河北大学2010届本科生毕业论文(设计)
1 序言
1.1 选题背景及意义
某泡皮厂采用分散自主经营模式,各经营点生产过程中产生一定量的废水,无处理措施,废水无法进入市政管网,对环境有一定的污染。为根治污染,降低污染物排放量,某县县政府于2008年11月下发通知,暂停某村的梳绒生产与经营。为了使当地梳绒业经济有序发展,形成规模经济,提高人民生活水平,在不增加环境污染的基础上,县政府鼓励该村规范梳绒业的经营方式,拟采用集中管理模式,即对生产区进行统一规划、统一管理,同时将生产过程中产生的废水采用合理有效的措施进行处理后,实现循环回用,不再对环境造成污染。根据该村往年经营状况以及今后的发展规划,拟集中建设梳绒与毛皮浸泡生产基地,建设毛皮浸泡池600座及相应褪毛生产设施,同时建设污水处理与回用系统,本方案在原有方案和工艺验证性试验基础上进行设计。
1.2 生产与排水概况
某村的梳绒业原料主要为羊皮,产地主要集中在内蒙、甘肃、新疆等地,另有部分内蒙古国等国外进口羊皮。其季节性较强,因夏季、秋季羊毛中含绒量较少,而冬春季节羊绒量最多,所以,当年冬季至次年4月份为生产旺季,其余时节则为淡季。其生产流程如下:
生皮 用水 排水 排水 溶药用水 组批入池 浸泡 放水 取皮沥水 刷碱 毛去梳绒 褪毛 图1-1 生产工艺流程示意图 皮外售制革 泡皮池体尺寸3.0m×4.0m×1.2m(B×L×H),可加工羊皮1200-1500张,加入水量在3.0m3左右,根据生皮预处理程度不同,即有干皮和湿皮两种,其浸泡周期分别为1或2天,此泡皮过程俗称“回鲜”,此过程完成后,将池内水放空,并将羊皮控干。在褪毛工序中所用药品为白灰(有效成份为CaO和MgO)、烧碱(有效成份NaOH),加工一批羊皮的用量分别为250Kg、75 Kg,需水量大约为1.0 m3。因此,生产过程中的用水工序为泡皮和溶药段,排水工序为泡皮段的放水、沥水工序。
在泡皮过程中,毛皮中的油脂、血污、泥沙、盐类、杀菌剂等进入水体而排出。根据组织进行的验证性试验,泡皮后外排综合水质如下:
COD,1000~3500 mg/L SS,800~1000 mg/L,
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1.3 水平衡分析
该项目以实现循环回用,即“零排放”为最终目的,项目建成后,该村梳绒集中生产区将不向环境排放废水。下面将水平衡分析如下,该分析以一批(一池)羊皮的加工为基础。
清水 羊皮及系统蒸发带走水份 0.5m3水 1.5m3水 浸泡池 2.5m3水 1.5m3水 1.0m3水 污水处理站 溶药池 图1-2 系统水平衡图
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2 设计原则、依据及内容
2.1 设计原则
2.1.1贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。
2.1.2根据废水水质、回用要求,采用可靠的工艺技术,力求系统操作强度低、管理方便,选用性能可靠、能耗低的设备。
2.1.3在工程设计中优先考虑运行成本、操作管理和工程投资三方面因素,选用运行成本低,操作管理方便,工程投资节省的方案。
2.2 设计依据
1.某村梳绒行业整体规划;
2.《泵站设计规范》(GB/T50265-97); 3.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002); 4.《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 5.《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95); 6.《建筑抗震设计规范》(GB5001-2001); 7.《低压配电设计规范》(GB50054-95);
8.《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 9.《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95); 10.其它相关的设计规范。
2.2 设计内容
本设计内容指梳绒行业废水处理站的设计,设计范围自污水排放口至回用水出口,具体内容如下:
1)处理站工艺设计;
2)主体构筑物、设施、设备选型设计; 3)电气及自动控制设计;
4)其它配套设施设计(安全、照明、道路、绿化等); 5)处理站工程投资估算与成本分析等。
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3 设计条件
3.1 设计处理规模
根据该村梳绒行业整体发展规划及生产用水排水情况分析,设施利用率以70%计,单池排水周期1-2d,确定本处理站的设计处理能力为
Qd=1000 m3/d Qh=42 m3/h
3.2 设计进水出水水质
根据验证行试验结果,确定本项目设计进水水质主要指标见表3-1。
表3-1 设计进水水质 单位:mg/L
指标 进水水质 COD BOD SS 800-1000 pH值 6-9 色度 800 1000-3500 500-1000
气象条件:
(1)该区平均气压为730.2mmHg柱。 (2)年平均气温为16.1℃ (3)冬季最低为6℃。 (4)常年主导风向为西北风。
(5)最大风速为32m/s,平均为1.6m/s,历史最高台风12级。 水文及地质条件:
土壤为砂质粘土,抗压强度在1.5以上。
污水经处理后回用,其主要指标见表3-2。
表3-2 设计处理出水水质 单位:mg/L
指标 出水水质 COD 400 BOD 30 SS 10 pH值 6-9 色度 50 回用水分为两部分,其中一部分直接回用于溶药工段,剩余部分与掺上清水后回用于泡皮,泡皮用水COD在120-200mg/L。
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4 工艺设计
4.1 工艺选择
参考泡皮废水的工艺设计要求,根据进水水质分析及出水要求,进行不同污水处理方案的对比分析,确定最优方案。
4.1.1 污水特性及工艺技术分析
该类废水具有如下特点:
1.含有大量的盐分,根据原料不同其含盐量不同。 2.有机污染物主要以油酯和血污为主。
3.水量较小,水量波动较大,集中在冬春季节排放,夏季、秋季生产量极小,水量极不稳定。
4.夏季废水中含盐量高,血浆蛋白含量低,冬季废水中含盐量低,血浆蛋白含量高。 根据上述水质分析和生产要求,污水处理站需要去除悬浮物、COD等污染物,并有以下分析:
首先,废水中SS是构成COD的主要因素之一,通过验证性试验,表明,混凝处理泡皮废水,COD去除率可在50%。
根据进水水质废水可生化性强,BOD5/CODCr比值高,及出水要求,单一工艺不足以满足处理要求,拟采混凝沉淀+臭氧氧化+SBR、混凝沉淀+臭氧氧化+氧化沟、混凝沉淀+臭氧氧化+生物接触氧化法三种方案。在三者之间进行优化比较,选出最优方案。
4.1.1.1 SBR法
SBR法是间歇曝气式活性污泥法,又称序批式活性污泥法,英文是Sequencing Batch Reactor,因此简称SBR法。SBR活性污泥法是在单一的反应器内,按时间顺序进行进水,反应(曝气),沉淀、出水、待机(闲置)等基本操作,从污水的流入开始到待机时间结束为一个周期操作,这种周期周而复始,从而达到污水处理的目的序:
[4]。SBR 反应池工作程
图3-1 SBR反应池工作程序
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