钢绞线穿束(泉厦项目部QC成果)重点讲义资料

2018-10-21 16:44

开展全过程动态控制

确保优质高效实施现浇箱梁钢绞线穿束

――中铁十五局二公司第五指挥部泉厦高速公路QC小组

提高现浇连续箱梁钢绞线整体穿束质量 1、工程概况:

福建省泉州至厦门高速公路扩建工程位于泉州、厦门两市境内,全长81.908公里,是海峡西岸交通运输的大通道,是连接厦门、漳州、泉州经济发达三角地区的交通大动脉。全线共设置六个互通立交区,即泉州互通、晋江互通、水头互通、马巷互通、同安互通、厦门互通。其中,水头互通位于泉州南安市水头镇,进出口收费站按6入12出改建,是与国道324线立体交叉的重要交通枢纽之一。

水头互通原设计采用双喇叭立交,其中与主线交叉的互通为主线下穿的单喇叭B型,与国道324线交叉的互通为国道下穿的单喇叭A型。2008年3月18日福建省高指根据当地政府整体规划意见,将水头互通出口与国道324线交叉的互通立交调整为国道324线上跨水头互通出口方案,即:在国道324线平交口附近加设高架桥,分流国道324线直行车流,高架桥路段国道324线两侧设置辅道,并采用平面交叉连接水头互通,平交口进行渠化设计。

国道324高架桥全长137m,上部结构为三孔一联(40+50+40)现浇预应力连续变截面箱梁,下部结构采用圆

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柱墩、U台配桩基础。变截面箱梁采用单箱双室结构,标准顶宽16.5m,主梁支点中腹板梁高3.11m、跨中中腹板梁高1.91m,斜腹板,箱梁悬臂长度为2.5m,顶板、底板厚25cm,腹板宽50cm,墩台顶设一道横梁,其中中横梁宽度为3.0m,端横梁宽度为1.4m。桥面为双向横坡。纵向采用预应力钢绞线,箱梁采用满堂支架整体现浇。腹板采用φ15.2-19预应力群锚体系,预应力孔道全长129.78m~129.88m,采用镀锌金属波纹管成孔,波纹管内径10cm。每道腹板梁布置8束钢绞线,全桥共计24束钢绞线。腹板预应力钢绞线穿束是本桥施工的重点、难点。 2、小组简介及活动时间

小组概况一览表

小组名称 泉厦高速公路扩建工程项目部QC小组 成立时间 2008年9月18日 小组类型 现场攻关型 s

课题名称 开展全过程动态控制,确保优质高效实施现浇箱梁钢绞线穿束 活动时间 2008年10月2日~2008年10月15日 小组主要成员情况 姓 名 皇甫新 李振华 马江军 张晓峰 申建部 李红卫 六裕民 性别 男 男 男 男 男 男 男 年龄 文化程度 33 30 29 30 46 27 27 本科 大专 本科 大专 高中 大专 大专 组内职务 组长 副组长 助工 材料员 机械调度员 助工 ·助工 考核成绩 QC教育时间(h) 优 优 优 优 优 优 优 112 104 112 96 96 96 112 循环次数 1次 2

3、课题选择 3.1、选题理由

国道324高架桥是福建省高指重点关注工程,限期通车,工期非常紧张。如此长大束钢绞线穿束,施工中容易出现穿束困难、顶破波纹管、拉动定位钢筋等不利因素。钢绞线穿束的快慢直接影响该桥的施工进度。 3.2、确定课题

4、活动目标及可行性分析 4.1、活动目标:

根据施工技术标准及业主要求,结合现场施工实际情况制定目标,计划通过QC小组的努力,力争实现安全、创效、

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选定课题 采取有效措施,确保优质高效地实施现浇箱梁钢绞线穿束 面临问题 1、 穿束困难 2、 顶破波纹管 3、 拉动定位钢筋 实施目标 优质高效 快捷的完成工程任务。 4.2、可行性分析:

