整改措施:副斜井下段施工好永久排水沟,安排测量人员对主、副斜井井底车场之间的巷道与副水仓入水口底板标高进行测量,并绘制出剖面图,对有些巷道拉底,砌筑好水沟,把水引至主、副水仓。
整改结果:已在副斜井下段左帮施工了一条长120米,宽0.25米,深0.25米的永久排水沟,水沟墙和底部均用水泥砂浆浇注0.15米。主、副斜井井底车场之间的巷道与副水仓入水口的水沟进行了拉底,对原水沟加深了0.6米左右,形成了0.5%的流水坡度,共浇灌了350米水沟,水沟规格:宽250毫米×深600~800毫米,壁宽200毫米。水沟已砌筑完成,现在副斜井的涌水能沿水沟流到主、副水仓。
22、1012回风巷掘进头及01瓦斯抽放运输巷、回风巷瓦斯抽放管路未设分支器和放水装臵,且瓦斯压力表安设均不正确。
整改措施:1012回风巷掘进头,01瓦斯抽放巷、回风巷瓦斯抽放管路在低洼处安装一个放水装臵,在1012回风巷掘进头抽放钻场每个钻孔安装一个分支器和一个放水装臵。在掘进头和每个钻场打了7个抽放钻孔,其中1抽放钻孔作为检测孔,与瓦斯压力表连接。
整改结果:1012回风巷掘进头及01瓦斯抽放运输巷、回风巷瓦斯抽放管路在低洼处安装了1个分支器和1个放水装臵,在每处掘进头和每个钻场打了7个抽放钻孔,其中6个钻孔接抽放管路,一个钻孔与压力表连接作为检测孔,目前,压力表用麻布胶管直接安设在专用的抽放检测钻孔上,瓦斯压力表运转正常。
23、01瓦斯抽放巷运输、回风巷布臵瓦斯抽放钻孔密度不符合要求,且现场施工的钻孔深度小于设计深度。
整改措施:按每隔40米施工一个抽放钻场,每个钻场布臵7个抽放钻孔,且现场施工的钻孔深度不能小于设计深度,设计深度为100米。
整改结果:01瓦斯抽放巷运输巷未布臵钻场处按每隔40米重新施工一个钻场,增加了3个钻场,01瓦斯抽放巷回风巷未布臵钻场处按每隔40米重新施工一个钻场,增加了3个钻场,每个钻场深3.5米,上净宽1.8米,下净宽
2.6米,净高1.8米,净断面4m2,每个钻场重新打了7个抽放钻孔,孔径为75毫米,设计孔深100米,现场施工的钻孔深度均大于设计深度(100米)。 24、1012回风巷掘进工作面局扇风筒接头返边不严实,漏风严重。
整改措施:用直径6mm的圆钢加工好与风筒直径一样大的铁圈,先用铁圈卡在风筒上,把风筒折叠0.3米长,把此风筒接头顺接到要向后接的风筒里,用麻绳固定好,后来风筒的铁圈反过来,再用麻绳固定好,做到双反压边,反边要严实。