② 对投影面积大、多吊点、荷载差异大的屋盖(网架)的整体崐提升,可将不同规格、不同额定荷载的液压千斤顶,采用不同组合崐(按设定要求),既保证升差值小(5●内),又保证了屋盖和承重柱
的稳定性、安全性,从而将构件整体提升工艺与技术,提高到了一崐个新的水平。
③ 方法正确,工艺成熟,技术先进,除屋盖(网架)整体提升崐可采用外,而且可广泛推广应用于市政、建筑、设备安装等工程领
域,其推广应用前景广阔,经济效益显著,社会效益明显。
3、浦东国际机场航站楼(主楼与高架进厅)钢屋架(盖)整体滑崐移 1) 工艺特点:按“屋架节间地面拼装(各节在地面拼装并吊上 跨端)。柱梁屋盖跨端组合(在跨端进行节间组合成区段)、区段拼接 整体滑移(各区段整体滑移到位,最终将各区段连成一体)”的技术 路线实施。
2) 工程对象参数
① 浦东国际机场航站楼由主楼、高架进厅和登机长廊三部分崐组成,钢结构的总面积16万米2,总重量3.3万余吨。
② 属整体滑移的钢屋架(盖)是主楼与高架进厅部分。 跨度(共3跨)分别是48米,80米和42米; 纵向长度411.6米,高度30●39米; 钢结构总重量1.1万吨。 ③ 滑移中,将主楼和高架进厅各划分7个整体滑移单元,其中崐最大滑移单元为纵向(长度)72米,横向跨度140米,重量1400吨,崐 ●10●
最大滑移距离逾200米。滑移总行程2200米。浦东国际机场航站楼崐钢屋架雄姿见图六。 3)实施情况 ① 模拟实验
整体滑移系统(包括液压、电气、计算机控制、支承导向和辅崐助等系统)的研制调试完成后,于1997年9月●11月进行了模拟滑移崐试验。 a. 以TQ60/80台车2台作为模拟屋架,分别加80吨和60吨配重崐作为滑移负载,模拟主楼两跨同时滑移工况。 b. 设4个牵引点,每个牵引点使用一组牵引器,因负载不大,崐故每组牵引器由2个液压千斤顶组成。
c. 试验内容包括:系统总调试;控制参数和控制计算值的测 试与修正;移位(滑移)阻尼试验;滑移加速度测试等。 ② 安装与空载试车
1998年1月,整体滑移系统进行安装,2月下旬,在经过严格的
安全检查后,进行了空载试车,且一次成功,在1.5小时试车时间崐中,完成了所有调整、检验工作,使其达最佳状态。 ③ 带载试运行
1998年2月28日,主楼钢屋盖的第一个空间节间的首次滑移,崐作为系统的带载试运行,滑行距离为18米,经过调整使滑移速度控崐制在5米/时左右,且滑移工况良好,为正式滑移施工打下良好基础。 ④ 正式滑移施工
主楼钢屋盖的滑移,于1998年2月28日●5月28日完成。高架进崐 ●11●
厅钢屋盖于1998年8月1日●10月23日完成。累计滑移次数为48次
(其中区段滑移14次,节间滑移34次)累计滑移距离为2200米,累计崐滑移重量近2万吨,系统累计运行时间为400小时。
在施工过程中,对滑移工作不断进行调整、完善,使滑移速度崐不断提高,从5米/时上升到10米/时,最快达到12米/时,加快了施
工进度,滑移偏差(●20mm)和定位偏差,均小于设计值,各项施工 参数均符合设计要求,保持了屋盖结构稳定,施工质量良好。 4) 效益
① 采用计算机控制滑移技术,进行钢屋盖区段整体滑移施工, 避免了钢筋混凝土框架结构的加固,节约施工费用1000万元以上。
② 在整体滑移技术支持下,钢屋盖安装基本做到“拼装●组崐合●拼接●滑移”流水式作业,提高了生产效率,加快了工程进度,
创造了月安装6700吨钢结构的高速度。同时,保证了后续工序(作)崐的平行作业(施工),有利于总工期节点的顺利达到。
③ 整体滑移技术和相应设备的开发及应用,为企业的技术进 步和市场开拓带来积极影响,同时也为我国大型构件整体滑移和安 装技术的发展作出了重要贡献。 ●12●
图一 提升式工作原理图 图二 爬升式工作原理图 图三 钢天线杆出简示意
●钢天线杆已整体提升至单筒体时;●继续提升,启用可调支座,崐拆除垂直保持器;●当天线杆下部的提升平台进入单筒体内时,启崐用可调导轮;●提升到位后校正固定。 ●13●
图四 超大型网架整体提升图
图六 浦东国际机场航站楼钢屋架(整体滑移成功)雄姿
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图五 上海大剧院钢屋架整体提升到位图
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