中薄板坯连铸机常见事故处理预案培训教材 - 图文

2020-04-14 18:33

中薄板坯连铸机常见事故处理预案

在连铸机生产过程中,经常会出现因设备、耐材及操作本身原因引起的各种生产事故和异常情况,本教材介绍一些板坯连铸常见的生产事故和异常情况,明确其发生的原因及应采取的预防对策,以及事故发生后的最佳处理方法。

第一章 大包岗位事故处理预案

一、钢包滑动水口机构粘钢

1、发生原因

1.1保护套管有冷钢或开浇过猛,造成钢包开浇时钢水返溢,形成钢包滑动水口机构粘钢。 1.2保护套管内冷钢烧不干净是发生事故的主要原因;

1.3开浇过猛、保护套管挂不正是发生此种事故的次要原因。 1.4机械手手柄没有打在上升位,没有压紧的液压压力; 1.5 长水口液压压力不足,套管自动掉下。 2、处理方法

2.1粘钢较轻,不影响继续浇注时,浇注完本炉钢水后及时通知装包工处理。 2.2粘钢严重,滑动机构无法动作时,(1)如果钢包注流跟不上中包浇注速度,可降低拉速浇完本炉钢水,但拉速低于1.3m/min超过10分钟时,下炉钢水到达必须更换下包钢水,下炉钢水没有到达必须停止浇注;同时要防止低速浇注出现低温缩眼事故。(2)如果钢包注流超过中包浇注速度,待中包注满后转出钢包,将其余钢水注入事故钢包,防止中包溢钢烧坏设备。 3、防止措施

3.1摘挂水口时要配合好,保证水口挂正; 3.2水口内的冷钢必须彻底烧干净;

3.3钢包开浇时不能过猛,宜半流开浇,待引流剂流出后,立即将水口插入钢水中,防止钢水二次氧化。 3.4挂好保护套管后必须确认机械手手柄打在上升位。 4、事故案例:长水口呕钢粘大包滑件 4.1事故经过

2003年5月23日,甲班,中包浇注第二炉,长水口冷钢未烧干净,钢水上翻粘到大包滑件上,未影响正常生产。 4.2事故原因

4.2.1长水口冷钢未烧干净。 4.2.2钢包开浇钢流过大。 4.3防范措施

4.3.1保证水口冷钢完全烧干净。 4.3.2小流开浇,缓慢放大。

二、钢包滑板穿钢或失控

1、发生原因

1.1液压站故障(停泵)、电器控制故障(停电)等造成滑板自动关闭。

1.2检修将进、出油管接反,转包时的自动连锁为关闭状态,造成自动转包时滑板始终处于打开状态且无法关闭。

1.3滑板装配不当(装配过紧、过松)、滑板有缺陷,造成滑板穿钢。 1.4烧眼时没有打开滑板,将滑板烧穿。

1.5油缸活塞杆没有装在卡槽内,导致油缸没有动作。大包滑板油缸如果安装不到位,容易在浇注过程中从滑道里掉出来。

1.6钢水温度过高,烧穿滑板。 2、预防及处理方法

2.1对1.1的情况立即通知电工处理(普通故障主控工使用log in确认后即可重新开泵;故障不消除无法开泵),故障消除后立即打开滑板烧眼继续浇注,当中间包钢水重量小于8吨后仍然没有恢复,必须终浇,防止结晶器下渣造成漏钢事故。

2.2对1.2的情况,检修更换油管后大包工必须确认开关动作正确,方可使用。万一发生,待钢包转到位后,反着使用“开”、“关”按钮即可,待本炉浇注完毕处理;如果转包过程已将电气线路烧坏,可使用事故驱动将钢包转出。在无法判断故障原因时,千万不可慌乱,应首先使用事故驱动将钢包转出,防止大面积损坏设备。

2.3对1.3的情况,只要发生滑板穿钢,应立即使用正常驱动或事故驱动将钢包转出,不可继续浇注,因为我厂钢包钢水静压力很大,滑板穿钢后很容易扩大,造成平台设备烧坏。

