2、凝汽器清洗前后对照:
凝汽器铜管¢20*1mm,3350根,运河水冷却
1#机组凝汽器清洗前 真空89—91Kpa 凝汽器端差22度
凝汽器清洗后 真空96—97Kpa 凝汽器端差14度
3、节能计算:《按清华大学热能工程系提供的数据估算》
2台15MW机组每月可回收标准煤400吨(机组满负荷计算),按当月机组日负荷率70%计算浪费
的标准煤在280吨/月,按标准煤600元/吨,每月直接损失17万人民币,可见凝汽器不清洗或清洗不
彻底的能源浪费是惊人的。
河北高炉煤气发电厂凝汽器清洗案例
1、高炉煤气发电3MW国产机组,循环水与高炉共用地面水池水,无胶球清洗系统,采取循环水加缓
蚀阻垢剂处理,不定期高压水枪清洗,投产以来,由于高炉煤气不足,一直低负荷运行,运行4个月
期间计划检修2次,高压水枪清洗凝汽器2次,每次清洗后真空能提高2—3Kpa,运行5个月后高炉
煤气充足,机组可以满负荷运行了,但是凝汽器真空严重偏低,机组3000kw负荷时,凝汽器端差30
度,真空75—78Kpa,为确保机组安全运行,只好降负荷至2000kw运行,后停机又采取高压水枪射
流清洗凝汽器,再次启动,凝汽器端差降低2度,真空仅仅提高了2Kpa,负荷最高只能在2500kw运
行,严重影响企业的经济效益,适逢我们到该厂推广凝汽器射弹清洗技术,根据该厂凝汽器结垢情况,
我们提供了对凝汽器铜管进行2次重复射弹清洗(采用ETaPRO螺旋刮片弹)的方案,启停机、拆装
端盖、射弹清洗只用了8个小时,清洗完毕机组启动后,端差降到6度,机组满负荷3000kw运行,
凝汽器真空为90Kpa,老板当天请我们的清洗工人吃饭,并当场结清清洗费用5000元,派专车送清
洗工人回家,并明确表示下次清洗要签订包年清洗协议,建立长期合作关系。
2、凝汽器清洗前后对照:
青岛捷能汽轮机厂生产3MW,铜管¢20*1mm,1250根,地表水机力通风冷却塔冷却
凝汽器清洗前 真空70—72Kpa 凝汽器端差30度(满负荷)
凝汽器清洗后 真空91—93Kpa 凝汽器端差6度(满负荷)
3、效益计算:
清洗后每日机组销售电量增加18000kw.h左右,电价按0.31元计算,企业每日增加效益人民币56
00元左右,月效益增加15万元左右。
中小型高焦炉煤气发电厂加强凝汽器清洗的重要性:
目前,在国家提倡发展循环经济的有力政策下,河北唐山地区、邯郸地区的钢铁厂、焦化厂普遍采取
回收高焦炉煤气建设企业自备电站,中小型高焦炉煤气发电厂密集,由于高焦炉煤气是回收再利用的
能源,所以高焦炉煤气发电厂在成本核算上基本不考虑能源成本,但是由于机组真空不良造成机组不
能正常满发、超发使企业经济效益蒙受的巨额损失仍然惊人。
如果凝汽器铜管时常保持洁净,机组保持最有利真空,机组高效运行,那么高焦炉煤气不足时,同样
的高焦炉煤气量可以提高发电量的10%甚至30%,即便高焦炉煤气充足,也可避免因为凝汽器真空不
良而导致机组不能正常满发、超发的情况发生。