钢。
4.2腹板拉杆布设
腹板选用直径16mm的拉杆,经计算,拉杆布置纵桥向间距不超过1米,横桥向间距不超过1米。实际施工按间距1米设置。
底板架立钢筋采用直径25mm的螺纹钢,底板垫水泥垫块后将架立钢筋放上,与底板钢筋焊接牢固。
5 混凝土浇筑
5.1施工缝设置
考虑到此桥1#墩为固结,2#墩上有支座设置,因后浇“T”的温度应力大于先浇“T”构的温度应力,决定先浇筑2#墩处的“T”构,再浇筑1#墩的“T”构。以适应二次浇筑的砼温度应力影响。
实际施工的方案为:施工缝设置在距2#墩23米处(约1/4位置)第一次浇筑东侧73米,第二次浇注剩余97米。第一次浇筑前在断开位置设置堵头模板,第二次浇注前采用人工将砼凿毛。第一次浇筑“T”构,砼用量为950方左右;第二次浇筑“T”构,砼用量为1250方左右。第一“T”构浇筑完成后24小时内浇筑第二个“T”构,全部浇筑完成后待砼强度达到设计要求立即进行钢绞线张拉,第一次浇筑到张拉钢绞线12天时间。
堵头模板安装后,模板外侧用短钢筋横桥向焊接在纵桥向钢筋上固定模板,模板内侧用定位钢筋焊接支撑,堵头模板支撑牢固后用土工布将缝隙密封。如施工中水泥浆流出立即擦拭干净。为保证浇筑线形,在断开处通缝设置2CM木条。
5.2钢绞线穿束
本桥预应力钢绞线外曲线腹板钢绞线全长175m,每道腹板16束,每束15根,采用内径为9cm的塑料波纹管。因波纹管道长度长,竖向高差大,并且在曲线处摩阻大,实际施工中以钢绞线作为牵引绳,用装载机牵引,钢绞线与牵引索用焊接整束一次穿束的方案,用此方案穿束,15根一束长175m的钢束,仅用9分半钟即可完成,大大缩短了穿束时间,节约了穿束成本。
6
752cm木条2cm木条2cm木条77R1.5断开处断面木条示意图23050151417151450R5.21072cm木条65681025151321.212注:堵头模板高出砼顶面10cm1252cm木条714腹板堵头模板示意图顶板、底板堵头模板示意图
图3
现场浇筑场地、泵车位置
第一次浇筑2#墩T构,泵车在1、2、3浇筑点进行浇筑,第二次浇注1#墩T构,泵车在4、5、6浇筑点进行浇筑。浇筑过程如果因泵车泵管长度不够,可以适当调整泵车位置。如下图:
林场泵车位6塔吊泵车位3左幅泵车位40#台1#墩右幅2#墩3#台泵车位1泵车位5泵车位2图4 5.3混凝土质量要求
箱梁浇筑现场平面布置图 箱梁砼采用商品混凝土,配比已经总监办审批合格,采取缓凝20小时,控制砼坍落度在20±2cm,控制砼扩展度在55±3cm的措施保证现浇箱梁砼施工的质量。
5.4波纹管漏浆检查
在浇筑过程中用空压机向波纹管内冲入空气,在波纹管另一端如果有空气吹出说明波纹管没有被堵塞。如果没有空气吹出,人工逐根抽动钢绞线,保证钢绞线可以顺利抽
7
动。如果人工抽不动钢绞线可采用装载机配合钢丝绳拉动钢绞线。每2小时检查钢绞线检查一次。
5.5浇筑过程中的支架检查
浇筑过程中每2小时检查一次支架的沉降和垂直度,具体方法是用水平仪检查沉降值,用垂球检查垂直度。检查值不能大于预压值,检查人员将检查结果报总工。由总工提出解决方案。实际施工中检查值符合要求。
5.6张拉控制及砼外观
张拉工序严格按照设计要求进行,设计没有指明的,按照先纵后横、对称张拉的原则张拉,实际施工中,开始浇筑到主梁张拉时间间隔11天,主梁张拉起拱3.5CM,梁体张拉回缩5.5CM。桥梁线形符合设计要求,梁体底板、腹板、面板未出现温度裂缝,施工缝处无裂缝产生。
6 施工总结
整个施工方案及砼浇筑过程中,应特别注意以下几点:消除陡峭山势的门式支架的设置,门式支架与普通支架的联接方式,门式支架基础处理,剪刀撑的设置,借助已完成的墩柱克服变截面施工产生的水平推力,地基防水处理,支架预压要完全模拟实际施工,腹板拉杆的设置,施工缝的设置位置,利用大型机械穿束超长钢束,有效的施工人员及机械设备组织,浇筑顺序,过程中砼振捣,波纹管漏浆检查,过程中沉降及位移观测,张拉时间控制,张拉起拱值观测,梁体回缩量测量,支架拆除步骤及安全控制。
实践证明,山区现浇变截面满堂支架桥梁施工,采用门式支架消除陡峭地形;采取有效措施消除变截面施工中的水平推力;在不断开钢束及连接钢筋前提下,于1/4跨处设置施工缝;采取“分段不分层”全断面一次浇筑的施工方案是可行的。
8