局矿建立了氮气防灭火系统,而变压吸附制氮设备已在近30余个局矿中应用,为煤矿安全生产发挥了重要作用。
煤矿注氮防灭火抑爆的应用实例较多,现只举三例。
1、 1991年10月,某矿放顶煤工作面采空区发生自燃发火,封闭工作面后采用黄泥灌浆灭火1个月无明显效果,采用氮气灭火后,使火区CO含量降为0,O2含量降为1.5%,气体温度降到18℃,当即打开密闭恢复生产。氮气灭火的效果可以通过两次灭火对比得出:第以次采用掘消火道打钻灌黄泥浆灭火1个月,火区达开后又复燃,第二次氮气灭火11d,火区打开后再也没有复燃。
2、 1993年6月,某矿19110综采工作面撤架刚结束时,已撤支架的运输顺槽发生自燃,立即对采空区用板闭封闭后实施注氮,当时通过埋设的束管测得火源点附近的2#测点CH4和O2的含量分别为7%和14%,正处于瓦斯爆炸界限之内,而此处的CO含量正以300ppm/d的速度上升,瓦斯随时都有可能发生爆炸,在注氮气4h后,将此处的O2含量降到10%,抑制了火区的瓦斯爆炸,注氮10d后,彻底扑灭了火区。
1989年2月20日,某矿3402工作面的掘进巷内发生瓦斯连续爆炸,次日派人前去处理和排放瓦斯,在恢复通风时又发生了爆炸,当场死亡2人伤9人,另3名救护队员在灾区内遇难。因火灾高温、烟雾和还有继续爆炸的危险,未能及时将遇难者抢救出来。救灾会议拟定了11个方案,试行了6个均未获成功,已时隔8d遇难者还是无法撤出来。于是决定采用液氮灭火技术处理,6小时共注氮2900m3,约为火区体积的3倍,火势被迅速扑灭,
同时又消除了瓦斯爆炸危险,于是救护队员进入灾区抬出了遇难者。然后清理巷道,仅有几天时间就恢复了生产,更重要的是撤出了遇难者。