华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司
#1机组A级检修
发变组整套启动试验方案
(电气专业)
批准:
审定
审核:
编制:
设备维护部电气专业 2014年6月15日
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司#1机组A级检修
目 录
1. 组织机构及职责 2. 试验目的
3. 启动前的准备和要求 4. 发电机升速过程中的试验 5. 发电机-变压器短路试验 6. 发电机-变压器空载试验 7. 励磁调节器试验 8. 假同期并列试验 9. 机组与系统并网 10. 并网后的试验 11. 安全措施
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1.组织机构及职责
总 指 挥:张存柱
副总指挥:杨永尚、赵作起、邢盛启 设备检查组 组长:郑旭升 运行操作组 组长:徐浩 安全监察组 组长:薛瑞峰
副 组 长:李保忠、胡佰军、白红霞(大修主战单位项目经理)
成 员:刘海涛、王宝健、赵国文、张士诚、潘龙飞、王进瑶(华电电科院)、郭仁义(专业监理工程师)、任青杰(外协单位项目负责人)、当值运行人员 1.1、 领导小组工作及责任分工:
总指挥职责:是本次发变组整套启动试验的安全第一责任人,对试验的全过程进行指挥,对试验工作负全面领导责任。
副总指挥职责:对总指挥负责,并在总指挥领导下协助总指挥工作。审核安全措施的正确性,对发变组整套启动试验工作负全面领导责任。
组长职责:对总指挥、副总指挥负责;负责全面组织实施发变组整套启动试验工作;负责指挥发变组整套启动试验;负责参加检查人员的人身安全工作,协调各成员安全完成本次发变组整套启动试验。
副组长职责:协助大修总指挥、副总指挥和组长完成本次发变组整套启动试验工作。 成员职责: 对组长负责,具体制定和审核各项安全技术措施,完成发变组整套启动试验过程中各阶段的数据记录及设备的检查工作,并作好处理各项突发事件的事故预想和应急措施。
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1.2、现场检查责任分工
总负责人:段忠宇 1.2.1刘志勇、杨俊锋:励磁调节器;
1.2.2张士成、李永、王亮:主变、厂变、公用变、4PT、CT端子箱; 1.2.3赵国文、韩冬、李保峰:发电机、励磁变、发电机PT; 1.2.4潘龙飞、董晓旭:发电机CT端子箱、PT端子箱。
1.2.5刘强、冯亮、李志强、张强:发变组保护柜、故障录波屏、变送器屏。
2.试验目的
2.1检查发变组一、二次电流回路及电压回路的正确性。
2.2检查发电机转子在不同转速下的交流阻抗及功率损耗,借以分析其是否有缺陷。 2.3 检查发变组继电保护装置的可靠性及正确性,并对主要保护做投入前的定值检查。 2.4 检查发电机三相稳定短路特性曲线,即励磁电流与定子短路电流的关系曲线与出厂的试验数据相比较,分析励磁绕组,铁芯磁路是否有缺陷。 2.5 录制发变组空载和短路特性曲线。 2.6 空载时自动励磁调节器的动态试验。
2.7 微机同期系统检查,假同期试验,发电机同期并网试验。
2.8 发电机灭磁时间常数的测量。负荷状态下差流检查及轴电压的测量。 2.9 并网后自动励磁调节器的动态试验。 2.10 低负荷下厂用电快切装置切换试验。
3.启动前的准备和要求
3.1 发电机变压器组有关的一、二次设备检修工作全部结束,并经验收合格。所有与开机试验有关的电气设备的工作票已结束。责任人:段忠宇、刘海涛
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3.2发电机、主变压器、高压工作变、高压公用变及励磁变等一次设备及其有关的二次
设备各项常规试验已完成且数据齐全经验收确认,主要包括: 3.2.1 发电机定子交流耐压试验。责任人:赵国文 3.2.2 20kV封闭母线交流耐压试验。责任人:赵国文
3.2.3 主变、高压工作变、高压公用变、励磁变等设备的常规高压试验。责任人:张士成
3.2.4 主变500kV系统、发变组20kV系统、高压工作变6kV系统、高压公用变6kV系统有关的CT、PT及高压电缆的绝缘试验及有关特性试验。责任人:张士成 3.3准备好启动试验用的仪器、仪表。责任人:刘志勇
3.4发电机密封油系统冲洗合格,发电机冷却系统(氢气及冷却水)经检查合格,各项指标应符合启动要求。发电机的定子内冷水系统应能投入运行,内冷水的各项指标应符合启动要求。责任人:赵国文
3.5发变组所有保护应按定值通知单的要求整定完毕并经验收合格。所有的控制回路、信号回路、测量回路及指示仪表调试完毕且经验收合格。责任人:潘龙飞 3.6 发电机励磁调节器的静态调试完毕。责任人:潘龙飞
3.7发电机同期装置的静态调试及同期回路与汽机调速系统及励磁调节系统的相互动作
