采油技师综合测试题答案
一、名词解释(每题2分,共10分)
1、油气藏:是油气聚集的基本单元,是油气在单一圈闭中的聚集,具有统一的压力系统和油水界面。
2、层间差异:是指高渗透层与低渗透层在吸水能力、水线推进速度、油层压力、采油速度、采出程度、水淹等方面存在的差异性。
3、注水井调剖技术:是指对注水开发油套的注水井通过机械或化学方法控制高吸水层的吸水量,相应地提高低吸水层的吸水量,使注入水均匀推进,提高油层波及系数的技术。
4、油气集输流程:是自井口产出的油、气、水和其他产物经过集输、分离、计量、脱水、稳定及其他处理,形成合格的油、气产品的全部工艺过程。
5、压井:就是指从地面往井内注入密度适当的液体(即压井液),使井筒里的液柱在井底造成的回压与地层压力相平衡,阻止地层中的油、气、水流到井筒而喷至地面,这一过程就叫压井。 二、简答题(共35分)
1、抽油机不平衡有哪些危害?(4分) 答:(1)由于载荷不均匀,会缩短电动机的使用寿命,浪费电功率;(1分) (2)由于载荷不均匀,会引起抽油机的振动,缩短抽油机使用寿命;(1分)
(3)由于载荷不均匀,会破坏曲柄旋转速度的均匀性,使驴头上下摆动不均匀,影响抽油机和抽油泵的正常工作。(2分) 2、抽油井管理中的“十防”是指什么?(3分)
答:是指防砂、防蜡、防腐、防气、防偏磨、防水、防断、防脱、防卡、防泥浆。 3、抽油机井常见故障的判断及排除方法有哪些?(5分)
答:判断方法:利用示功图、试泵法、井口呼吸观察法、井口憋压法四种;(2分)
排除方法:套管加压法、拔出活塞解除砂卡、光杆对扣法、碰泵法、洗井五种方法。(3分) 4、采油井动态分析的主要内容有哪些?(5分) 答:(1)产量、压力、含水、气油比、采油指数的变化及原因分析; (2)拟定合理的工作制度,提出合理管理及维修措施; (3)分析井下技术状况;
(4)分析油井注水效果,见效、见水、水淹情况,出水层位及来水方向,油井稳产潜力等; (5)分析作业措施效果。
5、怎样判断地面抽油设备工作是否正常?(5分)
答:(1)听:听各连接部位、减速箱、电器设备、轴承等有无异常声音,井口有无碰泵声音;
(2)看:看各部件有无异常振动,减速箱有无漏油现象,曲柄销子螺丝、平衡块固定螺栓及其他各部件的固定螺栓有无松动现象,回、套压是否正常,毛辫子是否有打扭现象,方卡子是否松滑,井口是否刺漏; (3)摸:上行过程中用手背试光杆温度是否正常,光杆过热则调松盘根盒压帽。
(4)闻:电气设备、井口装置有无异味。
6、某井抽油机下行程时,悬绳器比光杆下行速度快,抽油机换向后听到“当”的一声,这种现象如何解释?如何处理?(4分)
答:一是活塞遇阻,可以测示功图分析;二是油稠,光杆下不去,要降低冲次。 7、抽油机皮带松弛的故障原因及处理方法有哪些?(5分) 答:故障原因:(1)使用的皮带长度不一致; (2)电动机滑轨的固定螺栓松弛; (3)电动机固定螺栓松弛; (4)皮带拉长。
处理方法:(1)选择合适的、长度一致的皮带;
(2)紧固松弛的螺栓,并顶紧对角的顶丝;
(3)调整皮带的拉紧度,因皮带用一段时间后肯定会拉长,因此应相应的调整。 8、简述聚合物驱油主要机理。(4分)
答:聚合物驱油是油田开发中三次采油的方法之一,就是在注入水中加入高分子聚合物,增加注入水的粘度,降低油层的水相渗透率,从而改善水油流度比,调整注入剖面而扩大波及体积,提高了宏观波及效率,进而提高原油采收率。
1
三、计算题(每题5分,共25分)
1、解:目前地层压力Pr=25-5=20 MPa
混合液密度ρl=ρO×(1-fw)+ρW×fw=0.84×0.25+1×0.75=0.96 日产油量Qo=Ql×ρl×(1-fw)=50×0.96×(1-75%)=12t/d 生产压差△P=Qo/Jo=12/1.5=8 MPa
沉没度hc=Pc×100/ρl =2.5×100/0.96=260 m
下泵深度L=H-(Pr-△P)×100/ρl+hc=2000-(20-8)×100/0.96+260=1010 m 答:下泵深度为1010米。 2、解:
?L??WfW??o(1?fW)?1?0.7?0.86?(1?0.7)?0.958
?3.14P杆=D2?杆gL=?0.0252?7.8?9.8?1200=45(KN)
44P液=(D2-d2)?液gL43.14 =?(0.072-0.0252)?0.958?9.8?1200
