XX车间2015年工作总结
一、设备管理
成品车间2015年在设备管理方面突出三个方面: 1、降低设备维修费
车间2015年1-11月计划维修费299000元,实际花费132992.69元,节省166007.31元。在降低维修费方面车间从2个方面为抓手。(1)提高设备润滑保养质量,以保代修,车间在年初建立了设备润滑保养信息台账,对设备润滑点进行进行了分类,确定岗位工与维修工的润滑点,按照润滑周期进行保养,对润滑保养不到位的班组、个人及维修工进行追责。截止11月份无因润滑不到位而发生设备事故。(2)提高修旧利废材料价值,变废为宝,车间每月对维修组下达修旧利废指标,在保证设备正常运转的前提下,能用旧材料的决领用新材料,截止11月份车间修复使用备煤煤线废旧皮带160米,皮带筛筛板6块,废旧钢材4.5吨,修复3台改向滚筒,利用废角钢及槽钢制作了2#滚筛前段骨架等等,其中修旧利废物资价值为47663元。
2、提高设备检修质量、降低维修工劳动强度
2015年车间在保征设备正常运转的前提下,按照焦化厂要求对维修人员每月排班22天左右,以保证维修工有较好的工作状态。在提高设备检修质量方面,车间从3个方面主抓。(1)加强维修人员的技能培训,由维修组技师杨建国每月对维修人员开展不少于2次的技能培训,通过培训学习,维修工的技能得到了很大的提高,在后续
的检修工作中设备的检修质量明显提高。(2)开展检修质量验收工作,对检修完成的设备,有生产班组长做验收,对不符合检修要求的,一律做修正,确保设备检修能安全、稳定行周期。(3)开展检修质量追责工作,对检修完成、验收完成的设备未达到安全、稳定的运行周期,影响现场生产运行,严肃处理检修人员、验收人员,截止11月份因检修质量问题处理了5人次。开展以上3方面的工作以来,设备的检修质量有明显的上升,基本达到了运行周期,与此同时减少了维修工的劳动强度。
3、加强设备基础管理
(1)年初明确了设备管理目标、设立了3级设备点巡检制度、建立了完整的设备管理组织体系(已延伸到生产班组)
(2)建立健全了设备的技术资料及各类台账,重点开展特种设备基础管理,建立了(特种设备技术档案,特种设备使用记录,特种设备维修记录,特种设备点巡检台账,特种设备定期校验记录,备用设备定期切换记录表 ,电机及减速机台账,易损件台帐、轴承台账等)
(3)推行全面属地管理,强化操作工设备主人意识,达到全员管设备,以“操作与巡检相结合、巡检与检修相结合、检修与改造相结合的原则推行全员设备管理。
(4)开展人员设备培训工作,每月每日两题中不少于5道关于设备基础知识的培训,在此基础上有维修工杨建国每月1次的设备
维护与保养得培训,班组员工均能达到设备“三好四会”的要求。
(5)制定了绩效考核指标(含设备点检、保养完成率、设备检修质量、设备事故等)车间有专人负责统计各类指标数据,基本实现了设备绩效管理。
(6)组织车间组长以上管理者每月召开一次会议,分析当前的设备管理工作情况并找出其中不足,制定改善预防措施,并加以实施;组织车间管理人员、当班班长一周开展一次设备全面检查,并将检查结果通报给各班组,督促各班组及维修组限期整改,2015年车间设备管理工作稳步提升(设备利运行稳定率得到了很大的提高、维修成本得到了有效控制)。
4、设备管理存在的问题:
(1)、设备管理体系建设还不成熟,运行存在问题。 (2)、操作工对设备的基本原理及设备运行参数了解还不是太清楚。
(3)、特种设备(装机、叉车)司机操作技能有高有低,对车辆的维护保养不认真。
(4)、设备管理存在检查出问题,但落实不到位,降低了设备运行周期。
二、质量管理
2015年车间积极的适应公司的质量管理模式,强化过程质量控制,努力提高外销焦炭质量。一年来,在焦化厂质管部的部指导下,车间的质量管理工作有所提高。
1、截止11月质量目标完成情况
水分合格率:计划指标95%,实际完成90.73% 外销投诉事件:无投诉 2、质量标杆管理运行情况
(1)2015年5月份车间按照只管部要求推行质量标杆管理,在体系建设、过程控制、结果评估、现场检查方面有了较大提高,通过质量标杆管理活动基本控制了过程违规蛮干现象,现场产品无标示等问题,员工的质量意识有所提高。
(2)推进班组质量标杆建设活动,不断增强质量管理体系自我监督、自我约束和自我改进的力度,根据车间要求班组每月开展4次粉末率测试,将测试结果及时反馈质管部,供技术员做全面质量分析,保证生产焦炭达到工艺要求。班组坚持每班做4批次的自采焦炭水分样,从侧面监督炼焦车间对生产焦的水分控制,保证了外销焦炭水在合同范围之内。
3、组织开展了“百日质量攻坚”活动。
根据焦化厂“百日质量攻坚”活动方案我车间于9月份在车间范围内以开展“质量月”活动。,通过培训、案例分析、撰写质量稿件、岗位工技能比武等多种形式,努力营造浓厚的“质量月”氛围。在质量月活动期间,车间共检查出12起不符合项,整改率100%,现场焦炭堆放不规范,产品标示全、产品有杂物等长期存才的顽固问题,得到了解决。
4、存在问题
(1)、质量管理考核力度不够,很多方面控制不到位。
(2)、生产班组存在“重生产轻质量的思想”,质量管理还只是停留在值班长一级,普通员工参与较低。