2.4烧水口前,一定要确认滑板已经全部打开,否则不允许烧眼;判断滑板是否打开可通过油缸活塞伸出长度,是否容易打火等方法判断。万一发生滑板烧穿,不要慌乱,可通过正常驱动或事故驱动将钢包转出,防止烧坏设备。

2.5 安装油缸时确认活塞杆装进卡槽且卡紧,遇到滑动机构不合适,活塞杆略短的情况,可临时松动卡头,将机构装好,本炉浇完后立即恢复,同时将情况向调度反映处理。要把滑道中的冷钢清除,尽量放到最里面;要把支撑架的钢丝绳推到与油缸小于80度的角度。 3.事故案例

3.1梅山钢铁厂2#VAI连铸机投产后约6个月(2002年9月),大包工烧眼时没有打开滑板,连续烧眼多根,终将滑板烧穿失去控制,由于钢花四溅,且新工人没有经验,没有通过事故驱动将钢包转出,致使整炉钢水浇在平台上,结晶器、中包车、液压振动、弯曲段等设备全部报废,恢复生产时间达7天之久。

3.2本溪钢铁厂VAI铸机投产初期,钳工更换大包滑动机构油管时将进出油管接反,浇注前大包工没有确认油缸动作是否正确。电气连锁条件是大包回转台旋转时滑动机构处于自动关闭状态,旋转到位锁紧后才能打开。由于动作相反,造成钢包旋转时滑动机构处于打开状态。由于工人经验不足,事故发生原因不明,操作人员在钢包旋转到位可以进行钢流控制的情况下,没有及时关闭钢流,也没有通过事故驱动将钢包转出,中包车、结晶器等设备烧坏。 4、事故案例:大包穿滑板事故 4.1事故经过:

2003年3月11日乙白班,第二次拉钢,中包浇注第二炉,由于炉前故障,衔接紧张,CAS未测温,未吹氩,大包到站钢水温度过高1689度,中包温度过高无法浇注(1563、1567、1570、1583度),被迫转出停浇,转出后钢水温度过高导致滑板关不住,最后造成滑板穿钢,流入事故钢包钢水约80吨。 4.2事故原因:

到站钢水温度过高。 4.3防范措施:

钢水温度过高时停止浇注。

三、钢包窜包

1、发生原因

1.1钢包寿命的中后期,局部侵蚀严重已不能使用,但准备工序没有发现。 1.2钢包座到大包回转台之前,大包工没有观察确认好钢包状况。 2、处理及预防措施

2.1如出现窜包及时通知有关人员,如果窜包部位在上部且不再继续渗钢可继续浇注;如果在上部,仍在渗钢应立即转出停止浇注;如果窜包部位在钢包中下部,因为我厂钢包大,钢水静压力大,所以不管情况如何,立即转出钢包停止大包浇注,然后立即将大包吊离钢包回转台,尽可能降低设备损坏程度。 2.2钢包测温前仔细观察东侧包壁是否发红,座包后观察西侧包壁是否发红;发现包壁发红不准座到钢包回转台上,并立即通知工长和调度。

2.3钢包穿包后,一般钢水四溅,情况危急,在能够安全操作的情况下,应迅速摘下长水口,然后大包工在第一时间首先按下钢包自动换包按钮,然后迅速撤离。在不能安全操作的情况下,应第一时间首先

按下钢包自动换包按钮,然后迅速撤离;如果按钮功能失效,应迅速按下机旁(若在浇注侧穿包可能无法靠近,则只能使用主控室事故驱动)或主控室的事故驱动按钮,将钢包转出,然后迅速指挥天车将钢包吊到指定位臵。