4.2.1、小组成员稳定团结、技术力量强大; 4.2.2、项目部给予足够的权力、材料等方面的支持。

优质高效 地实 施现 浇箱客观因素 项目部给予足够的权力、材料等方面的支持

目 标 实 现 梁钢

绞线穿束 主观因素 小组成员稳定团结、技术力量强大,愿望强烈 5、PDCA循环(时间:2008.10.2—2008.10.15) 5.1、计划阶段(Plan)

通过小组认真审阅施工图纸和现场调查发现,钢绞线穿束存在以下困难:

1、穿束的工人均无长大束钢绞线穿束经验; 2、孔道平弯、竖弯较多,且平弯半径小(10m)。 面对以上困难,经小组讨论,决定将设计中内径10cm的波纹管加大,即调整为内径11cm,以减小穿束难度;组织工人进行详尽的现场技术交底,以确保穿束顺利进行。

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5.2、实施阶段(DO)

经过周密紧张的准备,经过工程技术人员、现场管理人员和工人昼加班加点的工作,10月8日开始进行腹板钢绞线的穿束施工。

根据以往的经验,先是每孔逐根穿束,当穿到第7~8根钢绞线的时候,穿入已相当困难,穿第9~11根时,仅仅穿了40m就无法穿进了。小组立即召开现场分析会,认为原因有两个:

1、孔道平弯、竖弯较多,平弯半径较小,导致摩擦力较大;

2、单根钢绞线刚度有限,穿入时容易打弯。

各孔钢绞线穿进数量统计表

孔道编号 左-4-左 左-2-右 中-3-右 中-4-右 右-3-左 右-2-右 穿进数量(根) 10 11 11 11 10 10 失败原因 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 摩擦力大,单根钢绞线刚度小 5

50%摩擦力大50%单根钢绞线刚度小穿束失败原因分布比例图

5.3、检查阶段(CHECK)

经过小组认真分析,决定采用每四根钢绞线编束穿入,前两束穿进比较容易,第三束穿到90m时就无法穿进了。小组又立即召开现场分析会,总结原因:孔道平弯、竖弯较多,平弯半径较小,导致摩擦力较大,加上是人工穿束,力量不够,所以穿进困难。 5.4、实践阶段(ACTION)

经过前两次穿束失败,小组高度重视。10月9日,经过现场分析讨论,决定采用19根钢绞线整体编束穿进,步骤如下:

1、先穿入1根钢绞线作牵引;

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2、将19根钢绞线分别点焊在牵引线上,层层点焊; 3、将定制的导向帽套在19根钢绞线端部,并与牵引线点焊固定,防止穿束时脱落,顶破波纹管。

4、采用4吨的卷扬机作为牵引动力,将卷扬机用地锚固定在地面上,卷扬机的钢丝绳与牵引的钢绞线用扁锚和夹片连接卡死,以免拉脱。穿束前,须在穿入端搭设钢管井子架,以支撑架立钢绞线,使钢绞线垂直锚垫板进入孔道。穿束缓慢进行,速度控制在5m/分钟以内。穿束时技术人员要跟踪观察。

导向帽

说明:导向帽采用4mm钢板制作,内径9cm,圆柱长度8cm,锥心长度7cm。

10月10日,开始整体穿束施工。因为有导向帽的作用,穿束非常顺利。截止到10月14日,钢绞线穿束完毕。经过技术人员检查,没有出现波纹管破裂和整体拉动现象。

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钢绞线穿束完毕

6、小组总结:

在这短短14天的QC小组活动里,我们根据现场发生的实际情况进行及时处理,不仅让我们在不断的实践中学习成长,点点滴滴积累了经验、总结了成果,为以后的类似工程参考借鉴,而且节约了劳动力,加快了工程进度,为通车目标提供了有力的保障,实现了安全、创效、快捷完成工程任务的目标。

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