试验正确。责任人:潘龙飞
3.8 厂用电系统定相经过确认,高压工作变与启备变6kV电源切换经模拟试验动作正确。
责任人:李志强
3.9 保安段自动切换开关实际切换检查完好可靠。责任人:李志强
3.10直流系统运行正常,绝缘良好,蓄电池带大负荷试验良好。责任人:李志强 3.11柴油机系统运行正常,并实际做过带负荷试验。责任人:刘志勇
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3.12 UPS系统工作可靠。责任人:李志强
3.13 主变、高压工作变及高压公用变冷却系统投入。责任人:刘海涛
3.14 发电机、主变、高压工作变、高压公用变的测温元件经过检查确认合格。责任人:赵国文
3.15机、炉、电联锁经过实际试验,动作可靠,信号正确。责任人:潘龙飞 3.16网络监控NCS、DCS、远动及遥测系统正常运行。责任人:潘龙飞
3.17 测量发电机20kV系统、厂用6kV系统及6kV公用系统的绝缘电阻;测量发电机
转子的绝缘电阻。电阻值应符合要求。责任人:刘海涛
3.18启动前用主变瓦斯、高压工作变瓦斯、高压公用变瓦斯、发电机差动、主变差动、
高压工作变差动、高压公用变差动、定子接地等保护做跳闸试验,应正确无误。责任人:潘龙飞
3.19 投入主变高压侧电压互感器二次空气开关。责任人:刘海涛
3.20 将#1机发变组保护A、B、C屏的关主汽门压板退出。责任人:刘海涛 3.21华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司#1机整套启动试验方案已经报调度审批
完毕,运行部门已按试验方案写好操作票。责任人:当值运行人员
4.发电机升速过程中的试验(牛宝 华新人员)
4.1 在不同转数下测量发电机的转子交流阻抗
在各种转速下(盘车,500,1000,2000,2500,3000r/m,定速后),分别测量转子交流阻抗及功耗(交流电压不超过220V,以上转速如遇临界转速,则应让开。故实际测量转速点以冲转情况而定)。同时监测滑环温度应符合规定。(见表4-1)
试验方法:试验电压的峰值不超过额定励磁电压,既试验电压的有效值应不大于0.707U,试验时可将电流加至5A读取数据。
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试验接线:
定速 转数 盘车 500 1000 2000 2500 3000 交流 阻 抗 功耗 定速后 表4-1
5.#1发电机-变压器短路试验 (二次 华新 宏瑞)
5.1 短路试验应具备的条件: 5.1.1 汽机定速在3000r/min运行。
5.1.2 发电机冷却系统及励磁整流柜冷却器等均投入运行。 5.1.3 主变、高压工作变、高压公用变冷却系统投入运行。
5.1.4 发电机定子线圈各测点温度、主变及高压工作变温度等在远方及就地表计均指示正常,试验前应记录初始值,试验时有专人巡视记录。
5.1.5 退出主变差动保护、励磁变差动保护,其他所有保护出口只投跳灭磁开关。
保 护 名 称 主变差动 退出方式 保护压板 退出时间 执行人 第 6 页 共 11 页
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励磁变差动
5.1.6励磁系统的试验电源
保护压板 提前从#1机6KV工作II段备用61210开关处接好励磁系统的试验电源,试验电源开关保护校验完毕。(潘龙飞、赵国文确认)
5.1.7试验过程中若发现电流回路开路、有火花放电声、电流不平稳、三相相差较大,测量数值相差很大等情况时,均应立即灭磁,查明原因。 5.2 发变组短路特性曲线录制
检查升压站5011-6刀闸前三相短路线连接好(附表4),主变高压侧5011-6隔离开关在分位。合整流柜五极刀闸、合励磁试验临时电源61210开关、合灭磁开关,调节励磁,升发电机电流至30%Ie时,检查发电机出口及中性点侧、主变套管所有CT二次电流及相位,CT应无开路,三相电流不平衡度应符合标准,电流相位正确。检查发、变组差动保护差电流无异常。继续升流至额定电流。检查一次设备是否有异常,二次检查发变组各CT电流及差动保护差流,并按表格做好记录,不能有遗漏。检查正确后,录取发变组短路特性曲线,分别做上升、下降两条,上升和下降过程中不能有反复。其中电流最大不超过1.05倍额定电流(20207A),将短路特性曲线与厂家出厂试验曲线对照,结果应无较大差异。
5.3试验结束后,断开灭磁开关,就地断开6kV励磁临时电源开关,断开励磁整流柜五极刀闸。运行做好安全措施,通知宏瑞公司拆除5011-6刀闸前三相短路线。 5.4汇报调度,500kV侧短路试验工作结束。
6.发电机-变压器空载试验(二次 华新 宏瑞)
6.1 试验前确认#1主变高压侧5011—6隔离开关在分位;检查发变组,高压工作变,励
