武汉科技大学本科毕业论文
分析表4.2和图4.4可知,随着入口风温的增加,气体出口温度和焦炭出口温度都有
所增加,其中焦炭出口温度增加较气体出口温度快。但总体而言,入口风温对气体出口温度和焦炭出口温度的影响都很小,即入口风温对干熄焦生产的影响不大。需要注意的是当气体入口风温过大时,容易造成焦炭出口温度过高,例如气体入口温度为410K时,焦炭出口温度为525,未能达到工艺要求的520K以下。
4.2.2 气体入口速度对干熄焦生产的影响
气体入口速度分别取0.7m/s 、0.8m/s、0.9m/s、1.0m/s,惰性气体和焦炭热交换达到平衡后,得到的气体出口温度和焦炭出口温度见下表4.3。
表4.3 气体入口速度的影响
气体入口速度(m/s)
0.7 0.8 0.9 1.0
气体出口温度(K)
1204 1160 1116 1072
焦炭出口温度(K)
603 547 507 479
为了更直观地发现入口风速对气体出口温度和焦炭出口温度的影响,将表4.3中的数据绘制成如下图4.5所示折线图。
1210气体出口温度(K)118011501120109010600.70.80.9入口风速(m/s)1 (a)入口风速对气体出口温度的影响
17
武汉科技大学本科毕业论文
610焦炭出口温度(K)5805505204904600.70.80.9入口风速(m/s)1 (b)入口风速对焦炭出口温度的影响 图4.5 气体入口速度对换热的影响
分析表4.3和图4.5可知,随着气体入口速度的增加,气体出口温度和焦炭出口温
度迅速降低。显然气体入口速度增加,也即气体进口循环风量增加,冷却气体和焦炭的热交换更加剧烈,必然会使焦炭出口温度下降,同时分配到单位体积气体的热量减少,气体出口出口温度随之降低。当气体入口速度过小时,气体冷却能力不够,易造成焦炭出口温度过高,如当入口风速为0.7m/s 时,焦炭出口温度为603K,高于520K,未能达到工艺要求。当气体入口速度过大时,单位气体吸收的热量不足,易造成气体出口温度过低,如当入口风速为1.0m/s时,气体出口温度为1072K,低于1083K,不能提供高品位的热量。
18
武汉科技大学本科毕业论文
5 结论
本文以某厂140t/h干熄焦炉为研究对象,建立了干熄焦炉的三维几何模型及循环气
体和焦炭换热的数学模型。利用FLUENT软件中的多孔介质模型对干熄焦炉内固-气流动及传热进行数值模拟,并利用UDS和UDF对FLUENT进行二次开发,将多孔介质的单能量方程改写为双能量方程。模拟并分析了干熄焦炉内的速度场、温度场和压力场;在此基础上通过分别改变入口风温和风速,分析了不同工艺参数对干熄焦生产工艺的影响。得到了以下结论:
(1)循环气体在冷却室内流动时速度比较均匀、稳定,进入斜道后气体流速明显增快,进入环形气道时发生了偏流;越靠近气体出口气体流速越大,在出口处达到最大值。斜道中靠近出口的牛腿比远离出口的牛腿更容易损坏,这是干熄焦炉设计的重要依据。
(2)焦炭和循环气体热交换达到稳定状态后,在干熄焦炉的同一位置,焦炭温度恒大于气体的温度;冷却室内周边位置比中心位置换热效果好。
(3)循环气体压降主要发生在冷却室,气体压力在斜道和环形气道达到最低。 (4)气体出口温度和焦炭出口温度随气体入口温度的增加而增加,但是增加值很小,即气体入口风温对干熄焦生产的影响不大。气体入口温度不宜过高,否则会造成焦炭出口温度过高,未达到熄焦效果。
(5)气体出口温度和焦炭出口温度随着气体入口速度的增加而迅速降低。气体入口速度不宜过低,会造成熄焦不足,焦炭出口温度未达到工艺要求;也不宜过高,会造成气体出口温度过低,不能提供高品位热量。
(6)相比改变气体入口风温,改变气体入口速度,也即改变入口循环风量更容易调整干熄焦生产效果,且这种方法经济环保,这为现场工艺调整提供了重要依据。 (7)本文并未考虑焦炭粒径不均、干熄炉内孔隙率不一致和焦炭速度变化对换热的影响,为了提高数值模拟的准确性,要解决这三个方面的问题,还需要进一步的研究。
19
武汉科技大学本科毕业论文
参考文献
[1] 陈昌华, 房克朋. 干熄焦运行情况评价与展望[J]. 煤炭科学与技术, 2001, 29(6):
9-11.
