钻头的热处理论文 - 图文(3)

2020-02-20 23:11

名称:毕业综合实践 班级: 姓名: 学号:2 满足性能要求的组织,故要进行回火处理,使马氏体分解为α相和弥散的ε-碳化物组成的复相组织即回火马氏体。②回火还可以除去残余奥氏体。检查硬度确定部件是否符合性能要求。

回火目的:为了消除应力,稳定组织,减少残余奥氏体量,提高硬度、耐磨性和红硬性。

6.3.1回火温度的选择:

从室温至270℃温度范围内回火时,首先马氏体中析出ε相,使马氏体的过饱和度减小,同时钢的淬火应力降低;温度升至400℃,马氏体继续析出碳化物,ε相转变为Fe3C并进行聚集,淬火应力进一步消除,相应的淬火高速钢的硬度有所下降;在400~500℃之间回火主要生成合金碳化物,钢的硬度回升;500~600℃范围内回火,一方面自马氏体、残余奥氏体中析出弥散度很高、极不容易聚集的W和V的碳化物,出现了明显得“弥散硬化”现象;另一方面,由于在回火过程中,残余奥氏体不断析出碳化物,使其含碳量和合金元素的含量都降低,从而提高了它像马氏体转变的温度,在此温度回火后的冷却过程中转变为马氏体,出现二次“淬火现象”,所以高速钢采用硬化效果最佳的温度550~570℃,我们取为560℃。

在生产上为了保证充分回火,每次回火保温时间均采用1h。 温度\\℃

1h

1h

1h

560℃ 高速钢必须进行三次回火,是由于高速钢淬火后残余奥氏体量多,第一次

回火,仅有15%左右的残余奥氏体转变为马氏体,同时,新生成的马氏体又必然存在子女的内应力,因此必须进行第二次回火,第二次回火,残余奥氏体的转变更少,只有5%~6%,因此必须进行第三次回火。

6.3.2回火硬度:

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名称:毕业综合实践 班级: 姓名: 学号:2

次数 一次回火 二次回火 三次回火 第一次 61.3HRC 64.1HRC 66.2HRC 第二次 62.6HRC 65.5HRC 66.1HRC 第三次 62.5HRC 64.7HRC 65.3HRC 平均 62.1HRC 64.8HRC 65.8HRC 在以上硬度中,随着每次回火的进行,硬度逐渐升高,表示其中的残余奥氏体得到转变越来越多,还有碳化物的弥散析出使硬度升高,一般来说进行三次回火就可以了。同时这三次回火做的比较成功,获得了比较理想的硬度。

6.3.3回火组织:回火马氏体+碳化物+残余奥氏体

第一次回火 第二次回火

第三次回火

在图中我们可以看见,黑色部分为回火马氏体,白色的部分为粒状合金碳化

第 10 页

名称:毕业综合实践 班级: 姓名: 学号:2 物,在回火过程中工件中的粒状合金碳化物越来越多。同时由于在观察金相中试样过于小不方便观察,所以采用镶嵌的方法进行观察。但是由于工件截面太小,镶嵌之后磨制极不方便,所以在回火件中金相效果较差。

七、结论

1、最终热处理后的金相组织为回火马氏体+合金碳化物+残余奥氏体,组织符合要求,回火后硬度应在60~66HRC之间,硬度也符合要求,说明我们的热处理工艺路线是正确可行的。

2、实际的麻花钻柄部和刃部要求是不同的,热处理方式也不同,但由于我校设备有限,没有盐浴炉及需要的工装夹具,所以我们柄部和刃部的处理是一样的。 3、由于我们是将工件直接横放进炉膛,所以形状会有一些变形。

4、在测硬度时由于表面氧化皮不容易去除,而且工件表面凹凸不平,所以测出来的硬度偏差很大,最后采用的是观察完金相以后的式样测的硬度。

八、工装夹具设计

为了保证热处理质量,减少零件的热处理变形,我们对工装夹具进行了以下

涉及:

九、参考文献

第 11 页

名称:毕业综合实践 班级: 姓名: 学号:2 叶卫平,张覃轶.热处理实用数据速查手册[M].2版.北京:机械工业出版社,2010 许天已,钢铁热处理实用技术[M].2版.北京:化学工业出版社,2010 王忠诚,典型零件热处理手册[M].北京:化学工业出版社,2010 刘党生,金属切削原理与刀具[M].北京:理工大学出版社,2009

薄鑫涛,郭海祥,袁凤松.实用热处理手册[M].上海:上海科学技术出版社,2009 范逸明,李海工,简明金属热处理工手册[M].北京.国防工业出12版社,2009

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