西华大学毕业设计说明书
集油管链带式刮油刮泥机进水阀配水槽进水管出水管出水槽
图6-2 平流式隔油池结构示意图
经过隔油池预处理后,各项水质指标如下表:
CODCr mg/L 2500 2250 10% 表6-4进出水水质 BOD 酚 氨氮 mg/L mg/L mg/L 550 550 -- 680 680 -- 150 150 -- 油类 mg/L 180 36 80% SS mg/L 220 220 -- 指标 进水 出水 去除率 6.4气浮池
6.4.1设计说明
气浮池是一种固液分离和液液分离的装置,常用于那些颗粒密度接近或小于水的细小颗粒的分离,在本设计中,气浮池主要目的是去除隔油池中未去除的油粒,进一步去除水中的浮油。气浮池对油的去除率为80%,对COD的去除率为30%,对酚的去除率为35%,对SS的去除率为15%,回流比取10%。所以回流量为50m3/h。
6.4.2设计计算[6]
1、气浮池用挡板或穿孔墙分为接触室和分离室 接触区容积Vc
(Q?q)?T2VC??45.8360
式中:T2 --气浮池内接触时间,T2=5 min 分离区容积Vs
VS?(Q?q)?TS?137.5m3
60式中:TS--分离室内停留时间,Ts=15 min
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西华大学毕业设计说明书 气浮池有效水深H H =2.5m 分离区面积As和长度L2
VAS?S?55m2H
取池宽B=5m,则分离区长度:L2= As/B=11m 接触区面积Ac和长度L1
VC?18.3㎡HAL1?C?3.67m 取3.7mB AC?浮选池进水管:DN=500,v=0.708m/s 浮选池出水管:DN=500
集水管小孔面积S取小孔流速V1=1m/s (Q?QR)?3600?V1S??22.94㎡
24取小孔直径D1=0.5 m,则孔数为116.89个孔数,取117个,孔口向下,与水平成45°角,分二排交错排列 气浮池总高:
H=h1+H+h3=0.3+2.5+0.3=3.1 m
式中:h1——保护高度,取0.3~0.4m。本设计中取h1=0.3m
h2——有效水深,m;
h3——池底安装出水管所需高度,取0.3m。
2、气浮池所需空气量
?C(fP?1)RQQg=S?2.4kg/h
1000式中:Qg ——气浮池所需空气量,kg/h;
γ ——空气容重,g/L,取1.164
Cs ——在一定温度下,—个大气压时的空气溶解度,mL/L·atm,18.7 f ——加压溶气系统的溶气效率,f =0.8~0.9; P ——溶气压力,绝对压力,atm;取4atm
R ——试验条件下回流比或溶气水回流比,10取%; Q ——气浮池处理水量,m3/h。
3、回流溶气水量
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西华大学毕业设计说明书 G(S1?S2)Q0.03?(208-176.8)?120003SQR???320.5m/d?1.164?70?(0.85?4-1)?C(f?p/p?1)a
式中:G/S——气固比, G/S=0.03;
Q——气浮处理废水量;
S1,S2——分别为原水、出水SS浓度 ; ρ——20℃空气密度,1.164(g/L);
p——溶气压力,0.4MPa ,4个标准大气压;
p?—— 1个标准大气压 ; f——溶气效率,取0.85;
Ca ——空气在水中的饱和溶解量,20℃下Ca=70L/m3。
4、所需空压机额定气量
·Qg=?`Qg=173m /min 60?式中:Qg′——所需空压机额定气量,m3/min;
ψ′——安全系数,1.2~1.5;取1.4
5、溶气罐 按过流密度计算: (1)溶气罐直径(内径)
Dd?4?QR4?320.5??0.38m?I3.14?2800
式中:Dd——溶气罐内径,m;取Dd=0.4m;
I——过流密度,m3/(㎡d),填料罐一般取I=2500~5000 m3/(㎡.d),这里取填料罐I=2800 m3/(㎡.d)。
(2)溶气罐高度
H?2H1?H2?H3?H4
式中:H1——罐顶、底封头高度,m;目前多采用以内径为公称直径的椭圆形封头。
按【JB/T 4737-1995】规定,封头高度与公称直径的关系:
H1?h1?h2??
其中:h1:曲面高度 ;h2:直边高度:δ壁厚 。 由Dd=0.4 m
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西华大学毕业设计说明书 查表取 h1=112 ㎜ h2=25㎜ δ=6㎜
H1?h1?h2???112?25?6?143mm?0.143m
式中:H2——布水区高度,一般取0.2~0.3 m,取H2=0.25 m
H3——贮水区高度,一般取H3=1.0 m
H4——填料层高度,一般取1.0~1.3,取1.1 m
H?2H1?H2?H3?H4?2?0.143?0.25?1.0?1.1?2.636m
H/D=5.86,符合高径比应大于2.5~4。
选用上海环境保护设备厂生产的RG-400型溶气罐,采用阶梯环填料。
图6-3气浮池计算草图
经气浮池处理后,各项水质指标如下表:
CODCr mg/L 2250 1575 20% 表6-5进出水水质 BOD 酚 氨氮 mg/L mg/L mg/L 550 550 0 680 272 60% 150 150 0 油类 mg/L 36 7.2 80% SS mg/L 220 88 60% 指标 进水 出水 去除率 6.5调节池
6.5.1设计说明
调节池设在生化池前面,对水质、水量进行调节,以便后续进行生化处理,对冲击负荷有至关重要的调节作用。该调节池采用长方体。水力停留时间为6h,最低水位为0.3m。
6.5.2设计计算[7] 容积计量
V=Q×t=500×6=3000(m3) 式中:V——调节池容积 m3
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西华大学毕业设计说明书 Q——流量 m3/h t——水力停留时间 h
取长宽为30m×20m,则有效水深为 H=V/A=3000/600=5m 总高度计算
h最高水位=h调节+h最低水位=5+0.3=5.3(m) 总池深为5.3m; 搅拌设备
根据调节池的有效容积,搅拌功率按照1m3污水4~8W选配搅拌设备。取6W/m3。调节池设8台搅拌器,每台搅拌器的功率为750W。 潜污泵
调节池集水坑内设三台潜污泵,两用一备,功率按照1m3污水5w选配潜污泵。则泵的总功率为15000w,单台功率为5000w。
6.6 A2/O生化反应池
6.6.1设计说明
污水生物处理设计条件:
(1) 进入反应池的平均流量Q=12000 m3/d=0.139 m3/s;
(2)进入生化池污水中BOD5浓度为550 mg/L, COD 1575 mg/L。 (3) 进入生化池污水中SS浓度为176.8 mg/L。 (4) 进入生化池污水中氨氮150 mg/L,水温T大于20?。
(5)进入生化池污水中酚 397.8 mg/L, pH 7.5,油类 7.2 mg/L,油类在隔油池、气浮池中被基本去除。经过气浮池和调节池处理后,可以吹脱去除部分酚,剩余的可以在生化反应中去除。
由于焦化废水是难降解废水,根据资料显示水力停留时间一般在50h以上,因此水力停留时间为50 h。本工程设计2组A2O生化反应池,其中好氧段采用推流式曝气。曝气系统采用鼓风曝气,微孔曝气器,空气扩散装置安装在廊道底部的一侧。该池采用钢筋砼结构。
6.6.2设计计算[8] (一)设计参数
(1)水力停留时间HRT:t=50h
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