常规活性污泥处理废水运行工艺故障解答(3)

2019-09-01 20:58

少量产生是没有太大问题的,大量产生,将使出水指标上升,曝气池污泥量减少。 6.正常的微生物是不易被曝气所打碎的,即使如此,在二沉池同样,在水切力小的时候可以快速絮凝的。

7.溶解氧控制在1.5,是基于成本控制而言,而且是指曝气池出口出水的溶解氧含量,曝气池首端的曝气要经常检测,必须予以保证的,因为,吸附氧化的主要位置就在前2/3的位置,后1/3就应该,为其絮凝做准备,试想,出口过度曝气,其生物活性被动升高,怎么利于二沉池的生物絮凝沉降呢?尤其是污泥老化时,污泥粘度升高,很容易粘附曝气的小气泡而有浮泥,不易沉降。

三十四、 请问:我公司食堂经隔油池出水后COD值为1200mg/l左右,水量2万

t/月,要求出水COD《300,如何处理??

根据水量,成本及处理要求,我想要增加生化处理系统了。单单依靠物化可能达不到要求,费用也会较高的。

(一)1、活性污泥培养过程中C:N:P=100:5:1但是怎样计算面粉和尿素和磷酸氢二氨的投加量

2、我厂在培养过程中可能出现污泥膨胀现象,镜检应该怎样监测? 3、请告诉我详细的培养和驯化活性污泥的具体操作!

(二)1.其实不但是培菌,运行中,营养剂的添加也可按照C:N:P=100:5:1来确定。但要注意,检测生物系统进水前,原水中的氮磷含量,并予以抵扣掉。 2.投加面粉来促进培菌,有点浪费吧!直接将面粉溶解在水中,检测BOD5,然后根据投加量及水量换算一下就可以了。 3.尿素的氮含量好像是46%,计算投加量时不要忘了。

4.磷酸氢二氨你根据分子式自己计算一下磷含量吧!

5.例如!根据日实际处理水量(如1.5万吨),进水BOD5=200ppm,进水几乎不含氮磷(含则扣除),则,尿素投加量=(15000*200*5)/(100*1000*0.46)=326kg;磷酸也同,只是分子中的5换成1,分母中的0.46换成磷酸氢二氨中磷的含量。 6.丝状菌检测是容易的,但控制是比较困难的。

7.通常,我所见到的丝状菌或类丝状菌,大凡如下特征:呈透明半透明状,细如发丝。粗细均匀,有的体内带硫粒成黑点状,部分具有活动性,甚者菌体长出细小分枝以扩大吸收养分的能力。光学镜600倍放大可见到的,内部构造1000倍放大可见。 8.藻类有的形状也如丝状菌,但,大凡带绿色而可区分!

9.培菌和驯化有专门的教材和工具书,你可以看一下,我这里不可能一一列举的,还请原谅!

三十五、 如果BOD太低了应该采取什么措施?还有上次你说氧化沟各廊道的MLSS

不一样,我也想明白是因为有机物逐渐减少,是吗?但我用MLSS仪测了一下各廊道,发现它们的值差不多,这是这么回事呢?

1.我还是那句话吧,有多少有机物,就能产生多少微生物,因此,低BOD,就需要降低活性污泥浓度与之适应。刻意的提高污泥浓度,就会导致泥龄延长。而使污泥老化。

2.对于,低B/C比的废水,应该尽量通过物化段或者水解酸化来提高,这样微生物运行时就轻松了。

3.同时,加大生物污泥回流量来降低微生物在生物池中的停留时间,可以降低微生物老化程度。

4.氧化沟工艺,应该说受侧池有沉淀功能的影响,其浓度应该高于中间池的浓度。

5.你用MLSS仪测量对比,也没有太大必要的,因为,运行中有的廊道在沉淀,你如何测MLSS呢,而不同时间的测量值,我想也没有对比性吧!