4 =37.8(KN)?Sn23?62P惯=P杆?45??3.38(KN) 14401440Pmax?P杆?P液?P惯=45+37.8+3.38=86.18(KN)答:该抽油机额定最大负荷80KN,该井的最大负荷为86.18KN,说明该抽油机满足不了生产需求。
3、解:
100(P流-P沉)100(9.6-4.0) L=H-=1800-=1204(m)?L0.94I上I断上 =LL断?L断=L?I断上1204?28 ==802.7(m)I上42答:断脱点位置为802.7m。
4、解:n冲=n电·d/I减·D=(960×200)/(29.75×800)=8次/分
2
η=Ql/〔1440·(π/4)·D·S·n·ρl〕*100%
2
=35/〔1400×(3.14/4)×0.056·2.4·8·0.9〕*100% =57.1%
Qo=Ql×(1-fw)=35×(1-63%)=12.95 t/d 答:泵效为57.1%,日产油量为12.95 t/d。
5、解:(1)1993年7月份日产能力=14236/28=508.4 t/d
1993年7月份日产水平=14236/31=459.2 t/d (2)1991年采出程度=375/1500×100%=25%
1992年采出程度=(375+18.75)/1500×100%=26.25% (3)1992年采油速度=18.75/1500×100%=1.25%
4
(4)1993年折算年产油量=(459.2×365)/(1500×10)×100%=1.12% 答:(1)1993年7月份日产能力和日产水平分别为508.4 t/d和459.2 t/d;
2
(2)1991年采出程度为25%,1992年采出程度为26.25%; (3)1992年采油速度为 1.25%; (4)1993年折算采油速度为1.12%。 四、综合题1、(1)
表1 w1井同位素测量结果(全井注水量150 m/d)
层位 1 2 3 全井异常面积2cm 30 30 30 单层异常面积cm 3 6 21 23
相对吸水百分数% 10 20 70 单层吸水量 3m/d 15 30 105 3
表2 w2井同位素测量结果(全井注水量200 m/d)
层位 1 2 3 2)注采比:IPR=全井异常面积2cm 20 20 20 单层异常面积cm 15 3 2 2相对吸水百分数% 75 15 10 单层吸水量 3m/d 150 30 20 总注水量150?200=?0.92
总采液量80?60?100?90?50由于注采比小于1,如果按照该规律生产,地层压力应该逐渐下降。
3) 从注水井吸水剖面看,w1井L3层吸水比较多,其相邻的生产井Y1和Y5对应的L3层日产液量高,含水率也偏高,而L1和L2层的吸水量少,产液量少,含水率低,因次对应W1井应该降低L3的吸水量,提高L1和L2的吸水量。W2井L1层吸水量大,相邻的生产井Y3和Y4的L1层产液量高,含水率高,而L2,L3的吸水量小,产液量低,含水率低,对应该井应适当减小L1的注水量。采用的方法可以有:调整隔层的水嘴大小,或者对油水井调剖堵水。
2、 表2 生产井动态计算结果
井号 Y1 Y2 Y3 Y4 合计 1) 地质储量: N?日产液量 日产油量 含水率 有效厚度 65 80 120 140 405 16.3 16.0 9.6 7.0 48.9 75 80 92 95 87.9 8.0 10.0 11.0 12.0 41/4 孔隙度 22.5 24.0 23.0 24.5 94/4 原始含油饱和度 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 100Ahe?So?o100?1.2?10.25?0.235?0.65?0.90??146.07?104t
Bo1.15764年平均产油量:?Np?300?48.9?1.467?10t 采油速度:R??Np/N?1.467/146.07?1%
2) 边部的生产井含水率比较高,顶部的生产井含水率比较低。
对于边部的高含水率生产井可以适当考虑转注,例如Y4井,同时关停W2注水井。
油技师油水井分析试题
一、简答题
1、开发动态分析的目的和任务是什么?
3
答:目的就是控制油套开发过程,以获取满意的油藏开发效果。
任务就是掌握油套开发生产状况和地下油气水的分布运动态势,据此制定开发生产方案和针对性措施,以达到获取满意的开发效果的目的。
2、什么是产出剖面、吸水剖面?
