桑树坪选煤厂浮精脱水系统改造总结报告

2019-02-15 17:15

桑树坪选煤厂浮精 脱水系统改造的总结分析报告

一、改造背景

2013年10月以来,由于井下煤质变化,原煤中<0.5mm的量大大增加,进入浮选系统的量由以前的占原煤的20%左右上升到40%左右,超出了现有浮选设备的处理能力和脱水能力,一台加压过滤机难以处理全部浮精,造成了浮选效率低,煤泥发热量高(经常在4000大卡以上),精矿池冒等现象,极大的影响了正常生产,跑煤现象严重,为解决此问题,增加浮精脱水能力,由北京华宇公司设计了新的一套浮精脱水系统(包括一台250㎡的高效快开隔膜压滤机和浓缩桶),并于11月底顺利投入使用。

二、工艺改造及分析

原工艺环节为浮选柱溢流直接进入老精矿池(1号精矿池),由加压过滤机处理浮精,现改为由浮选柱溢流全部进入新精矿池(2号精矿池)沉降浓缩后,其溢流进入老精矿池(1号精矿池)由泵打入快开处理浮精,底流直接由泵打入加压过滤机处理浮精。具体优点如下:

1、通过新增快开压滤机增加了大约12t/h浮精脱水能力。 2、通过浓缩桶的沉降浓缩,可以直接由快开处理溢流较细粒度的物料,由加压过滤机处理底流较粗粒度的物料,符合设备特性,增大了加压过滤的处理能力。

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3、避免细物料(<0.045mm)的物料在系统中循环,以往这部分物料通过加压过滤机的滤液又进入到系统中,不断循环累积,对浮选不利,现在可以直接通过快开打出,起到了较好的效果。 4、可以减少浮选虚泡对系统的不良影响。

三、改造后运行效果

快开压滤机投入使用后,我厂陆续进行了多次工业试验和进一步改造,具体结论如下:

1、使用快开压滤机后可以有效的提升浮精处理能力

使用快开压滤可以有效的提升浮精处理能力,更多的回收精煤,根据数据分析,在11月未增加快开时,平均回收率为44.30%,上浮为47.76%,回收率比上浮低3.49%,煤泥产率最高达44.36%,平均为35.02%,由此可知浮选环节跑煤严重是造成回收率低的主要原因。 在12月份报表数据可得在快开压滤机投入使用后,平均回收率为53.71,上浮为50.42,回收率比上浮高3.29%,煤泥产率由35.02%降低至27.05%,低了7.97%,可见投入快开后,生产情况变好,回收率升高,煤泥产率降低。

到2014年一月以来,我厂回收率基本能大于等于上浮,可见使用快开压滤机取得了一定效果。

2、使用该浮选脱水系统可以对物料起到较好的浓缩效果 此系统在设计时,由于2号精矿池与1号精矿池高差不够,导致2号精矿池溢流不能很好的向1号精矿池自流,只能两边各分一部分,不能很好的发挥设计工艺的优势,在1月中旬我厂对2号精矿池进行

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了改造,加高了2号精矿池,使其可以通过高差全部进入1号精矿池。改造完成后,我厂立即进行了试验,将浮选柱溢流全部进入2号精矿池,再由溢流将轻的物料进入1号精矿池由快开处理,并分别对各入料采样,其结果如下:

表1快开入料 粒级/mm +1.0 1-0.5 0.5-0.3 0.3-0.2 0.2-0.125 -0.074 合计 产率/% 灰分/% 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 6.69 16.49 8.45 23.58 9.81 15.59 13.75 0.125-0.074 37.87 12.52 100.00 11.02 表2加压过滤入料 粒级/mm 产率/% 灰分/% >1.0 1.0-0.5 0.5-0.3 0.3-0.2 0.2-0.125 -0.074 合计

由数据可见,进入加压过滤的物料粒度总体较大,进入快开的粒

0.00 0.00 7.18 5.09 16.40 6.86 19.89 8.16 18.30 9.02 16.70 14.22 100.00 9.83 0.125-0.074 21.53 12.48 度总体较小,可见基本实现了对物料进行浓缩的目的,完成了预期的工艺设计目的。

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四、经济效益分析

当入洗煤量为200t/h时,进入浮选的占全样的40%,浮选效率为50%时,快开每小时可多处理7吨浮精(扣水后),按每天生产16个小时,每年生产330天,每吨精煤700元计算 7×16×330×700=2587万

每年可以多回收3.3万吨精煤,直接经济效益达2587万元。

五、目前存在问题

1、浮选柱处理能力不够

依据现场实际情况和专家组意见,我厂4台浮选柱最大处理能力为60T/h左右,为验证此推论,我厂11月份开始了现场试验,具体方法用不同入洗煤量来控制进入浮选系统的量(按进入浮选系统的量占原煤量的40%计算),从而验证结论:

入洗煤量 进入浮选的浮精灰煤泥入料灰量 分 灰分 分 浮选效率 试验时间 2014年12月 14年1月1日-4日 14年1月5日-15日 14年1月16日-25日 220 200 150 180 88 80 60 72 11 11 12 12 32 36 48 40 20 20 20 20 57.14% 64.77% 75.15% 70.17%

由试验结果可见当进入浮选的煤泥在60T/h左右时,浮选柱处理能力良好,煤泥灰分最高,浮选效率最好,而随着入洗煤量的提高,浮选效率越来越低。可见,我厂浮选柱处理能力不够是制约浮精回收率的主要原因。

2、浮精脱水能力不足

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由日常统计和上文分析可得,快开压滤机处理能力约为12T/h,加压过滤机处理能力约为33T/h,我厂浮精总脱水能力约为45T/h左右。当入洗煤量为150T/h左右时,进入浮选的约为60T/h,浮精量为42T/h(浮选效率为70%),基本可以满足生产要求,但一旦带大煤量,例如入洗煤量为250T/h左右,进入浮选的约为100T/h,浮精量为70T/h(浮选效率为70%),大大超出了目前我厂浮精脱水能力。 六、下一步工作计划安排

1、及时对4316面的原煤进行分析化验(主要是大筛分和浮沉试验),来确定原煤中<0.5mm的量,从而验证我厂目前浮选处理能力是否足够,为今后的生产以及技术改造提供可靠参考。

2、若4316面煤质与目前煤质相差不大(即进入浮选系统的量占入洗原煤量的40%),由上述分析,如果在今后的生产中将煤量带大至250T/h或者以上,进入浮选系统的量就达到100T/h,我厂4台浮选柱处理能力为60T/h,,应该增加40T/h的浮选处理能力,可以选用一台5.5米的浮选柱。

此种情况下浮精量为70T/h,根据上文我厂浮精脱水能力为45T/h,需要增加25T/h的浮精脱水能力,建议再上一台500㎡的快开。

由以上分析可得,只有同时增大浮选处理能力和浮精脱水能力,才能有效的满足目前煤质变化,增大入洗原煤量,提高精煤产量和回收率,从而获得更大的经济效益。

2014年2月

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