[2] Teplitskil M G, Gordon I Z, Kudryavaya N A等. 干法熄焦[M], 李哲浩等译. 北京:
冶金工业出版社, 1981, 4, 122-130.
[3] 冯妍卉, 张欣欣, 吴懋林. 干熄炉焦炭床层换热的实验和理论研究[J]. 化工进展,
2006, (25): 262-266.
[4] Grishchenko A I, Ereskovskii O S, Kukhar N P, et al. Investigating the Thermal Systems
of a Chamber Belonging to a Dry Coke-quenching Unit [J]. Coke & chemistry, 1984, (8): 23-27.
[5] Sugano N, Tanigaki T, Kawai S, et al. Study on the Efficiency Improvement of CDQ
Waste Heat Recovery System[J]. Trans of the Japan Society of Mechanical Engineers Part C, 1994: 3076-3080.
[6] Matsrhisa H, Youjin W, Toyoda N, et al. Study on Efficiency Improvement of CDQ
Waste Heat Recovery System[J]. Trans. of the Japan Society of Mechanical Engineers Part C, 1995: 2916-2921.
[7] Yuto K, Nishihara N, Kimura M, et al. Application of Techniques for packed bed
Analysis to Studies on the Construction of Large coke dry quenching Plants [R]. Nippon Steel Technical Report, 1982: 95-104.
[8] Yuto K, Nishihara N, Kimura M, et al. ュクス干式消火设备大型化研究への充填层
解析技术の应用[J]. 制铁研究, 1982, 33-42.
[9] Katalka S, Otsuk J, Yasukouchi N, et al. Establishment of coke dry quenching with a
coke throughput of 200t/h [C]. Proc. 6th Int. Iron & Steel Congress, 1990, 337-344. [10] 孔宁, 温治, 冯俊小等. 干熄炉内流动及传热过程数学模型的研究[J]. 冶金自动化,
2004, (3): 27-30.
[11] 冯妍卉, 张欣欣, 刘志成等. 干熄炉焦炭床层局部和平均换热系数[J]. 北京科技大
学学报, 2007, 29(12): 1268-1271.
20
武汉科技大学本科毕业论文
[12] 刘华飞, 张欣欣. 干熄炉内传热和流体流动的数学模型[J]. 热科学与技术, 2002,
1(2): 113-116.
[13] 张丽珠, 毕延林, 黄德立. 干熄炉的数值模拟分析[J]. 金属世界, 2012, (2): 33-35. [14] Alazmai B, Vafai K. Analysis of fluid flow and heat transfer interfacial conditions
between a porous medium and a fluid layer[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2001, 44(9): 1735-1749.
[15] 张小辉, 张家元, 戴传德. 烧结矿冷却过程数值仿真与优化[J]. 化工学报, 2011,
62(11): 3081-3087.
[16] Ergun S, Fluid flow through packed columns[J]. Chen.Engeng. 1952, 48(2): 89-94.
21
武汉科技大学本科毕业论文
致谢
本文是导师常庆明老师的悉心指导下完成的。从论文的选题、研究过程,一直到论文的完成,常老师都给了我宝贵的意见并耐心地为我答疑解惑。常庆明老师渊博的学识,严谨的治学态度,工作的热情与耐心,让我铭记于心,并将终身受益。
在课题准备和软件学习过程中,张浩学长和袁丹丹学姐不厌其烦地给我讲解。在课题研究过程,是他们与我一起探讨,给了我重大的启发,在此向他们表示衷心的感谢。毕业论文的编写过程我也得到了同组各位同学的鼓舞和帮助,在此也要感谢各位同学的支持和帮助。
最后再次感谢常庆明老师对我的指导和培育。
22