6.各廊道微生物是动态的发生着浓度的变化,处理阶段不同以及进水的影响,各时间段浓度也有区别的。对于因有机物浓度降低而导致污泥浓度分布降低,我想在氧化沟这个池体容积内还不会有明显的反应的

三十六、 1)进水含有大量的印染废水,只要曝气二十几分钟,氧化沟上就有半米

高的白色泡沫。一个氧化沟有六个曝气机(30kw),曝气机的主要作用为充氧和推流。DO基本上为8到9。所以我一般交替开启曝气机。印染废水除了白色泡沫外,还有什么危害?我们该怎样杜绝? 2)进水时我们该开启几台曝气机?不进水又该如何操作? 3)二沉池该开几台回流?一台还是三台回流泵(37kw)?才不导致出水带泥? 4)氧化沟的MLSS有所增加。SVI(30)达到5%,但是污泥比较细小,泥相还是比较好。可发现菌种!!!接下来的工作该如何开展? 5)可以打剩余污泥吗?

1.我想告诉你,白色泡沫的产生和印染废水关系不是很大的,应该是你的生物数量少,相对进水浓度,负荷很高,由此,在底物较高的情况下曝气,自然会产生白色不易破碎的比较粘稠的泡沫了。也所以生物培养较好的几个池不产生泡沫的原因吧。只要生物数量上去了,泡沫是会消失的。

2.如果你检测溶解氧时,每个断面测定值都是8~9ppm,那么,是一定要降低曝气量的,可能你会觉得我已经开很少的曝气机,怎么溶解氧还很高,我想这是因为微生物数量少,氧的利用也就很少了。

3.我认为你可开2台曝气机,并交替开启,但首端一定保证有一台进行充氧。 4.印染废水浓度不高危害不是很大,浓度过高其不易降解的物质将影响生物正常代谢,以至印染废水生物培菌比较慢的缘故。同时前段物化控制不好,对生物产生冲击,就会使出水色度上升,产生超标现象

5.污泥回流按略大于正常回流比即可。100%回流也是可行的。 6.在相对负荷未降低的情况下,我不建议你排泥的。 7.飘泥的产生,跟你曝气过度是有很大关系的。

8.表曝气机,有一个缺点就是不易调节充氧量,关闭设备来减少充氧又导致搅拌不足。

三十七、 我厂是A-A-O工艺,在缺氧段有两台搅拌器,中间用混凝土墙隔开,在

运行一段时间后发现,在走廊左右两侧都有浮泥,浮泥没几天就变结实、变干。清理后,过几天就恢复原样了,影响视觉。帮分析一下原因。

1. 可能是您的搅拌设备搅拌不到位,存在死区! 2.或者水力负荷不够。 3.浮

泥的产生并不会影响你的处理效果。部分流出厌氧区也会在好氧区被打碎的。 4.有点感官不好看,但特意处理也无必要的。 5.我想运行较好的其他该工艺的污水厂也多有这个现象。

三十八、 我们的AO池今天产生很多泡沫,而且那泡带有很多污泥颗粒。这是为什

么呢?昨天晚上我们没给AO池进水,但有加过面粉。而在二沉池中也有很多污

泥上浮上来了。有什么办法可以解决呢?

1. 看来和您投加面粉有关。 2.面粉含有大量的淀粉物质,直链淀粉,不易

很快分解,由此会对微生物产生影响。 3.产生的泡沫多半是您在未进水时,反复曝气,未降解有机物过多时产生的。 4.大凡您的AO池产生过多泡沫浮渣会累及二沉池的。 5.进水后,过几天应该会好转的。 6.为提高底物浓度,投加面粉不是唯一,效果和费用也不合宜的。处理水量不大时,购买工业甲醇或许效价较好!

三十九、 含油污水处理的工艺有那些?你一种工艺的投资低,处理效果好?

隔油混凝气浮似乎比较常用!

