(二)事故前机组运行工况
1、负荷:15OMW。 2、吸风机:A、B运行。 3、送风机:A、B运行。
4、一次风机:A运行,B备用。
5、磨煤机:B、C运行,A、D、E备用,F磨检修。 6、给水泵:A、B汽泵运行,电泵备用。 7、高加:#1、2、3高加均投入运行。 8、主汽温度:534.7℃ 9、主汽流量:450.85t/h 10、给水流量:541.62t/h 11、汽包水位:5.81mm 12、给煤量:70t/h
二、事故处理经过
1997年12月16日上午,#4机组稳定运行,参数无异常,机组采用自动协调DEB(机基本)控制方式。
8时42分,CCS主控画面发“Rundown”信号,煤量由70t/h减至61t/h。引起汽压、水位波动,运行人员解除了自动控制;8时44分,副值将煤量手动加至73t/h,主值×××将水位自动调整切为手动调整,并根据汽压、水位波动情况,调整A、B汽泵的转速以控制水位。
8时47分,#2高加水位高报警光字牌亮,主值×××通知派人去开#2高加危急疏水。
9时04分,给水温度下降,发高加解列光字牌,高加跳闸。根据压力调整负荷、调整水位,并监视CRT锅炉总观画面,单元长协助控制汽温。此时,负荷160MW,主汽压力17.6MPa,汽温542℃,给水流量403t/h煤量74t/h主汽流量495t/h,CRT水位+3mm。
9时06分,负荷200MW,汽压17.9MPa,汽温548℃,给水流量547t/h主汽流量542t/h,CRT水位-175mm。主值×××发现B汽泵出口门关,于是开B汽泵出口门。画面显示高加给水旁路通。主值×××翻回CCS给水控制画面,不见水位上涨。即派入检查给水系统,9时08分,检查人员发现#2高加水侧安全门动作(高加水侧安全门定值27.5MPa,正常给水压力20.1MPa),主值×××令其检查高加系统。
9时08分,C炉水循环泵出入口差压报警,C炉水循环泵跳闸。同时,A炉水循环泵因差压小而报警。
9时09分B炉水循环泵出入口差压报警,B炉水循环泵跳闸。此时,水位为-250mm、给水流量为355t/h。主值×××仍继续调整水位,因为有水位显示和给水流量显示,汽包水位低Ⅱ值也未发报警光字牌信号,所以未立即停炉。当单元长发现汽温下降快接近470℃时,通知值班员注意汽温并及时开有关疏水门,随后又打电话通知燃油泵房启燃油泵准备投油,并通知值长。此时,检查人员就地检查发现高加入口门未关,出口门关闭,(经查给水流量曲线高加出口门在9:06分关闭),立即手关入口门十余次,但入口门未动,9时11分左右,向主值×××汇报,主值×××立即在CRT上开出口门,也未开动,即令人去手摇出口门。
9时12分,给水泵出口压力迅速上升,减温水压力随之上升,单元长对减温水调整不及时,造成主汽温度快速降至358℃,负荷降至100MW,缸体疏水门已开,汽温不再下降并有回升,此时查出中庄缸下缸温为340℃,胀差、振动未见异常,于是,启电泵停A汽泵,查看其它画面。
9时18分,停B汽泵。
9时19分,投AB1、AB2油枪。此时,发电部领导及专工来到主控室,同巡操员一起摇高加出口门。
9时23分,停C磨煤机。
9时25分,机组负荷为40MW。发现A炉水循环泵两个差压中一个为11kPa(跳闸值为60kPa),经单元长同意停A炉水循环泵,炉MFT动作,锅炉灭火。此时,CRT水位在-328mm范围内小幅度变化,给水流量为336t/h电接点水位为-300mm,停电泵。随后,单元长令启电泵,并用小旁路缓慢上水。
