单井注氮气费用0.8万元/井次
则单井投入:0.8-0.3+0.05+0.8=1.35万元 总投入:252×1.35=340.2万元 4.2.2 产出
(1)节省作业费及隔热管周转材料费
① 平均每井次可节省作业一次,节约作业费用2万元。
② 热采时下光油管,油套环空注氮隔热,单井节省隔热管的周转材料费用2.8万元。 该措施累计实施注汽转抽56井次,减少作业198井次, 可创效益:198×2+2.8×153=824.4万元。 4.2.3 增油
除节省作业费及隔热管周转材料费以外,该措施累增油13620吨,增油计算方法,新井除外,热采下泵采用周期对比,累增油5320吨;检泵井采用同期对比,累增油8300吨。合计13620吨(不计周期递减)。
每吨原油按850元,成本280元计算。 则可创效益:13620×(850-280)=776.34万元 4.2.4 效益计算
稠油井注抽一次管柱技术在锦州油田应用后产生的经济效益为: 节约费用+增油效益-投入=824.4+776.34-340.2 =1260.54万元
5 结论及建议:
稠油井注抽一次管柱工艺技术在锦州油田的应用成功,使其在配套工具、工艺上已完全成熟,这标志着我国稠油井开采又多了一新的有效途径。
然而,该工艺技术在实施过程中还存在着一定的不足,主要有以下几个方面:
(1)工艺配套的防砂措施还不完善,出砂井易卡泵。在所实施的油井中砂卡有14井次,影响了措施效果和措
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施的应用范围。
(2)初期杆式泵的密封材料耐温不能满足注汽要求(不能超过240℃),不能满足管、杆一次性下入井内。注汽后需作业队重复搬家立井架,经过改进后,情况已经改变。因此,该项技术在实施的过程中,应注意选用合适的杆式泵。
(3)初期由于泵型与油井产能不匹配,激励油层出砂卡泵。
(4)在注氮、注汽过程中,个别热采井口出现漏汽现象。影响措施效果,造成不必要的浪费。
参考文献:
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研究生论文,1996
2、 陈荣灿,霍进等.稠油注蒸汽加氮气吞吐实验研究.特种油气藏,1999,6(3)59~64,70
3、 余五星,林军,郑南方,杨立强.超稠油低成本开采配套技术.中国石油天然气股份司油气田开发技术座谈会文集(上册),2001,267~275
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摘要 本文详细阐述了注采一次管柱及配套技术在稠油注蒸汽井中的应用,该技术使用杆式泵配合一次管柱生产,并开创性地使用普通油管代替隔热管,应用氮气隔热注汽,从而实现不动管柱进行注汽、采油、检泵、冲砂等作业。减少了因频繁注汽造成生产成本的增高,经济效益变差的状况。该技术的应用节约了作业费用,缩短了作业时间,节省了隔热管费用,有效降低稠油生产成本。
主题词 稠油
一次管柱 应用 杆式泵 隔热 锦州油田 7