四、中包吊走时扯坏SEN快换机构油缸

1、发生原因

1.1吊中包前没有将所有连接管线、油缸拆下,吊包前没有确认。 1.2多人作业时分工不明确。 2、预防措施

2.1吊中包前必须将所有连接管线、油缸拆下,吊包前确认好。 2.2多人作业时分工必须明确。 3、事故案例

2003年5月份,由于没有分班,操作人员多,吊包时没有确认好,没有将快换油缸卸下,发生了将快换机构油管旋转接头损坏的事故。

五、中包称重不准

1、发生原因

1.1中间包没有座正,中包与护板接触。 1.2称重压头损坏或长期没有校称。 2、预防措施

2.1座包时确认中包仅与三个称重压头接触。 2.2更换损坏压头。

六、大包回转台故障

1、发生原因

1.1因电器、液压、机械故障,大包回转台自动、手动均不动作。 1.2碰撞保护灯亮导致大包回转台不动作。 2、处理措施

2.1因电器、液压、机械故障,大包回转台自动、手动均不动作时,确认接受位在高位后,将长水口机械手降到最低位后,使用事故驱动将钢水转入,然后通知相关人员查找事故原因。如果是主液压停泵造成的不动作,不允许使用事故驱动,防止铸坯下滑和鼓肚。 2.2消除碰撞保护的原因,消除后进行换钢包作业。

七、低温缩眼事故

1、发生原因

因各种原因造成的钢水温度低而形成。 2、处理措施

2.1若发现钢水温度低于目标温度时,通知调度适当提高下一炉钢水温度,大包及时到站,以保证能连续浇注。

2.2向中包和钢包内加适量保温剂。

2.3适当增加测温次数,根据实测钢水温度,确定拉坯速度。 2.4更换大包过程中,烧保护套管冷钢的速度要快,尽可能不因此而影响拉钢速度,保证大包及时开浇。 2.5如发现中间包钢流小时,适当降低拉速,降到一定限度钢水仍供应不上或断流时,立即通知大包工关闭大包滑动水口,进行终浇处理。 3、事故案例1 3.1事故经过:

2003年3月7日,乙白班,中间包浇注第6炉,大包到站温度1578度,CAS出站温度1602度,中包温度由浇注中期的1532度按1524、1522度降温,结果中包钢水温度过低,中包低温缩死停机,浇注钢种为Q235B,拉速最高1.35m/min,最低0.4m/min时缩死。 3.2事故原因:

3.2.1钢包烘烤器性能不好,钢包未烘烤好 3.2.2由LF到CCM温降过大 3.2.3凉包温降过大。 3.3事故克服措施

3.3.1改造钢包烘烤器,保证烘烤效果。 3.3.2修订温度制度,适应各种异常情况。 4、事故案例2:低温回炉事故 4.1事故经过

2003年6月4日,丙中班,大包钢水到站温度1598度,钢包到中包温降大,中包测温值分别为:1543度、1545度、1543度、1528度、1520度,造成中包低温缩眼停浇。 4.2事故原因

4.2.1钢包为黑包,温降大。

4.2.2在已知降温幅度大的情况下,未及时盖上大包盖。 4.2.3已知有降温趋势,未及时测温、提速。 4.3防范措施

4.3.1向厂部反映杜绝钢包不正常降温发生。

4.3.2异常情况下,增加测温次数,增加保温剂加入量。 4.3.3异常生产状况,采取措施要快。

4.3.4有中包冻钢危险时,在下炉钢水已经到站时可提前浇注下炉钢水,本炉剩余钢水回炉处理。

第二章 中包岗位事故预案

一、塞棒故障

1、发生原因 1.1跑棒; 1.2垫棒;

1.3上水口及塞棒侵蚀严重; 1.4塞棒炸断或脱落。 2、处理方法

根据实际情况采取不同处理措施。

2.1如发生垫棒,可根据情况瞬时提高拉速,同时关闭钢包,减少中间包铸入结晶器钢流,在此期间反复开关塞棒,试行关闭,如都不起作用,则应立即打盲板,进行终浇处理,防止溢钢。 2.2当钢包开浇后,钢水随即从中间包流出,可打开塞棒,按正常开浇。