约9时26分,手动将高加出口门摇开,9时30分左右,高加出口门开度约50%左右,直至停机后全部摇开(由于在电动切向手动时挂不上挡,联系汽机队来人协助摇门,所以时间较长)。
9时35分,发电部代主任×××命令停机,停电泵。停机后汽包水位、给水流量仍有显示。
三、事故原因分析
1. 高加入口门三通阀电动头传动机构故障,造成锅炉断水事故。高加保护动作后,由于高加入口门三通阀电动头与阀芯传动机构固定键脱落,致使电机转而阀芯不动。当电机空转到限位后,高加出口门联锁关闭,而实际上旁路门并没打开,但CRT画面上却显示旁路通,造成汽包实际处于断水状态。这是事故发生的起因。
2. 汽包水位计测量误差致使汽包低水位保护拒动,造成事故扩大。该炉有3个水位计。就地水位计(水位TV)可视范围±200mm、电接点水位计±300mm、CRT带保护的差压式水位计量程为±400mm,保护定值为:+300mm、-384mm。所以当水位变化到-300mm以外时,就地水位计和电接点水位计就失去了监视作用,而CRT中差压式水位计虽可全量程显示,但由于厂家温度补偿设定值等原因造成偏差过大。后经分析、试验,该差压式水位计温度补偿,厂家给定值是50℃,由于加上保温投上伴热后,可使温度升至130℃(由1月13日#3炉汽包水位试验数据证明),受此温差影响,可使水位虚高108mm,而热工人员没有按规程规定,以就地水位计零水位进行校正。所以,在锅炉实际断水时,还显示-328mm(距保护定值尚差56mm),造成保护拒动。当锅炉水循环破坏后,B、C炉水循环泵相继因压差低跳泵,而A循环泵因测量系统故障后,没有采取有效的替代措施而失去了保护功能,只发压差低报警,未跳泵,导致了“MFT”未动作,使得事故闯过了后备保护的最后一道关口。为此,汽包低水位保护拒动、A炉水循环泵未跳导致“MTF”未动作,是造成事故扩大的一个重要原因。
3. 运行人员判断失误,使事故没能有效制止,最终酿成大错。锅炉断水后,给水流量计始终有350t/h的流量显示,电接点水位计始终有-300的水位显示,差压水位计始终显示-328mm,并且保护未动,这些都给运行人员一个误导。但有些信息已经正确地显示出锅炉断水。如3台炉水循环泵,B、C泵由于差压低跳泵,A泵差压低过限并报警,已提示锅炉水循环破坏。同时,值班员也发现高加出口门关闭,入口门开,旁路没打开,也可以证明锅炉断水。然而值班员没判断出锅炉已经断水应该停炉,而是立即派人去手摇高压出口门,加大给水,企图恢复水位。运行规程规定,当汽温两分钟下降超过50℃时,应立即打闸停
机,从9时08分至12分,4分钟之间,该炉汽温从538℃下降至358℃,平均每两分钟下降90℃。运行人员发现后违反规程没有采取紧急停机措施,所以运行人员错误判断、违反运行规程规定是这次事故扩大的主要原因。
8月15日#2机组不能维持3000转/分原因分析
一、运行方式:
事故发生前运行方式:#1、#3、#4、#5机运行,#1~#4除氧器运行,#1机和3#机带#5机运行。 二、事故经过:
5点40分,值长令#2机组开始启动,在4点时,主汽管放水,无水,6点15分,#2机组上缸外壁温度185度,下缸外壁温度165度,检查原因时,没有发现异常情况,下缸温度继续下降,到6点45分,最低降到45度,温度开始回升,回升缓慢。8点,汽机一班接班后,2#机上缸外壁温度178度,下缸外壁温度55度,按照规定继续暖管,到9点15分,下缸外壁温度不在回升,申主任下令停止启动,查找原因。停止启动后,运行人员将机组的疏水门全部开启,2#机下缸外壁温度继续上升。到11点20分,上缸外壁156度,下缸外壁温度94度,值长令2#机启动,用三段抽汽送汽封汽源,在送汽封过程中,由于2#机主控的汽封压力表损坏,不指示,八米司机在送汽封后太大,将2#机汽轮机后汽缸排大气门打开。12点2#机组启动抽真空,#2炉点火,12点50分,上缸外壁温度151度,下缸外壁温度112度,具备冲车条件,冲车,当转速在2800转/分时,调速系统开始动作,油动机行程逐渐减小,转速逐渐升高,手摇开电动主汽门少部分,13点04分转速达到3000转/分时,油动机行程到“0”转速继续上升,退主同步器无效,打闸,发现转速仍然上升。自动主汽门卡涩在15mm位置,迅速关闭电动主汽门的旁路门和电动主汽门,开防腐门、开真空破坏门,将调速油泵倒为润滑油泵运行,锅炉灭火,开启对空排汽消压,13点25分,转速到零,启动盘车运行,盘车电流24A与启动前一致。 三、事故原因分析:
1、 上下缸温差大的原因:
(1)我们一直沿用以前的操作习惯来操作,机组在启动时,抽真空前将机组本体、调速汽门室、导汽管三个疏水门关闭,到冲车前再将以上三个疏水门开启,使在这段时间里,管道的疏水不能充分疏导到疏水扩容器中,这是造成上下缸温差大的主要原因。
(2)对照《中国国电集团公司重大事故预防措施》,我们发现我厂的疏水联箱不符合第12.1.6条:
“疏水系统应保证疏水畅通。疏水联箱的标高应高于凝汽器热水井最高点标高。高、低压疏水联箱应分开,疏水管应按压力顺序接入联箱,并向低压侧倾斜45度角。疏水联箱或扩容器应保证在各疏水门全开的情况下,其内部压力仍低于疏水管内的最低压力。”这是造成上下缸温差大的设备原因。
2、调速系统动作,油动机行程到“0mm”,调速汽门卡涩,不能维持机组空负荷3000转/分,是造成事故的主要原因。
3、转速超过3000转/分,主同步器到“0mm”位置,无效。
4、机组打闸后,自动主汽门卡涩,行程在15mm,小瓦兰卡死,严重漏气,引起转速上升 5、规定自动主汽门关闭时间小于1秒,手动关闭电动主汽门旁路门及手摇电动主汽门需要时间,引起转速上升。
6、开启防腐门引起锅炉流量表突然上升20T/H。
锅炉启动过程中缺水烧干锅事故
(一)事故经过:
××年×月×日,#12炉大修结束后,中继水上水,司炉开始进行上水前的检查,检查证实主汽门关,点火排汽门关,各压力表一次门开,各水位计均已投入,开启过热器反冲门,开启炉侧中继水上水门,令副司炉到零米检查定排系统,开启定排一、二次门,关闭定排总门,关闭定排取样门,开启过热器疏水手动门,开启汽包空气门,操作完后汇报司炉。18时30分,司炉联系汽机开启汽机侧中继水上水门开始上水。20时30分,锅炉水已满,解列中继水系统。20时35分,投入给水管路保持水位,开定排总门5秒进行换水,由于给水旁路调整门漏泄量大,门全关后漏泄量140T/H。司炉用截门控制流量,22时30分,化学通知水质合格,炉班长令准备点炉定安全门。司炉进行全面检查,并对照各水位计,云母水位计A侧+30mm,B侧+60mm,电接点+50mm,双色水位计坏,CRT画面三块(属电子水位计)A点-354 mm,B点+354 mm,C点强制在0位。联系转机值班员检查准备启动吸、送风机。次日0时50分,分别依次启动A、B吸风机、送风机,进行炉膛吹扫工作,此时发现FCV0702C、F风门操作不动,联系热工值班员处理,1时20分,热工人员处理好以上两风门。司炉令投入A2油枪点火,点火后令副司炉开启汽包加药入口门,开启过热器疏水门,1时50分,投入A4油枪升压,压力至0.4mpa时联系汽机开启主汽门,准备交后夜班。
