制动梁与制动轮处于抱紧状态。

②拧动顶丝 9 使其与制动梁相接触(闸瓦与制动轮必须处在制动的情况下),同时将辅助 立柱 5 的拉杆调整好。这样才能保证制动轮与闸瓦间具有均匀的间隙。

③在提升机抱闸的时候,一必须保证顶丝 9 与制动梁间的间隙为 2mm。所以在松闸时,制 动梁也就离开制动轮 2mm。

④闸瓦与制动轮间的间隙应保持最小的间隙,最大不得超过 2mm.司机必须每班检查。当 气缸的活塞达到了最大的行程 120mm 时,闸瓦与闸轮间不得有任何间隙的存在。

⑤拉紧上下水平横拉杆 11,使杠杆 8 位于水平位置,同时,连接螺帽应适当地旋在一对 垂直拉杆 12 上,旋在位仟上的螺纹长度不小于拉杆的直径,但也不大于直径的 1.5。 在调整上下拉杆时应在松闸的情况下进行,必须保证工作气缸的活塞降到气缸的底部, 其活塞与缸底的间隙应保持 5~10mm。

19、指出润滑油的更换标准。

润滑油的更换,是针对油箱式润滑系统而言,对于流出式或压出式润滑,因润滑油在润滑部位停留时间短且不是循环润滑使用,就不存在换油标准问题。 确定是否要换新油,应化验检查。化验之前必须正确取样:在设备运转油温正常,油被搅拌均匀时,在油箱上、中、下部均匀取样化验;采集油样的器具必须是清洁的、中性的。 润滑油在试样透明瓶中做澄清 试验时,静止后若从下部开始澄清,说明是由于混入空气后造成的,空气排出后可继续使用;若是由上部开始澄清,则说明是混入水分、杂质造成

的,要更换新油。润滑油经过化验后,如果发现某些标准超过换油标准,就必须更换新油。

20、说出摩擦衬垫具有的性能。

①与钢丝绳对偶摩擦时有较高的摩擦系数,且摩擦系数受水、油的影响较小;

②具有较高的比压和抗疲劳性能;

③具有较高的耐磨性能,磨损时粉尘对人和设备无害; ④在正常温度范围内,能保持其原有的性能; ⑤材料来源容易,价格便宜,加工和安装方便;

⑥应具有一定的弹性,能起到调整一定的张力偏差的作用,并减少钢丝绳之间蠕动量的 偏差;衬垫的上述性能中最主要的是摩擦系数,提高摩擦系数将会提高提升设备的经济效果和安全性。 21、分析滚筒产生裂缝的原因。

1)连接件松动或断裂,造成连接部位相对位移和振动; 2)焊缝开裂,发出声响;

3)筒壳强度不够,产生开裂、变形; 4)衬套与轴磨损间隙过大; 5)离合器松动。

22、说出轴承烧瓦的预防措施。 预防处理的办法是:

1)经常检查油圈工作情况,发现松扣,及时紧固;发现脱扣,应将其连接,发现油圈不 转,应处理内表面,使其粗糙一些;

2)油圈入油面深度,应在 0.1~0.14D(D 为油圈直径)。油池油量应保持在规定深度;

3)油圈最好用黄铜制作,在油圈内表面车几个窄圆槽,可以增加其带油能力;

4)直接更换椭圆的油圈。

23、分析运转中突然降压,松不开闸的原因。 1)溢流阀的节流孔堵塞或滑阀被卡住; 2)电液调压装置控制阀和喷嘴接触不严;

3)溢流阀的控制室密封不严,或与电液调压装置间的连接管漏油; 4)电液调压装置的动线圈引出线焊接不牢固。 提升事故分析案例

我国矿井提升事故率一直较高,按照事故发生的性质大致可分为:断绳事故、卡罐事故、 过卷蹲罐事故、溜罐跑车事故、井筒事故、断轴事故、建井提升事故、维修操作事故、电气 事故等九大类。发生提升事故的原因大多与提升机司机的操作、维护不当有关。了解和分析 造成事故的原因,吸取教训,从中找出预防措施,对于强化提升机司机的安全意识,提高操 作技能,有着十分重要的意义。 案例一 2000 年“12.20”副井违章提升事故

1、案例经过 某矿 2000 年 12 月 20 日四点班 19 时 5 分,副井西罐在二水平,把钩工刘某用推车器把矿车推进罐笼,在回推车器时把按钮按错,致使推车器把矿车部分推出罐笼。 二水平信号工朱彦辉在信号房内

未出来观察情况,就打点提升,一直提到一水平北边摇台, 把摇台撞坏,矿车从罐上翻到一水平北边摇台上,卡坏 6 根罐道。 2、事故原因分析

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①二水平信号工朱某未出绞车房观察情况,就违章打点;②二水平南头把钩工刘某工作不负责任,违章作业,按;3、防范措施制定;①认真落实把钩工责任,提罐前要认真检查罐笼南北装;4、事故处理意见;①对二水平信号工朱某、二水平南头把钩工刘某分别给;③上井口信号工吴,在公司、矿组织追查事故时不实事;④对机二队队长、支部书记、当班跟班副队长分别给予;案例二2001年“2.2

① 二水平信号工朱某未出绞车房观察情况,就违章打点提升,是造成此次事故的直接原 因。

② 二水平南头把钩工刘某工作不负责任,违章作业,按错按钮把矿车部分顶出罐笼后, 不到信号房制止提升反而上罐拉车,结果连人带车被提到一水平,二水平北头把钩工贾某发 现违章提升后未及时发出停止提升信号,是造成事故的主要原因。 3、防范措施制定

① 认真落实把钩工责任,提罐前要认真检查罐笼南北装车情况,确认无误后方可提升。 ② 信号工要集中精力操作,严禁盲目打信号。 4、事故处理意见


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