四十、 我们现在的工艺是水解酸化+CASS,设计的最大负荷试进水COD1000,但是现

在进水经常在1500左右,同时氨氮在150左右,PH值为9.5。现在的现象是出水在250左右,暗淡的处理效果非常的不好,同时污泥散碎,微生物的个体小,SV在99%,出现了严重的膨胀,我因该如何调整运新参数。我们的参数分为曝气、沉淀、滗水、间隔,在一个池子里面间隔进行。

1.进水PH9.5是肯定需要调整的,否则对微生物不利。

2.进水底物浓度超过设计标准,但处理水量不知是否也超负荷了呢?!如果处理水量只有设计处理水量的70%的话,应该还不会超过设计负荷的。

3.高负荷运行,通常认为不会导致丝状菌膨胀的发生,如果污泥回流入水解酸化池,回流量能够保证,那,更加不会有丝状菌的膨胀发生了。

4.还请检查曝气的分布是否均匀,有无死角,此也可能导致丝状菌膨胀的原因。 5.如果您处理的是工业废水,成分单一的话,产生丝状菌膨胀可能比较难避免的。

6.我想通过充分发挥水解池的作用,阶段缺氧,应该抑制丝状菌有利。 7.B/C比不知如何,这可能是您出水超标的一个原因,还请尽量提升该值。 8.氨氮的去除还请根据缺氧效果、底物是否充作处考虑,因为我不知道您具体的操作过程,所以,无法做出更深的判断了。

四十一、 我们水厂是间歇进水的,而且目前只是一级处理,我想问一下您,在初沉

池取出水水样作化验,还需要考虑初沉池的停留时间?如果不考虑,那们取水样最佳的地点和时间怎么选择?

1.阶段性检测结果是为阶段性操作提供依据的。 2.没有必要去考虑停留时间。

3.数据的采集要善于统计总结,最后指导生产工作。 4.取样位置通常是初沉池出水汇集后的出口处。

四十二、 请问在显微镜下观察活性污泥中的生物相时,是否能看到霉菌?需要多

大倍数的显微镜才能看到霉菌?

当然可以,在普通低倍镜下就可以,可以参照俞毓馨等人编写的环境工程微生物检验手册。

四十三、 请问活性污泥法中的污泥越来越少,曝气池进水COD约100~200mg/l,

污泥难生长,而且没投用的池死泥多,怎么办好呢?

(一)采用间断曝气,间断少量排泥。没有运行的池就让它闲置。不要进水。 (二)1.如此进水,似乎污泥浓度也无法保证的。 2.还请尽量减少曝气时间,采用低溶解氧运行。 3.处理水量小的话,可以适当投加外加碳源。或者将附近的生活污水引入。

四十四、 德国的一台机器很好,能够把水、油、泥分别分出来,名字叫什么伟!

德国福绿韦的离心脱水机用于含油污泥效果很好。

四十五、 请问在显微镜下观察活性污泥中的生物相时,是否能看到霉菌?需要多

大倍数的显微镜才能看到霉菌?

霉菌是可以看到,但是不易鉴别,种类也相对偏少(光学显微镜可见部分)。

四十六、 一5000方/天棉纺印染废水,现正兴建,工艺为混凝初沉-水解酸化-接触

氧化-混凝沉淀-次氯酸钠脱色,水解酸化池为折流板式,污泥内部回流,接触氧化池污泥不回流,不知是否可行?是否有这样的实例?

1.水解酸化池不会流似乎可行,接触氧化池似乎要有排泥系统,否则生化池都没有排泥,符合变化过大时可能对出水水质造成影响。

四十七、 请问你对生物槽假期管理有何高见,请指教! 1.不同工艺、及环保设施的自身情况。管理似有不同。 2.低负荷保持是必要的。

四十八、 我污水场采用A/O/O工艺,最近受到含硫污水的冲击,来水中H2S严重

超标,结果二沉池出水水质暗红,另外氨氮来水也超,是那个原因引起的色度,H2S或氨氮?