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磁变所有保护均投入;在发电机本体、发电机PT柜、6kV进线开关柜等处应派人看守、监视,如有异常及时汇报。
6.2 上述条件满足后,合上励磁整流柜交流、直流侧电源刀闸,合灭磁开关,升发电机
电压至30%Ue,检查发电机出口PT、6KV工作段、#1主变高压侧PT二次电压值,如无异常。升压至50%Ue,检查发电机出口PT、6KV工作段、#1主变高压侧PT二次电压值及相序,注意一次设备运行情况。并在保护屏、变送器屏、励磁调节器屏、同期屏测量电压值、相序及开口三角电压(见附表)。检查完毕后,继续升压至20kV,检查发电机有无异常,并在保护屏、变送器屏、励磁调节器屏、同期屏测量电压值、相序及开口三角电压(见附表1)。通知华新空载额定电压下测量发电机轴电压。
6.3 上述检查完成后,灭磁后重新升压,在#1发电机故障录波屏录制发电机空载特性曲线,平稳上升、下降一次,最高电压加至1.05倍Un(21KV) ,停留一分钟。录制曲线与厂家出厂试验曲线对照,结果应无较大差异。 6.4确认灭磁开关在断位后,测量发电机残压。
6.5汇报调度:#1发电机-变压器空载试验结束,试验结果正确;申请调度#1机组假同期试验。
7.励磁调节器的试验(详细请参考励磁调节方案)(二次、GE厂家)
7.1 励磁调节器的零起升压试验,分别进行手动和自动的零起升压至额定。 7.2励磁调节器的手动、自动切换试验。 7.3励磁调节器两个通道的切换试验。
7.4自动电压调整范围试验(应在90%~110%额定电压内)。 7.5校核V/HZ保护定值。
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7.6 ±10%、±5%阶跃试验。 7.7逆变灭磁试验。
7.8发电机灭磁时间常数的测量。
8.假同期并列试验(当值运行、二次)
8.1 确认主变高压侧隔离开关5011-6在分位。
确认隔离开关5011-1、5011-2、5012-1、5012-2在分位。
8.2 检查发电机出口3组PT在工作位置并投入一次保险,合上3组PT及4PT二次空开。
8.3退出#1励磁调节器中发电机出口断路器合闸辅助接点;退出DEH中#1发电机出口
断路器的合闸辅助接点。 名称 退出#1励磁调节器中发电机出口断路器合闸辅助接点 退出DEH中#1发电机出口断路器的合闸辅助接点。
8.4 通知热工发电机做5011、5012开关假同期试验,强制5011-1、5011-2、5012-1、
5012-2、5011-6给DCS反馈的信号,确认不会误加负荷。 名称 执行人 执行人 强制5011-1、5011-2、5012-1、5012-2、5011-6给DCS 反馈的信号
8.5 5011断路器假同期并网(二次)
合灭磁开关,手动升发电机电压至100%额定。调节汽轮机转速为50HZ。选择合
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5011断路器同期并网,自动投入准同期装置,观察准同期装置调速脉冲方向是否正确;观察准同期装置调压脉冲方向是否正确。
正确后检查同期装置应显示ΔU小于定值4V,同步位置按频差方向旋转。观察5011断路器同期装置在同期点(同期位置指示为12点)成功合闸,退出同期装置。试验结束后断开5011断路器。
8.6 5012断路器假同期并网(二次)
短接同期回路隔离开关5011-6辅助节点(A13,SC750)(A23,N600)。将同期电压正确引入同期装置。责任人:潘龙飞
调节汽轮机转速为50HZ。选择合5012断路器同期并网,自动投入准同期装置,观察准同期装置调速脉冲方向是否正确;观察准同期装置调压脉冲方向是否正确。
正确后检查同期装置应显示ΔU小于定值4V,同步位置按频差方向旋转。观察5012断路器同期装置在同期点(同期位置指示为12点)成功合闸,退出同期装置。试验结束后断开5012断路器。
恢复励磁调节器中发电机出口断路器合闸辅助接点。 名称 恢复励磁调节器中发电机出口断路器合闸辅助接点
通知热工恢复5011-1、5011-2、5012-1、5012-2、5011-6给DCS反馈的信号,恢复DEH中发电机出口断路器的合闸辅助接点。 名称 执行人 执行人 恢复5011-1、5011-2、5012-1、5012-2、5011-6给DCS 反馈的信号 第 10 页 共 11 页
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恢复DEH中发电机出口断路器的合闸辅助接点
9.机组与系统并网(当值运行)
9.1 向调度汇报机组保护定值并核对正确。
9.2 请运行人员确认机组保护投入情况,5011、5012断路器在分闸位置。 9.3合隔离开关5011-6、5011-1、5011-2、5012-1、5012-2 9.4置励磁调节器方式选择自动位置 9.5 选择用断路器5011同期并网。
