扎实开展精细管理 努力实现既定目标
——清河采油厂精细管理阶段性工作汇报
油田“精细化管理活动”启动以来,全厂上下认真贯彻落实油田总体工作部署,以活动为契机,按照“产量重上七十万、建设和谐新清河”的发展思路,努力克服自然递减快、成本缺口大等诸多不利因素的影响,积极主动,自觉加压,强化精细过程管理,培养严细工作作风,发扬“牙签”精神,集小成为大成,切实把“勘探上精查细找,开发上精雕细刻,管理上精益求精,经营上精打细算,操作上精准严细”的要求落到了实处。认真做好以产量、成本、安全和节能减排为主要内容的“精细”文章,取得了一定的阶段性成果,促进了生产经营管理水平持续提升。现将活动进展情况汇报如下:
一、积极做好组织发动,认真构建活动平台
为保证“精细化管理”活动的扎实有效开展,结合我厂实际,召开了动员大会,成立了以主要领导为组长的领导小组和活动办公室,组织活动专班对本厂的管理现状进行了剖析,根据油田下达的精细化管理指标,制定了实施方案,并以文件形式进行了下达,将各项指标分解到责任部门和单位,落实到具体责任人,并规定了完成时间。同时,组建了“精细稠油热采、增储降本、降低维护性作业”三个局级重点项目组和“优质注水、套管气回收”两个厂级重点项目组。在采油厂主页上专门开辟了“精细化管理”
1
活动专栏,设置了领导讲话、工作动态、曝光台、经验交流等六个栏目,开展了“精细管理、挖潜增效”征文活动,并且充分利用电视、简报、黑板报、生产会等多种形式向职工宣传“精细化管理”活动的思路、方法、动态和典型事例。
在活动开展期间,我们结合自身实际,分批组织了采油二队、采油八队精细化管理现场经验交流会,把他们一些好的做法传达给其它单位。另外,我们还把精细化管理工作作为每周一生产会上的一项重点工作,要求各单位汇报活动的进展情况,及时部署安排下步工作,有效促进了精细化管理活动的深入进行。
截止目前,我厂共编发《精细管理简报》11期,编发督察通报8期,在主页刊登精细管理征文120篇,报局工作简报2篇,经验交流材料1篇;在局精细管理网页上发表视频新闻1篇,发表稿件2篇,在江汉报、江汉主页上发表稿件32篇。
二、扎实做好管理诊断,深挖细找管理潜力。
结合工作实际和实施方案,通过资料调阅、行业分析、问卷调查、深度访谈、专题讨论等形式,进一步摸清了我厂管理现状,并对各管理模块之间的相互关系和内在本质做出了客观、系统、深入的分析和判断;在此基础上,对与之密切相关的规则进行梳理,明确对应解决方案,包括程序化、标准化、精准化和信息管理方面的内容与要求。通过以上工作,进一步优化内部管理结构,规范内部管理程序,细化管理工作内容,要求厂属各单位做到立足专业、注意细节,将小事做细,将细事做透,尽职尽责把工作
2
做到位,当天的事情日清日结,做过的事情回头检查,以标准和程序为依据,科学量化,发现问题及时纠正、处理。今年以来,面对原材料、油、电、煤等价格持续上涨,我厂进一步强化内部管理,从制度保证、过程控制等方面下功夫,有效促进了经营效益的提高,吨油单位成本等指标得到较好控制。