2.3发现塞棒粘钢及时通知工长,下炉钢水温度按上限控制,但不允许进行烧氧。

2.4在正常浇注情况下,当结晶器内液面急剧下降、上升,试棒情况无改变,可判断为塞棒脱落、断棒。如果液面急剧上升,关棒和适当提高拉速后,液面仍上升,应果断打盲板防止溢钢。如结晶器液面急剧下降,适当降低拉速,试棒几次,结晶器液面没有明显变化,立即打盲板终浇处理。若试棒能稳住结晶器内液面,维持该炉钢浇完,进行终浇处理。 3、预防措施

3.1加强中包塞棒装配和烘烤后的检查;特别是塞棒烤偏后要重新调整,烘烤前后将中包异物清理干净。 3.2保证中包烘烤温度和钢水温度;

3.3合理控制中间包寿命,避免上水口和塞棒严重侵蚀,发生塞棒脱落的严重事故。 4、事故案例:塞棒脱落停机事故 4.1事故经过

2003年5月9日,丙夜班,中包浇注第五炉时,塞棒芯轴与耐火丝套脱离,中包无法控流被迫停浇。 4.2事故原因

4.2.1紧固螺栓未紧好。

4.2.2塞棒内丝长度短,与芯轴配合尺寸短。 4.2.3浇注过程中未经常观察塞棒情况。 4.3防范措施:

4.3.1加强操作确认,新职工操作必须由老职工确认无误。 4.3.2修改塞棒配合尺寸,增长塞棒内丝长度。 4.3.3浇注过程中每炉查看一次塞棒紧固情况。 5、事故案例2:浇注过程中塞棒断,被迫停机 5.1事故经过

2004年5月26日,正常浇注,浇注钢种为Q235B,浇次计划为19炉。在第18炉大包称重吨位为20吨时,塞棒自渣线处断,被迫停机。 5.2原因分析

塞棒的渣线部位侵蚀严重,在浇次后期强度不够,造成浇注过程中塞棒断。 5.3处理措施

5.3.1关闭大包,停止浇注。

5.3.2关闭中包塞棒或打盲板,终浇处理。 5.4预防措施

5.4.1要求塞棒供应商提供性能更好的塞棒。

5.4.2在浇注过程中,大包工要及时观察塞棒的侵蚀情况,及时通知工长,工长及时通知调度,调整浇次计划。

5.4.3大包工在中包吨位控制方面,要进行中包变渣线操作,确保中包塞棒的强度。 5.4.4经常测量中包钢渣厚度,当钢渣厚度超过100mm时进行溢渣。

二、浸入式水口穿孔、开裂、掉底

1、发生原因

1.1耐材质量差;

1.2同一渣线浇铸时间过长或忘记变渣线。 1.3保护渣氟含量高,对SEN侵蚀加剧。

1.4水口使用前烘烤不良或烘烤过程中减火造成开浇炸裂。 2、处理措施

2.1用钢条或铝条塞住孔洞,同时降低中间包钢水高度和拉速,立即更换水口。 2.2如果SEN炸裂严重,结晶器挂钢严重,不允许敞开浇注,打盲板进行终浇。 3、预防措施

3.1根据耐材质量确定合理的使用寿命。 3.2防止同一渣线使用时间超过要求。

3.3保护渣氟含量高时,适当降低使用寿命。 3.4保证水口使用前按规定烘烤良好。

3.5 密切关注结晶器液面的翻卷、冒泡、热电偶颠倒等异常情况,防止出现水口掉底事故。 4、事故案例:SEN断钢水回余 4.1事故经过

2003年6月9日,甲中班,中包浇注第10炉,SEN渣线处穿一小孔,SEN浸入深度157mm,继续浇注到100吨左右时,SEN彻底折断,由于是最后一炉未及时烤新水口,新水口烤10分钟后快换,由于烘烤不充分,快换时新水口打断,被迫停浇,回余钢水58吨,中包28.5吨。 4.2事故原因

4.2.1耐火材料质量不过关。

4.2.2未及时烘烤新水口,新水口烘烤温度低。 4.3防范措施:

4.3.1进一步要求耐材供货厂家提高质量。


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