1#水泥磨机改造矿渣粉磨实施方案
公司领导:
东厂水泥4#磨机技改为矿渣磨后,经运行对比分析,各项产质量指标均达到或优于设计要求(比表面积≥400,磨机平均台时10t,按照市场价格,粉磨后的矿粉可节省费用20元/吨),经调查研究分析,综合经济效益情况,拟对1#水泥磨技改为矿渣磨,经现场考察论证,具体技改实施方案如下:
一、工艺布置及设备改造情况: 1、供料部分:
使用原煤灰供料TH315提升机,输送烘干后的矿渣,直接入原煤灰仓。 技改实施项目:
a) 原煤灰仓上料口需进行密封处理;
b) TH315提升机壳体需进行修补,链条及料斗需统一更换; c) TH315提升机传动部分需全面检修,更换联轴器及天轮总成。 2、储料仓: 技改实施项目:
a)需对储料仓进行清仓处理(现有原混合材未使用完因棚料); b)储料仓下料溜管需进行修复焊补; 3、磨机供料部分:
a)现使用4#磨矿渣二级输送皮带改造为自仓底下料皮带直接入磨方式; 4、磨内改造:(磨机型号:2.6×13m) a)磨头溜管需重新制作安装;
b)磨机内1-2仓需改造为双层隔仓板带内筛分装置; c)磨机内2-3仓需改造为双层隔仓板带内筛分装置; d)2仓衬板需更换;
e)磨内钢球、钢锻级配需重新调整; f)三仓活化衬板改造。 5、磨尾提升机改造:
a)为减少设备动力,原NE100磨尾提升机缩短高度,由四层缩短至二层,传动设备由30KW改造为11KW;
6、磨尾除尘风机加装变频器控制:
a)为准确控制出磨矿粉细度,需对磨尾收尘风机(37KW)加装变频器控制。
注:供料提升机修复、磨尾提升机改造需外协安装施工。 二、产量情况
在保证质量的情况下,1#粉磨系统设计台时可达到13t/h左右,日产矿粉300吨左右,加上4#矿渣磨产量可满足东厂各品种水泥矿渣微粉的掺加量(需考虑烘干机产量)。 三、投资情况(约计)
1、磨内改造费用约30万元(含一、二仓隔仓装置、二、三仓隔仓装置、二仓衬板、出磨篦板及三仓活化衬板的改造,不含研磨体的更换费用)。 2、供料部分TH315提升机检修维护费用约计1.5万元。 3、非标溜管制作及外协安装费用,约计5万元。 总计约36.5万元。
东 厂
2014-6-26