答:在生产井正常生产的条件下,测量各生产层或层段沿井深纵向分布的产出量,称为产出剖面。
吸水剖面又叫分层注水量,指注水井在一定的注入压力条件下,各层的吸水量。 3、油井生产动态分析的步骤有哪些? 答:(1)统计整理生产数据; (2)绘制生产曲线;(3)初步分析;(4)综合分析问题及原因; (5)列出对比表;(6)写出分析结果及措施意见。 4、油井见水前常见的预兆有那些? 答:(1)测气时常带乳白色雾状气体,并可见到水珠与天然气流一起冲出;
(2)清蜡钢丝发黑,铅锤及刮蜡片带水珠,说明部分注入水前沿已到达油井井底;
(3)结蜡点下移,清蜡困难; (4)压力和产量连续上升; (5)套压、油气比下降。 二、计算题
1、解:含油饱和度So=N可采储量B/AhφρOη采收率
46
=560×10×1.2/(20×10×10×20%×0.8×40%)=52.5% 含水饱和度Sw=1-So=1-52.5%=47.5%
答:油藏含油、含水饱和度分别为52.5%和47.5%。
2、解:自然递减率= 〔标定日产量×365-(年产油量-新井产油量-老井措施产油量)〕/(标定日产量×365)×100%
=〔130×365-(4900-2300-680)〕/(130×365)×100%
=0.96%
综合递减率=〔标定日产量×365-(年产油量-新井产油量)〕/(标定日产量×365)×100% =〔130×365-(4900-2300)〕/(130×365)×100%
=0.95%
答:自然递减率和综合递减率分别为0.96%和0.95%。 3、答案: 1)
76注入压力,Mpa543210050100150200250300原来后期注入量,方/天
W1井吸水指示曲线
4
87注入压力,Mpa6543250100150200原来后期注水量,方/天
W2吸水指示曲线
2) w1井吸水能力增加,指示曲线斜率变小;w2井曲线斜率不变,但是平行上移,说明地层压力升高,吸水能力不变。 四、综合分析题
1、答:1.井间油层不连通是主要矛盾。因为a.注水井3井日注水量随着累计注水量的增加而下降,当累积注水体积接近注水前该井地下排空体积时,日注水量趋向于零,说明井间射开层不连通。b. 1井和2井压力产量下降,气油比上升,油层脱气,很明显未受到注水效果,其原因是注采层间不连通。c. 后期投产新井4井压力为原始压力,其生产特点是压力下降,说明1井和2井采油压降和3井注水均未波及到该井,又进一步说明各井间层间是不连通的。
2.进行井网加密调整,重编注采井别方案 2、(1)该井组生产现状如何,主要存在什么矛盾?
答:从井组综合数据来看:日产液量略有下降,日产油量下降,日产油量由2004.12的38.5t/d下降到2005.7的22.4t/d,下降了16.1t/d,综合含水上升,由2004.12的79.2%上升到86.7%,上升了7.5%,动液面略有回升,从图、表综合分析,主要是平面矛盾造成的。
(2) 单井存在什么问题?为什么?
答:从单井来看,我们本着油井出问题水井找原因的原则,水井 3-24周围有5口油井与其对应注水,从3-24注水和周围油井生产动态来看,3-24#P1注水量逐渐下降,欠注,而P2层注水量逐渐上升,超注,再看周围油井情况,在相同的压差下,注入水易沿渗透率高,厚度大的层突进,相比而言,4x45厚度大,渗透率高,特别是下部,注入水绝大多数向4x45突进,造成该井水淹严重,从数据表中可以看出,该井日产液量70多吨,几乎全水,成倒罐现象。3-30由于渗透率较低,几乎受不到注水效果,该井日产液量逐渐下降,动液面加深。4-23从数据表来看,日产液量和油量基本稳定,但该井还有一个4.2m层S3下45没有补开。3-34液量逐渐下降,油量下降,而动液面上升,明显可以看出是由于泵漏造成的。4-27井液量上升,由2004.12的45.9t./d上升2005.7的60.4t/d,上升了14.5t/d,含水由72.3%上升到89%,上升了16.7%;油量由12t/d下降到6.6t/d,是什么原因造成该井产量下降的呢?4-27与水井3-24和4-29对应注水,两口注水井都是一级两段注水,配注100m3/d,由于3-24的水量沿高渗层向4x45突进,势必造成油层薄、渗透率偏低的4-27受不到注水效果,4-29与油井4-27、3-34、3-26对应注水,3-34泵漏,而3-26又在断块的边部,受不到注水效果,势必造成4-29的水向4-27突进,造成4-27井平面注水失衡。
(3)下步该如何进行综合调整?
答:调整措施:
(1)对渗透率低的3-30压裂或酸化引效,提高近井地带的渗透能力; (2)对4-23进行补孔,补开S3下45,提高油水井对应率; (3)对3-34进行作业检泵,恢复油井产能;
(4)对特高含水油井4x45停产,抑制3-24井的水线单向突进。使之注入水向别的油井推进。 (5)对水井4-29进行调配,日注水量由100下调到60m3/d。
(6)完善注采井网,对边部的3-26井实施转注,配注40m3/d,使3-34由两向受效变为三向受效井。 (7)3-24#的P2注水量逐渐上升,可打捞水嘴看是否刺大,如水嘴无问题,可换小水嘴。
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