帷幕注浆堵水技术在竹山塘煤矿的应用

2020-04-15 05:03

帷幕注浆堵水技术在竹山塘煤矿的应用

(湖南黑金时代长沙矿业公司,湖南 宁乡 410600)

摘要:煤炭坝矿区是全国闻名的大水矿区,各采区之间水力联系相当复杂,采区资源开采完后,地下水对相邻采区影响很大,竹山塘煤矿由东翼采区进入西翼采区时,采用注浆堵水技术在矿井东翼和西翼中间建立起一堵帷幕墙,通过打地质探孔和注浆孔,向孔内压注水泥(水泥——水玻璃)浆液,浆液挤开溶洞、裂隙内的水和稀泥,将溶洞与裂隙充填密实,凝固后与岩体形成严密的堵水墙,阻断地下水在深部联系,抬高地下水位,从而达到减小矿井涌水量,降低排水扬程的目的。通过东翼关闭后对西翼涌水量的检测,证实该项目取得了良好的效果,具有很好的推广价值。

关键词:煤矿;帷幕注浆堵水;涌水量

1、

概况

1.1矿井基本情况

竹山塘煤矿隶属湖南黑金时代长沙矿业有限公司,所辖煤炭坝矿区是全国闻名的大水矿区,水文地址条件极其复杂,岩溶发育呈垂直分带,可分为溶洞发育带、溶洞裂隙发育带、溶孔发育带、岩溶不发育带四个带,矿区疏干面积现已达365km2,最大涌水量达13200m3/h。竹山塘煤矿东翼位于整个煤炭坝矿区最东端,为矿区地下水主要补给排泄区,有洋泉湖地下水径流带、大成桥地下水径流带、贺石桥地下水径流带共同补给,水量充沛,最大涌水量达8800 m3/h。井田位于煤炭坝复式向斜南端北翼,构造以断层为主,分别受竹山塘——贺家湾复式向斜(东西走向,以-170m东七石门及34运输巷为界向西倾伏最深达-500m,向东倾伏最深达-250m)、竹山塘正断层(320°﹤65—75°,H=30—260m)、板塘冲三号正断层(230°﹤55°,H=10—30m)、F29正断层(150°﹤75°,H=20—30m)影响,岩溶裂隙较发育。

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1.2采区涌水量情况

东翼-170m水平开拓时,最大涌水量达3200 m3/h,-235m水平开拓后,最大涌水量达6600 m3/h,平均涌水量约5400 m3/h ;30采区由于地下水的联系,涌水量降至100 m3/h以下;西翼采区由于相邻矿井五亩冲煤矿和西峰仑煤矿均已开拓至-230m以下,属于疏干区,仅有不足50 m3/h的循环水。

1.3帷幕墙选址

煤炭坝矿井钻孔溶洞率统计表:

标高 +100~±0 ±0~-100 1.61% -100~-200 -200~-300 -300~-400 1.53% 0.14% 0.1% 溶洞率 2.10% 根据煤炭坝矿区钻孔岩溶溶洞率统计表分析可知,越往深部岩溶发育程度越低,其分界点在-200m~-300m之间,根据相邻矿井巷道涌水量分析得知,岩溶发育分界点在-230m附近。

该区煤层底板为茅口灰岩,中厚——厚层状,上部为灰——深色,含灰质页岩,裂隙溶洞发育,总厚度平均约为300米,与地下伏底层整合接触。根据资料分析,竹山塘煤矿-170m东七石门——34运输巷——-170m流水巷为复式向斜隆起部分,是整个矿区东西两翼的过水瓶颈,东翼开拓后,西翼涌水量明显减小,西翼往下开拓亦未发现明显的水力联系,且经大巷揭露并未发现大型导水断层,只有小的溶洞裂隙渗水,说明东翼具有相对独立的水文地质单元,这为竹山塘煤矿东翼帷幕注浆堵水方案的可行性提供了理论依据,也确定了帷幕墙的选址为-170m东七石门——34运输巷。

2、

注浆堵水实施方案

在-170东七石门至34运输巷之间利用钻机向下钻孔,再往钻孔内注水泥(水泥——水玻璃)浆液,使之凝固后形成一个帷幕墙,阻挡东翼-170m水平以下的涌水进入西翼。钻孔及注浆顺序按照由南向

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2.1施工方案

北进行,包括钻孔→扫孔→浆液配比→注浆→封孔→检验等工序。

2.2注浆孔的布置

按浆液扩散半径为7.5米计算,取帷幕墙厚度为4米,长400米,按“先勘查、后注浆”的原理,设计勘查兼注浆孔10(Kt-1——Kt-10)个,孔深60,注浆孔36(Zj-1——Zj-36)个,孔深40米,采用排水观测检验,故不设计检验孔,实际施工时,由于钻进过程中钻孔遇溶洞、裂隙、破碎带,深度达不到设计要求,在设计钻孔附近补浅孔12个(补1——补12),深孔4个(补13——补16),钻孔布置见图1和图2。 图1:钻孔布置平面图