9.6励磁调节器自动使发电机升压至额定,同期装置自动投入。 9.7同期并网,带负荷
通知机务、热工准备并网;得到调度允许并网后,合灭磁开关,启励,升发电机电压至额定后,投自动准同期合断路器并网。并列后初始负荷带至20MW。
10.并网后的试验(当值运行、二次)
10.1在30%负荷下做厂用电切换试验。
在发变组并网后,WBKQ-01B微机厂用电快速切换装置进行动态切换试验,试验
前测量6kV母线电压和工作分支电压的压差、相角差。如压差、相角差符合切换要求即可以进行切换。切换前应做好事故预想,防止切换不成功厂用电源失电。 10.1.1 6kV厂用工作I段备用和工作电源切换步骤
检查6kV工作I段快切装置面板显示电压,断路器位置,PT位置正确,手动启动工作I段快切装置,装置自动合6kV工作I段工作电源进线开关,拉开6kV工作I段备用电源进线开关。
10.1.2 6kV厂用工作II段备用和工作电源切换步骤
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检查6kV工作II段快切装置面板显示电压,断路器位置,PT位置正确,手动启动工作II段快切装置,装置自动合6kV工作II段工作电源进线开关,拉开6kV工作II段段备用电源进线开关。
10.2在50%和100%负荷下检查差动保护的差流值。(见附表2)。 10.3在50%负荷下测量发电机轴电压。(华新)
测量图:
测量方法:第一次测量电压U1,第二次先将两侧轴承的油膜短路后在测量电压U2,测量时采用高精度万用表或高内阻交流电压表
测量结果:U1≈U2,说明轴承绝缘良好
U1 > U2 且超过10%时,说明轴承绝缘不良
U1 < U2
说明测量不正确
11. 试验的安全措施
11.1整套启动试验过程中,专业专职安全员必须在现场巡视和检查,杜绝安全隐患。责任人:王靖
11.2所有涉及停送电的操作必须安排至少两人进行。责任人:刘海涛、当值运行人员 11.3整套启动期间派人在主变、高压工作变、高压公用变本体、6kV配电室、发电机励
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磁小间及控制室等系统巡视,对主要电气设备进行监护,并保持通讯畅通。一旦有异常情况立即向值长报告。责任人:赵国文、张士成、当值运行人员
11.4试验中出现异常情况时,应立即停止试验检查原因。责任人:潘龙飞
11.5整套启动试验前要进行技术交底,对试验中存在危险点、危险源、危害因素、环境因素要求防范措施。责任人:段忠宇
#1机励磁试验电气接线图
附1
1、 合上励磁整流柜交流、直流侧电源刀闸,合灭磁开关,升发电机电压至50%Ue,
检查1PT、2PT、3PT、4PT及6KV工作进线PT二次电压及相序,检查结果如下:
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屏柜及相别 发变A B 1PT 30.13 30.15 30.19 0 正确 / / / / / 30.32 30.24 30.23 0 正确 / / / / / / 2PT / / / / / 30.27 30.23 30.20 0 正确 / / / / / 30.10 30.02 29.99 / 正确 / 3PT 30.09 30.09 30.10 0 正确 30.14 30.12 30.13 0 正确 / / / / / / / / / / / 4PT / / / / / / / / / / 32.17 32.16 32.19 0 正确 / / / / / / 6KV I / / / / / / / / / / / / / 6KVII / / / / / / / / / / / / / 组AC 屏 3U0 相序 发变A B 组BC 屏 3U0 相序 故障录波 屏 变送器屏 A B C 3U0 相序 A B C 3U0 相序 同A 第 14 页 共 11 页
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期屏 B / / / / 30.12 30.05 30.03 / 正确 30.16 30.08 30.05 / 正确 30.15 30.13 30.08 / 正确 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 55.54 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / C(线) / 3U0 相序 / / / / / / / / / / / / 30.13 30.11 30.09 / 正确 / / / 电能量计费 发变组测控 励磁调节器 6KA B C 3U0 相序 A B C 3U0 相序 A B C 3U0 相序 A V工B 作 C 第 15 页 共 11 页