1.市政或工业区的污水厂,收到此种情况比较正常的。

2.此类情况对污水处理厂的影响是很大的,多半是新增企业的排放水或是其他企业的事故排水。

3.严格进行源头控制,出台企业排水指标(污水厂受水指标)比较重要的,定期派员检查也可减少此类情况的产生。

四十九、 间歇排泥对处理效果有影响吗?排泥会影响污泥龄变化,这会影响到工艺

吗?

1. 尽量连续排泥。 2.间断排泥时也请间隔不要太大,规律性要保证。如此

对污泥龄、工艺的影响就比较小。

五十、 印染废水处理,好氧池和终沉池为什么生长大量的藻类植物,但出水很清。

有可能氨氮超标吗?怎样解决?

1.藻类本身和活性污泥是共生的,能够满足活性污泥的营养要求那么,基本上也满足了藻类的要求。

2.大量的存在,多半是营养剂在放流水中过多所致。 3.同样,出水浑浊的话藻类是不易生存的。

五十一、 我所在的一个污水回用装置前端采用生物接触氧化法,进水

COD=50,BOD=8,请问接触氧化法能够有效吗? 如此浓度,似乎不太好!

五十二、 活性污泥法,SVI低,MLSS在2g/l左右。进水氨氮2mg/l左右,最后出

水氨氮5mg/l左右,其他指标正常。请问各位,要提高SVI和降低出水氨氮,该用什么办法呢?

提高食微比,可降低活性污泥浓度。

五十三、 我们的二沉池近日出现了反消化现象,有大量的黑色污泥上浮,槽口处,

H2S 100PPM以上,当初设计时,装有抽浮泥的设备(AIR TO SKIMER)但是现在我一打开,池内翻腾的很厉害!不一会污泥就上浮了,请问这个设备的工作原理是什么呀,对于二沉池我们应如何管理???

1.我想二沉池污泥的反硝化上浮污泥应该棕黄色的。为此还请判断是否缺氧导致污泥上浮。

2.您的刮泥装置我不太了解。

3.二沉池这类问题,重点是控制曝气池的工作状态。

五十四、 如何使表面曝气池(我们的是完全混合式的)的污泥增多,我想问问有

什么直接有效时间短的好办法么?

通常的方法是减少排泥,增加进水底物浓度。具体投加何种底物可以自己决定的。

五十五、 啤酒废水设计.经过厌氧处理后,出水COD=550mg/L,要求达标排放

<=90MG/L,请问采用哪种好氧工艺好呢

可以采用二段推流式接触氧化法处理,但是爆气系统必须选用微孔爆气,二沉池污泥应设回流系统。 供参考!

五十六、 我们厂出现大量的水蚤,你告诉了我生长的原因,但是该怎么解决

啊??????针对你说的在低浓度,低浊度环境下生长的条件,我们现在投加培养基,目前暂时减少了,但是这是治标不治本,还有就是我有个想法就是即使进水BOD很低,针对有好多营养物质养好多微生物来说,虽然污泥量不大,但是性状应该好才对,现在我们氧化沟的忤逆含有机物成分不到20%,是否是造低浊度生虫的主要原因,成我想如果重新培养污泥,虽然量没撒变化,但是只要含有机成分比较多达到70%以上,这样,虫是否能从根本上被减少?

1. 重新培养大可不必。 2.水蚤泛滥,有一定的周期及季节性,降低污泥浓

度,可以没有问题的。

五十七、 当水中含盐量在什么情况下,微生物的增长会受到抑制?

当水中含盐量在3%时候,微生物的增长会明显受到抑制。 一般控制Cl离子在1200mg/L以下,最好低于400~600mg/L。

五十八、 我接触到的这个污水厂采用的是CAST工艺,从培菌到现在大概运行了3


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