与土有关的典型工程案例 - 图文

2019-08-26 17:57

与土有关的典型工程案例

一、与土或土体有关的强度问题

1.加拿大特朗斯康谷仓 加拿大特朗斯康谷仓,由于地基强度破坏发生整体滑动,是建筑物失稳的典型例子。 (1) 概况

加拿大特朗斯康谷仓平面呈矩形,长59.44 m,宽23.47 m。高31.0m。容积36368 m3。谷仓为圆筒仓,每排13个圆筒仓,共5排65个圆筒仓组成。谷仓的基础为钢筋混凝土筏基,厚61cm,基础埋深3.66m。

谷仓于1911年开始施工,1913年秋完工。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后满载总重量的42 5% 。1913年9月起往谷仓装谷物,仔细地装载,使谷物均匀分布、10月当谷仓装了31822m3谷物时,发现1小时内垂直沉降达30.5cm。结构物向西倾

斜,并在24小时间谷仓倾倒,倾斜度离垂线达26o53ˊ。谷仓西端下沉7.32m,东端上抬

加拿大谷仓地基滑动而倾倒端下沉7 32m,东端上抬1.52m。

1913年10月18日谷仓倾倒后,上部钢筋混凝土筒仓艰如盘石,仅有极少的表面裂缝。

(2)事故原因

1913年春事故发生的预兆:当冬季大雪融化,附近由石碴组成高为9 14m

的铁路路堤面的粘土下沉1m左右迫使路堤两边的地面成波浪形。处理这事故,通过打几百根长为18.3m的木桩,穿过石碴,形成一个台面,用以铺设铁轨。谷仓的地基土事先未进行调查研究。根据邻近结构物基槽开挖试验结果,计算承载力为352kPa,应用到这个仓库。谷仓的场地位于冰川湖的盆地中,地基中存在冰河沉积的粘土层,厚12.2m.粘土层上面是更近代沉积层,厚3.0m。粘土层下面为固结良好的冰川下冰碛层,厚3.0 m.。

这层土支承了这地区很多更重的结构物。

1952年从不扰动的粘土试样测得:粘土层的平均含水量随深度而增加从40%到约60%;无侧限抗压强度qu从118.4kPa减少至70.0kPa平均为100.0kPa;平均液限wl=105%,塑限wp=35%,塑性指数Ip=70。试验表明这层粘土是高胶体高塑性的。

按大沙基公式计算承载力,如采用粘土层无侧限抗压强度试验平均值100kPa,则为276 6kPa,已小于破坏发生时的压力3294 kPa值。如用qumin=70 kPa计算,则为 193.8kPa,远小于谷仓地基破坏时的实际压力。

地基上加荷的速率对发生事故起一定作用,因为当荷载突然施加的地基承载力要比加荷固结逐渐进行的地基承载力为小。这个因素对粘性士尤为重要,因为粘性土需要很年时间才能完全固结。根据资料计算,抗剪强度发展所需时间约为1年,而谷物荷载施加仅45天,几乎相当于突然加荷。

综上听述,加拿大特朗斯康谷仓发生地基滑动强度破坏的主要原因:对谷仓地基土层事先未作勘察、试验与研究,采用的设计荷载超过地基土的抗剪强度,导致这一严重事故。由于谷仓整体刚度较高,地基破坏后,筒仓仍保持完整,无明显裂缝,因而地基发生强度破坏而整体失稳。 (3)处理方法

为修复筒仓,在基础下设置了70多个支承于深16m基岩上的混凝土墩,使用了388只500kN的千斤顶,逐渐将倾斜的筒仓纠正。补救工作是在倾斜谷仓底部水平巷道中进行,新的基础在地表下深10.36m。经过纠倾处理后,谷仓于1916年起恢复使用。修复后位置比原来降低了4m。

2、香港宝城滑坡 1972年7月某日清晨,香港宝城路附近,两万立方米残积土从山坡上下滑,巨大滑动体正好冲过一幢高层住宅--宝城大厦,顷刻间宝城大厦被冲毁倒塌并砸毁相邻一幢大楼一角约五层住宅。死亡67人。

原因:

山坡上残积土本身强度较低,加之雨水入渗使其强度进一步大大降低,使得土体滑动力超过土的强度,于是山坡土体发生滑动。

3.阪神大地震中地基液化

神户码头:

地震引起大面积砂土地基液化后产生很大的侧向变形和沉降,大量的建筑物倒塌或遭到严重损伤

4.某电站汇合渠3号渡槽进口槽台

——(地基承载力不足——导致地基沉降严重) (1)、失事过程回放

某电站工程指挥部于1996年10月27日对于已完工的部分工程进行试水。 8:30左右,在黄九坳渠首开闸放水,放水流量为0.8秒立米(黄九坳引水渠设计流量为2.7秒立米;汇合渠设计流量为6.0秒立米)。

10:30左右,水流到达汇合渠的溢流堰,由于溢流堰的冲砂孔直径只有400mm,排水流量小,以至汇合渠水位基本达到设计水位。

14:15左右,值班人员巡查至汇合渠3号渡槽进口槽台时未发现漏水和渗水现象。

15:45分左右,值班人员发现汇合渠3号渡槽进口槽台附近的连段出现裂缝和大量漏水,并立即报告指挥部。

16:00左右,有关人员赶到出事地点,发现连接段距B点1.3m处的E点有一条向上游倾斜的裂缝(见示意图)。EB段下沉1cm,槽身微微倾斜,在场的技

术人员感到情况不妙,立即赶到上游300m左右的冲砂闸,开闸防水,但开闸很不顺利。

17:00左右,有关人员返回3号渡槽时,发现槽台基础已被大量的漏水淘空,情况已十分严重。

17:10分,槽台失稳跌落,槽身一端已跌落在冲刷坑中,另一端仍支在排架上。

17:30分,整段槽身跌落土坑中,从放水至槽台、槽身破坏共历时9个小时左右。

根据各方面的调查和分析,该电站汇合渠3号渡槽进口槽台失事原因如下: (2)失事原因分析

1)该槽台地基没有相应的地质资料及相关土工试验资料。经事后土工试验分析,该地基土质偏软,压缩性大,实际承载力为100~120kPa,地基承载力偏低(地基的设计承载力平均值为116.8 kPa)。当渡槽通水时,地基的应力达到或接近地基承载力,地基沉降严重,造成整个槽台下沉,致使渡槽连接段断裂,直接引发这次事故。

2)施工单位在地基开挖后没有通知设计、监理人员对地基进行验收。 3)渠道的总体设计有不少缺陷。如没有设置数量足够与设计合理的放空闸、

溢流堰、冲砂闸等。

4)指挥部对这次试水不够重视,没有具体的安排和布置,没有一整套应急方案。

(3)主要经验教训:

1)应重视地质堪察和土工试验工作; 2)槽台基础要放在坚实的地基上; 3)设计要合理;

4)相关部门(设计、施工、监理)应作好配合、协调工作; 5)主管部门应有实用的应急预案。

二、与土或土体有关的变形问题

1、比萨斜塔 伽利略在此塔做1590: 落体实验

(1)概况

目前:塔向南倾斜,南北两端沉降差1.80m, 塔顶离中心线已达5.27m,倾斜5.5° 1360:再复工,至1370年竣工,全塔共8 层,高度为55m

1272:复工,经6年,至7层,高48m,再 停工

1178:至4层中,高约29m,因倾斜停工 1173:动工 比萨市位于意大利中部,而比萨斜塔位于比萨市北部,它是比萨大教堂的一


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