电源的主变压器独立,提供站用电源的主变压器停电时站外电源仍能可靠供电。
第九条 装有一台主变压器的变电站,应配置两路电源,其中一路取自本站主变压器,另一路取自站外可靠电源。
案例:110kV某变电站安装有1台主变,2台站用变,均接于该变电站10kV系统。2014年6月,该变电站其中一条10kV线路发生短路故障,线路保护动作,但由于该线路断路器分闸线圈烧毁,断路器分闸不成功,造成事故扩大,该变电站1号主变低后备保护动作跳开主变次总开关。由于该变电站两台站用变电源均来源于10kVI段母线,造成该站两台站用变同时失压,站内低压交流电源失去。
第十条 不装设变压器的开关站,应配置两路站用电源,分别取自不同的站外可靠电源。两路站用电源不得取自同一个上级变电站。
第十一条 330kV及以上变电站和地下 220kV 变电站的站外站用电源应独立可靠,不应取自本站作为唯一供电电源的变电站,本站全停时站外电源仍能可靠供电。
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案例:2014年1月,由于输变电线路出现结冰故障,引起500kV某变电站内4台主变压器先后掉闸,导致1号站用变压器和2号站用变压器失电,且由于0号站用变压器电源取自本站下级220kV变电站也同时失电,导致全站交流电源全停。
第十二条 当330kV及以上变电站和地下220kV变电站站用变检修或上级电源失电,仅剩一路可靠站用电源时,现场应配置临时发电装置。
案例:2014年05月,500kV某开关站1号站用变检修,2号站用变电源高压侧线路故障,且0号站用变(应急电源车)未配置,造成500kV开关站交流电源N-2情况下,全站交流失去电源7小时。
图2 交流一次接线图
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第十三条 每台站用变容量按全站计算负荷选择。接地变作为站用变压器使用时,接地变压器容量应满足消弧线圈和站用电的容量的要求,并考虑变电站检修负荷容量进行选择。
第十四条 当任意一台工作站用变退出时,专用备用站用变应能自动切换至失电的工作母线段,继续供电。
案例:2015年8月,66kV某变电站66kV甲线线路落雷,甲线开关跳闸。异常发生时,该站全部负载由10kV1号接地变供电,2号外供站用变次总开关处于热备用状态。站内未配置所用电备自投装置,故障导致该变电站全站交流失电。
第十五条 站用低压工作母线间装设备自投装置时,应具备低压母线故障闭锁备自投功能。
案例:2012年,某变电站施工单位进行备用变压器滤油工作时,滤油施工现场用电设备或电缆存有原因不明的单相接地故障,其临时施工检修电源箱内的断路器未跳闸,站内交直流配电室的400A分支断路器未跳闸,导致所变次级开关越级跳闸。由于该变电站所变备自投装置不具备400V母线故障闭锁备自投功能,导致两台分段开关由于备自投装置动作相继合上,三台所变次级开关又由于低压侧故障依次跳开,最终导致全站交流失电。
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第十六条 变电站内如没有对电能质量有特殊要求的设备,应拆除低压脱扣装置;若需装设低压脱扣装置时,应将低压脱扣装置更换为具备延时整定和面板显示功能的低压脱扣装置。延时时间应与系统保护和重合闸时间配合,躲过系统瞬时故障。
案例:2007年07月,35kV某变电站因雷雨天气造成所用变高压侧电网电压严重波动引起所变次级3QF、4QF空气开关失压装置动作(属正常动作)造成3QF、4QF空气开关跳闸,由于3QF、4QF开关有自投功能,瞬时自投成功,此时电源系统一切动作在正常。但交流屏所有的馈线开关自带失压脱扣功能且未设置延时,所以所有的负荷开关瞬时跳闸。由于该开关必须手动复归,在交流母线再次来电时不能自动投入,导致交流馈线屏所有出线开关全部失电。
图3 所用电接线图
第十七条 站用交流电源系统应做好备自投装置与低压总断路器失压脱扣功能配合,防止由于定值配合不当造成站用电全停。
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案例:2015年03月,330kV某变电站110kV线路发生接地故障造成站内电压波动,相电压跌至184V,满足次级总断路器低压脱扣装置动作定值,但达不到备自投装置动作定值,导致站用交流电源系统次级总断路器失压脱扣装置动作跳闸,但备用站用变压器备自投装置未动作,站用交流电源系统失电。
第十八条 在站用变交流电源同时失电后,站用交流电源系统备自投装置应具备上级电源恢复供电自动投入功能。
案例:110kV某变电站安装2台主变,配置两台接地变兼站用变,分别接于该站10kVⅠ、Ⅱ母线上;110kV进线两条,采用进线备投方式。2014年11月,该变电站主供电源110kV马乔Ⅰ线发生短路故障,变电站短时全站失电,同时失去站用电。备用110kV线投入成功后,因交流屏切换回路设计不合理,设计时仅考虑单路电源失去备自投功能,未考虑双路电源短时失去时备自投功能,造成所用电未能自动投入,全站所用电电源失去。
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