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I段 3U0 相序 6KA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / V工B 作 C II段 3U0 相序 注:由于机组空载试验采用机端自并励的方式,所以空载试验第一个点选取为50%Ue 2、上述检查无异常后,继续升压至100%Ue,检查PT二次电压值及相序,并注意一次
设备运行情况。检查1PT、2PT、3PT、4PT及6KV工作进线PT二次电压及相序,检查结果如下: 屏柜及相别 发变A B 1PT 58.58 58.43 58.39 0 正确 / / / / / 2PT / / / / / 58.22 58.10 58.05 0 正确 3PT 58.13 58.11 58.13 0 正确 57.94 57.94 57.95 0 正确 4PT / / / / / / / / / / 6KV I / / 6KVII / / 组AC 屏 3U0 相序 发变A B 组BC 屏 3U0 相序 第 16 页 共 11 页
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故障录波 屏 变送器屏 A B C 3U0 相序 A B C 3U0 相序 58.38 58.22 58.20 0 正确 / / / / / / / / / / / / 58.17 58.05 57.99 / 正确 / / / / 58.2 58.06 58.02 / 正确 58.15 58.03 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 107.6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 同期屏 A B C(线) / 3U0 相序 / / / / / / / / / 电能量计费 发变A B C 3U0 相序 A B 第 17 页 共 11 页
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组测控 励磁调节器 6KC 3U0 相序 A B C 3U0 相序 A / / / 58.19 58.16 58.09 / 正确 / / / / / / / / / / 57.97 / 正确 58.05 58.07 58.03 / 正确 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / V工B 作 C I段 3U0 相序 6KA V工B 作 C II段 3U0 相序
3.在50%和100%负荷下检查差动保护的差流值。
差动电流 300MW A相 B相 C相 A相 B相 C相 制动电流 第 18 页 共 11 页
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发电机差动 主变差动 A高厂变差动 柜 高公变差动 励磁变差动 发电机差动 主变差动 B高厂变差动 柜 高公变差动 励磁变差动 差动电流 制动电流 600MW A相 发电机差动 主变差动 A高厂变差动 柜 高公变差动 励磁变差动 发电机差动 主变差动 B高厂变差动 柜 高公变差动 励磁变差动 B相 C相 A相 B相 C相 第 19 页 共 11 页
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附2:
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#1机发变组整套启动试验方案学习签到表
我已认真学习了由专业人员编写的、并经公司领导同意的《#1机发变组整套启动试验方案》。
在本次发变组整套启动试验过程中,作为参加试验的我将严格执行、落实本方案。
参加本次发变组整套启动试验的人员学习签到如下: 学习内容 #1机发变组整套启动试验方案 第 20 页 共 11 页
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学习人员 二〇一四年六月二十日
附3:
继电保护安全措施票 编号:
被试设备及保护名称 工作负责人 工作内容 工作条件
安全措施:包括应打开及恢复压板、直流线、交流线、信号线、联锁
工作时间 签发人 第 21 页 共 11 页
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线和联锁开关等,按工作顺序填写安全措施。已执行,在执行栏打“√”;已恢复,在恢复栏打“√”。 序 号 执 行 填票人 操作人 监护人 审批人 安全措施内容 恢 复 附4:发变组短路试验接线图
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