2013年空分设备检修总结(2)

2019-03-03 17:34

修及时更换,目前运行良好。 1.5 A/B套冷凝液管更换

A/B套冷凝液管由于冷凝液的长期冲刷,导致该管线出现7处泄露点,经多次带压堵漏,仍不能彻底解决泄露问题。车间商议后决定更换该条管线,并在该管线与冷凝液总管连接处加装阀门 Z41H-150LBC DN150一台,并提前预制管道,在不影响生产的情况下将A/B套冷凝液管道更换,消除漏点。 2、设备定检完成情况

空分车间2013年设备定检项目共计40项,截止12月20日全部完成,检修内容主要以动设备检修为主,包括机组油泵、汽轮机顶轴油泵、机组注水泵、冷凝液泵、冷冻水泵、冷却水泵、中压氮循环水泵、高压氮泵、液氧泵、液氩泵以及提升机的检查与检修,目前,B1#冷却水泵、B1#冷冻水泵由于电机故障,A套液氧泵无备泵及液氩泵无备泵,其他动设备均有互备。 3、设备日常维护保养

我车间日常维护工作以消缺补漏为主,车间现场巡检人员每天按时巡检,采用测振仪监测各类泵的振动情况,并及时记录。水泵运行以每月15日为节点,定期切换,确保水泵都能在最佳状态下工作。机泵油品添加严格按照技术部下发的《煤制甲醇分公司润滑管理制度(试行)》办法,按时定量添加润滑油并作好记录。同时,严格执行机泵盘车规定,定期盘车,确保机泵设备均能正常互备,以满足生产需要。

三、车间设备方面存在的问题 1、液氧泵无法长周期稳定运行

液氧泵无法长周期运行是最让人头疼的问题,频繁的检修,大量的更换磨损的零部件,不仅无法满足生产需要,在检修时产生的费用特别高。目前技术部已联系厂家,准备对泵的各项性能指标做全面的评估,车间期望能早日解决液氧泵无法长周期稳定运行的问题。 2、A/B套机组漏油问题

A/B套机组油漏点主要集中在仪表探头接管及各油管接头处,车间虽联系机修消除了部分漏点,但仪表探头接管及部分油管接头漏点仍无法消除,造成了油品的浪费,也增加了现场巡检人员的工作强度,该问题计划2014年机组停车时检修。 3、电机振动问题

B1#冷冻水泵、B1#冷却水泵电机振动大,电机单试时振动值4.1mm/s以上。车间及时联系机修对这两台泵检修并更换轴承及部分零件,电气检修人员更换电机轴承,连接电机与泵后试泵,发现电机端轴向振动仍超标(7.1mm/s),泵体振动小于3.0mm/s,遂再联系电气检修人员复查电机,检查发现电机定子的部分硅钢片部分散架,导致电磁中心偏离,引起电机轴向窜量增大,电机与泵连接后振动值超标。目前,这两台泵备泵中,电机均已采购,到货后更换电机。

四、需要公司层面协调解决的问题

四、需要公司解决的问题

1.液氧泵检修太频繁,且检修后无法长周期稳定运行,急需公司请厂

家指导检修并对泵的各项性能评估。 五、2014年大修项目情况说明

我车间2014年大修项目的制定依据主要以当前存在的问题为参考,通过检查现场“跑、冒、滴、漏”,确定泄露位置,将开车期间无法处理的漏点记录并纳入2014年停车检修项目中。对于大型设备,按照运行时间及检修周期,确定是否2014年停车检查。根据2013年装置运行工艺参数变化,如换热器换热温度变化确定是否2014年机修清洗。依据国家特种设备管理规定,2014年对车间所有安全阀校验。2014年大修部分项目已上报技术部,都是针对当前无法处理的问题定的项目,由于篇幅较大,在此不一一详述。 六、2014年设备管理思路

我车间2014年的设备管理将深入落实集团公司提出的“提质增效”文件精神,以精细化管理为设备管理思路,提高检修质量,降低检修成本,同时加大设备修旧利废力度,以最低的检修成本取得最高质量的检修效果。具体措施将细化到车间的每一项工作中。 七、建议与意见

我车间的液氧泵问题已经困扰车间一年了,在此期间频繁检修,检修费用在百万之上,恳请公司在2014年,对关键设备的检修能够尽早尽快的联系专家或者国内知名度高、专业的检修人员解决问题,既能保证设备长周期运行,又能节省了大量的检修费用。


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