2时0分,后夜班司炉接班检查情况,电接点水位计显示在+150至200 mm,CRT画面水位计表A点-354 mm,C点强制在0位,云母水位计A侧+150 mm,B侧看不清水位,双色水位计坏,给水调整门关(漏泄量大)事故放水门开,火监电视监视坏,A2、A4油枪投入,火焰大小无法判定。接班后司炉调整给水门掌握给水调整特性,电接点水位计下降至+150 mm。2时50分,司炉发现电接点水位计显示+200 mm,怀疑水位有虚假,立即汇报副班长要求停炉。副班长询问司炉接班对照水位情况,司炉回答,接班时对照水位编号,副班长再没有进一步证实水位的情况下,令司炉投入A3油枪升压,此时压力0.5MPa。司炉说暂不要投油,副班长说投上后再说,司炉令副司炉投入A3油枪。司炉协助副司炉去检查定排CRT1418
炉放水门,证实电接点水位表下不下降。3时10分,A3油枪投入,电接点水位依然不下降,司炉令协助副司炉去对照云母水位计,协助副司炉用对讲机告知司炉看不清水位。3时16分,司炉打电话向班长汇报,此时班长刚好进入控制室,司炉马上向其反映了水位的情况,班长立即到就地对照云母水位计,经校水确认汽包无水位,立即下令停炉。3时20分,司炉手动MFT停炉,此时汽包压力0.8MPa,主汽温度230℃(立盘)CRT主汽温度表是坏的,电接点水位表仍在+200 mm,汽包上壁温度为A230℃,B227℃,C216℃;下温度A点坏,B187℃,C181℃,停炉后立即停止吸、送风机,关闭档板、人孔,检查孔,解列后给水管路,关闭定排,密封炉膛。
(二)设备损坏情况
#12炉断水干烧后,从外观检查,发现锅炉后墙从标高12米至标高15米,A4与A3喷燃器之间7.4米范围内的水冷壁管排表面过热氧化并明显变色,尤其以A3、A4喷燃器分别向炉中心约3米的管排过热器氧化程度最严重;炉前墙A2喷燃器向炉中心约3米、标高13米至15米范围内的管排过热器氧化。上述部位的管排表面的氧化皮已经大块脱落,经测量该范围内管子向火侧的氧化层中,明显可剥离部分的厚度约为0.8mm,氧化层剥落后,管子表面可见明显的蚀坑,分布较密,深度0.2--0.5 mm,背火侧可剥离的氧化层厚度约为0.5 mm,没有明显可见的蚀坑。两侧墙水冷壁未见明显的变形。两则墙水冷壁管排整体沿上下方向呈S型变形,从标高到12.05米的钢性梁下,管排向炉内侧鼓出。A侧墙中片管排与前后片管排的组合焊缝处第一根管子,靠组合焊缝侧的鳍片根部的管壁被拉裂。 (三)事故原因
1、电子水位表指示不准确,双色水位表有缺陷没有处理好,在电接点水位表反映变化缓慢时,没有其他水位表供参考。
2、给水调整门漏泄大,使水位难以控制。
3、工业火监电视有缺陷没投,难以调整炉内的燃烧情况。
4、没有严格执行《运行规程》中关于锅炉点炉启动应具备的条件的规定。
5、锅炉启动中,在水位表不完善的情况下,没有指派专人对水。 6、当怀疑水位有误时,没有采取果断措施熄火停炉。 7、当水位未确认时,不应投入第三支油枪。 (四)责任分析
1、#12炉司炉在点炉进程中怀疑汽包的水位有误时,没有及时指派专人进行水位对照,也没有及时果断采取停炉,违犯了锅炉运行规程中“当在运行中无法判断汽包确实水位时,应紧急停炉”的规定。副班长当接到司炉汇报#12炉有异常时,也没有及时采取措施,反而令投入A3油枪一支,是本次事故发生的主要原因,应负事故的主要责任。