图2:钻孔布置剖面图

2.3钻探设备的选型及钻孔施工方法

钻探设备选用QZK-100型潜孔钻和ZTJ-350型潜孔钻,钻孔时,由技术人员现场标定地点与倾角,钻孔完工后由专人进行验收记录。

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2.4注浆设备的选型及注浆量配比

注浆设备采用2TGZ——60/210X型注浆泵 吸浆量:60升/分(水泥5.760t/h) 36升/分(水泥3.456t/h) 19升/分(水泥1.824t/h) 16升/分(水泥1.536t/h) 1立方水泥浆=1.6吨水泥+0.8吨水 当吸浆量为60升/分,水灰比为1:1 当吸浆量为36升/分,水灰比为1:1.5 当吸浆量为19升/分,水灰比为1:2 当吸浆量为16升/分,水灰比为1:2 水灰比根据吸浆量的大小一般取1: 2 2.6注浆材料及配比要求

注浆材料采用425普通硅酸盐水泥及水玻璃,水玻璃模数为2.4-3.4。浆液浓度一般先稀后浓,结束时又略稀。

双浆注浆时,水泥浆中水与灰的重量比为0.5:1。水泥浆与水玻璃的比例为1:0.05~1:0.1。

2.5注浆方式及止浆方法

注浆采用孔口混合式注浆,即通过两根高压胶管将浆液与水玻璃分别注入进浆管,利用注浆机压力使水泥浆液或者水泥-水玻璃浆液通过岩层裂隙扩散,将岩层的过水通道堵塞,从而达到堵水的目的。

止浆采用埋设注浆管,管口设止浆塞进行止浆。 2.7注浆参数的选择 2.7.1注浆压力

是推动浆液克服各种流动阻力,使浆液扩散,充填密实的动力,是注浆的重要参数。在基岩裂隙中,宜采用2~2.5倍静水压力,在软岩和破碎带中,初期宜采用1.5~1.6倍,中期采用2.0~2.5倍,后期为3.0~3.5倍的静水压力。本工程注浆压力初期采用0.2~1.0MPa,后期采用2.5~3.0 MPa。

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2.7.2注浆流量

注浆过程中,由于浆液的充填作用,裂隙逐渐被充塞,流量则随注浆压力的升高而减小。为增加浆液的注入量和提高注浆效果,流量越小越好,但太小容易被地下水稀释,影响结石体的强度和结石率,所以,在基岩裂隙中流量以30~50L/min为宜,稳定时间大于或等于15min较合适。

2.7.3注入量

施工中浆液注入量可按下式计算: Q=AπR2HNB/M

式中:A为浆液消耗系数,一般取1.3~1.5;

R为以中腰线交点为中心的浆液有效扩散半径,7.5m; H为注浆段高,40~60m;

N为平均裂隙率,一般取0.01~0.05; B为浆液充填系数,一般取0.9~0.95; M为浆液结石率,取0.85。

计算可知,浅孔注入量为9.4~49.5L,深孔注入量为14.1~74.2L。 研究表明:注入量还和注浆压力有密切关系,不同条件下,要有合理的注浆压力来保证浆液注入量。

2.7.4浆液浓度

相同条件下,浆液越浓,粘度越大,扩散距离越小,浆液的结石率也随浓度而增加。浆液浓度的选择与调整直接关系到注浆的进度和工程质量,软岩和破碎带因吸水率很小,应以稀浆为主,起始浓度水灰比一般为1.5~2.0,因浆液稀,要想保证一定注入量,不能按延续时间做为调整浓度的依据,而应当改为以注入量多少来调整水灰比。

3、

帷幕注浆堵水效果分析与评价

帷幕注浆堵水工程自2012年11月开工,至2013年4月完工,历时5个月,钻孔进尺2606米,注入水泥2502吨,水玻璃219.5吨。2013年4月,竹山塘煤矿对东翼所有排水泵房进行撤退,撤退后,

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派专人24小时观察东翼水位变化,撤退后一个月,帷幕墙以西的30采区涌水量变化不大,最大仅500 m3/h,至8月中旬,东翼水位上升至-170m水平, 30采区涌水量略有增大,约800 m3/h,11月底,30采区涌水量增大至1200m3/h,东翼-170m水平流水出来,涌水量约为2500 m3/h,涌水量趋于稳定,较关闭之前(平均涌水量5400 m3/h)减少1700 m3/h,降低扬程65米,配合正压排水及峰谷排水方式,年产生经济效益两千多万元。

通过本次竹山塘煤矿帷幕注浆堵水技术现场应用取得的良好效果,可以看出该项技术不仅经济效益显著,而且有利于防水保井,该项目实施后,可以节约大量电能,减轻矿井用电负荷,减小用电负荷过大带来的停电跳闸等事故,并由于地下水的升高,可以减少地表塌陷,具有很好的社会效益。还为相关类似工程的建设和施工提供了有价值的参考经验,具有很好的现场应用价值。

【参考文献】

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吴万红,龚宪伟,赵冲全 帷幕注浆技术在矿山堵水中的应用【M】建筑与发展,2010

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李磊,高祥,王俊 帷幕注浆堵水技术在蔡园煤矿的应用【B】能源技术与管理,2011

【4】

江中乐,孙冰 帷幕注浆技术在丰纪园煤矿堵水工程中的应用【B】煤炭工程,2010

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