一是从“优化”入手,强化生产全过程管理。在精细管理活动中,我们在生产管理方面,进一步在“优化”方面下功夫,尤其是注重方案的优化。在日常的管理不断完善了每日生产作业一汇报,每周钻井运行一碰头,每旬措施一研究,每月厂队一结合,每季地质、工程一分析制度。如,在勘探方面,进一步深化对地质的认识,特别是对以往的老资料进行再审视、再深化、再评估,取得了较好的效果,先后在南部斜坡带、面14区沙四段等区块取得新认识。目前,我厂新增储量任务已基本超额完成任务,新增探明石油地质储量414万吨,完成年计划的118%;新增控制石油地质储量479万吨,完成年计划的240%。在作业管理中,我厂进一步建立完善了专业化的作业技术监督队伍,建立了一整套作业监督管理程序,通过完善作业质量管理体系,细化监督机制,建立严格的方案审批、生产运行、质量监督程序,对每口井的作业过程实行全方位、全天候的监控,有力地提升了作业质量。截止目前,实施各类作业工作量696井次,在开井数上升46口的情况下,与去年同期相比减少43井次,维护性作业频次控制在0.8之内,有效降低了作业费用。其中,累计措施增油4.78万
3
吨,措施吨油成本比预算减少262元/吨。尤其是,我厂今年在稠油热采方面,进一步加强了现场的试验,对生产参数进行了多次的评价与优化,使热采措施成为今年我厂措施作业的一大这点,前九个月实施热采36井次,累计增油2.47万吨,同比去年增加1.23万吨。
另外,针对八面河油田稠油区块较多,以往热采注汽工艺方式工序复杂,成本较高等问题,今年我们申报了局重点精细化管理项目,引进电加热杆采油工艺新技术,目前共在M138-2-X3、M138-3-X5、M138-6-X4、M138-2-X4四口井使用,平均日增油近20吨,累计增油1500多吨,创造了较好的经济效益。为了节约能源,我们计划将300口以往没有充分利用的油井套管气进行回收,目前已经在14口油井井口安装了定压放气阀,将这部分井的套管气完全回收,用于联合站锅炉燃气、管子站生产用气及二号点生活用气,极大的节约了燃煤消耗量,按目前14口井的套管气的综合用量计算,可年增效150万。
二是从“精细”入手,强化经营重要节点控制。我们按照内控制度的要求,不断规范内部管理程序。对固定资产投资、成本核算等环节进行了再梳理,组织相关部门对30个业务流程的执行情况进行了抽样检查和测试,进一步规范了财务管理和经营行为。持续加强全面预算体系的建设,不断完善了“厂-站-队-班”四级预算和经济活动分析网络,针对不同责任主体进一步细化了预算报表和分析模板,使其更具有操作性和实用性。继续深入开
4
展经济活动分析,坚持定期听取项目组和各基层单位的汇报,加大成本项目的跟踪力度,确保了重点成本项目的有效控制。围绕全年预算盘子和阶段成本指标任务,各项目组和基层单位在控制成本经费方面做了大量的文章,想了很多办法和措施,取得了积极的成效。如,在水电气管理方面,一方面加强油区水电气治理和监察,取缔盗电、盗气、盗水点80余处,仅日均用水量减少近5000方;进一步完善生产、生活用电计量,羊口生活区上半年用电量较去年同期节约了9万Kwh。另一方面做好科技节能降耗工作,通过实施工程调整、优化参数设计、推广应用节能设备等措施,机采系统能耗得到较好控制。先后调整抽油机平衡184口,平均平衡率由70%提高至89%;应用16级低转速永磁电机73台,日节电1.1万Kwh。仅1-9月份,在开井数增加的情况下,月吨液耗电量比去年同期减少1.1Kwh。同时,加大地面系统设备、设施的技术改造力度,在面138接转站、4号接转站投入使用高效分水器,预计年节约能耗150余万元。在物资采购上,进一步扩大了招投标、商务谈判、比质比价等措施的范围,前9个月节约采购资金560万元。进一步探索废旧物资的处置方式,较好实现了处置收益的最优化。在材料使用方面,严格推行限额领料制度的同时,继续推行招投标、商务谈判、比质比价、网上采购、寄售代储等采购方式,规范了运作水平。今年以来,采购价格基本控制在总部和分公司指导价格以内。
三是从“挖潜”入手,强化全员参与管理。在精细化管理活
5