7541压注二氧化碳管理

2019-03-15 20:40

姚桥煤矿7541工作面防灭火技术的应用

煤炭自燃是矿井重要灾害之一。当采空区浮煤具备良好的漏风供氧和蓄热条件时,会造成采空区浮煤自燃,危及工作面的正常回采,烧损设备、冻结大量的煤炭资源,甚至会导致井下火灾和瓦斯爆炸等事故的发生,造成大量人员与财产的损失,给矿井安全生产带来隐患。 1、采煤工作面概况

7541工作面位于东七采区下部,工作面走向长度763米,倾向长度185.5米,煤层倾角2-14o,自然发火期为1-3个月,属中硬煤层。该工作面共发现断层14条,均为正断层,走向为北东向和北西向,落差大于2m的断层有3条,对回采影响较大,即f605∠70o H=7.0m, f605-1∠55o H=7.0m, f606∠50o H=3.5m;工作面整体形态为宽缓向斜构造,向西倾伏,北翼倾角3-14o,南翼倾角2-8o,受f605、f605-1断层的影响,在掘进期间确定断层与切眼之间7、8#煤层联采,材料道联采长度约为200米,溜子道联采长度约为380米

东七皮带下山东七东轨七道回下风山下山东7541 轨七 道 顺 槽放水巷7 5 4 1停采设计东 七 下 部 车 场 50-6 东轨7541 运道 输 顺 槽线大巷-650 东皮带大巷

通风系统:工作面采用U形通风方式,计划配风量924m3/min,材料道为进风巷,沿煤层底板布置、溜子道为回风巷,工作面为下行

风;新鲜风流向:地面→新副井→-650东轨道大巷→东七轨道上山→7541材料道甩道→7541材料道→工作面;乏风流向:工作面→7541溜子道→东七防火通道→东七回风上山→东三回风下山→新东四回风上山→-200总回风巷→东二风井→地面。 2、回采期间防灭火

2.1回采期间生产及气体变化情况

7541工作面于2011年9月16日开始动煤机跑空刀正式回采, 9月22日早班除1—12#架及两道顶板未冒落其余支架上方顶板全部跨落,到9月23日早班材料道已推进12.7米,机头推进5米时下隅角开始出现一氧化碳气体10ppm。 10月17日当料道推46米,溜子道推进32米时下偶角一氧化碳气体增加到30ppm,通风科采取常规注浆措施,因工作面一直处于俯采状态无法达到预期目的,10月27日当材料道推进57米,溜子道推进53米时下偶角一氧化碳气体升至120ppm。气体上升期间采取利用注浆管向采空区添加凝胶等措施;11月5日下偶角一氧化碳气体400ppm,转载机尾处更是高达1000ppm,回风流45ppm夜班对上下偶角喷涂罗克休进行封堵,11月6日早班开始利用东一风井向7541采空区压注二氧化碳惰性气体,经过连续3天的压注下隅角气体降低到120ppm,回风流中降到11ppm,同时采煤三队加快推进速度,尽量将火区甩到窒息带。在以后的年底、春节停产和甩面期间下隅角气体一直保持在150ppm以下。 2.2 7541综放面发火的主要原因 2.2.1 工作面布置:

受f605、f605-1断层的影响,在掘进期间确定断层与切眼之间7、8#煤层联采,材料道联采长度约为200米,溜子道联采长度约为380米。7#煤平均厚度为5.4米,8#煤平均厚度米,7、8煤之间夹矸在1-2米,当割煤高度2.5米时,双煤层联合回采期间放煤高度达8米。 2.2.2 推进速度慢:

1、7541工作面自9月16日开始回采至11月5日气体急剧升高,50天时间材料道推进76米,溜子道推进65米,每天进尺不足1.5米,受煤层厚度影响。

2、受机电设备影响:回采初期机电设备故障多,特别是后部溜子链轮和链条之间的配合不合适,经常发生跳链现象,并且后部溜子经常压死,频繁采用低速运煤。 2.2.3采空区遗留煤炭多:

由于工作面属7、8#煤联合回采,放煤厚度最高达8米,且有1-2米夹矸,放煤时很容易将夹矸误认为7#顶板,致使采空区留有大量煤炭,给煤炭自然发火留下隐患。 2.2.4常规防灭火措施难以奏效:

由于工作面自切眼向外为俯采,倾角基本保持在3--4o虽在回采前在切眼内沿倾斜方向布置75米注浆管但注浆效果仍不理想,无法进行大面积的覆盖,对发火点不起作用。 2.2.5煤质容易氧化:

由于2011年12月22日停产前最后一刀未放煤,元月1号恢复生产时,支架后方的煤温普遍较高,即使煤流到转载机时仍达到35

摄氏度左右;前部溜子在100架处一堆碎煤,在开启前溜时煤堆内部温度高达45摄氏度,触摸烫手;通过这两起现象,说明7541工作面的煤炭自燃情况特别严重,短短10天在通风通畅的条件下破碎煤体内部温度便会达到50摄氏度,所以7541煤质特别容易发生自燃,如果具备条件自然发火期应当在15-20天。 2.2.6先期压注二氧化碳技术不够成熟:

由于之前都是采取封闭式压注二氧化碳措施,即在工作面停止生产甚至封闭后进行压注,并且管路沿线各个路口都必须设置警戒,7541工作面回风沿线严禁人员施工,在10月30日早班9:50—19:30分利用10个小时时间向采空区压注二氧化碳8.2吨,由于涉及到的人员较多和影响7541进度就没有继续压注,同时压注的流量也控制不好。

3、综合防灭火措施的实施

7541工作面是目前姚桥矿建矿以来防灭火难度最高、投入最多、耗时最长、采取措施最多同时也是收获防灭火工作经验最多的一个采煤工作面。

3.1合理科学的管路铺设:

采空区防灭火既要保证回采又要采取措施,最直接最有效的方法就是埋管,埋管所有措施都无法达到理想效果,同时埋管的位置和深度要掌握好。

回采前考虑到该工作面防灭火工作压力大且切眼内有12处隐患点,所以提前在两道及切眼内布置注浆管,材料道安装两路,一路为

4寸并在切眼内沿倾向布置75米,另一路为3寸管在出口布置在切眼上口;溜子道自7、8#煤联采处到切眼布置一路2寸管,并在切眼内沿倾向延伸45米,在溜子道的每个隐患点附近留有三通拔哨。(如下图所示)

2寸花管,45米7541设计切眼4寸花管75米3寸管路7541溜子道7541工作面2寸管路7541采空区防灭火管路布置示意图7541材料道4寸管路

回采前措施管埋设示意图

回采期间由于隐患点较多,原有的管路不能满足要求,在工作面回采到30米和90米位置又在材料道埋设两路注浆管,使得埋管出口距工作面的距离均匀分布,并在材料道增加两组三通阀门,对埋管进行控制,可随时针对气体变化情况进行采取措施。考虑到2011年底停产,为保证停产期间能够采取有效措施,在11月14、15日两天在利用7541停产期间材料道和溜子道分别向支架后方埋设4寸和3寸花管共计60米,这两根埋管距原切眼距离分别为112米和98米,埋设时多数认为是多此一举,12月22日7541改系统停产到年底,材料道推进196米,溜子道推进180米,当时工作面距预先埋管82-84米,停产期间利用这两根措施管压注了150吨二氧化碳气体,为停产


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