倍,小功率的电机经常采用直接起动方式。电机功率较大时,常用星—三角或自耦减压起动器。自耦减压起动器起动电机时,首先加60%的电压,属恒频调压调速,数秒钟或数十秒钟后(根据电机的容量而定),电机加速到60%电压时的速度,将60%的电压切除后立即连接到100%(380V)电源上。切除60%电压时,电机的速度较变频器投到工频时电机的速度要低,残余电压相对低一些,投切是在瞬间完成的,电流冲击可能性较大,为保证切换成功,回路上的空气开关容量一般都选得比较大。循环投切时,电机从变频往工频切换,只要切换的延时足够,电机由变频切换到工频时的电流冲击不大。一般残余电压的衰减时间为1—2秒,切换延时也不是越长越好,延时短,残余电压高,速度降落少;延时长,残余电压低,但速度降落大。选择延时需二者兼顾,以求得最小的冲击电流。如果要使切换过程无电流冲击,需采用同步切换方式,加入一些控制手段和控制元件就可实现,但考虑经济上是否合算。
四.循环投切对变频器和电机的影响
将电机从变频状态切换到工频状态时,变频器内的功率器件立即关闭,电机的电流不能跃变,功率器件旁的并联二极管提供了续流通路,残余电压经二极
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管整流器和中间环节电容流通,转子电阻消耗能量,电机的定子也能消耗部分能量,因此,残余电压的衰减比较快,虽然在切换时仍有一定的残余电压,但对变频器影响已经很小,对电机寿命也无多大的影响。自耦减压起动器切换时,电机内定子的残余电压无通路流通,只有转子回路是闭合回路,也只有转子电阻消耗能量,残余电压的衰减比较慢。切换时,因残余电压存在而形成的冲击电流较大,对电机有一定的影响,电机设计时已充分考虑了这些因素。 五.应用实例
四川遂宁市自来水二厂,供水能力6万吨/日,城市管网压力0.4MPa,泵组为3台160KW,1台90KW水泵,要求恒压供水并采用计算机监控,变频器或控制系统故障可由软起动器手动起动各泵。
(1)计算机监控内容
管网压力,流量,泵的运行状态,阀启闭状态,电机温度,各泵运行的电流,电压,功率和功率因素,并监控水质参数如余氯,浊度,含铁量,PH值等。
(2)原理框图
采用循环投切方式,备用系统用一软起动器和相关器件构成。
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IPC故障/报表打印机CP5611PROFIBUSS7-300PLCCPU315-2DPCOM1MODBUSPDM-820AC电参数综合分析水质控制系统排污控制系统控制变频器,泵阀工作,采集总管网压力,泵阀运行状态水泵电流,电压等三相输入图三 计算机监控原理图
为保证系统的可靠性,上位机PC用于管理,用组态软件做出若干工艺流程图,实时显示系统的运行状况,并统计历史数据,如需要可随时打印报表;还用于故障的报警和处理。PC机为研华工业计算机,PLC为西门子S-7300,便于与总控室计算机联网,采用带有PROFIBUS接口的CPU315.CP5611是通信模块,PDM-820AC电参数综合分析仪用于检测系统的用电量。控制水泵的起/停,切换,阀的启/闭;电机电流,温度的检测,水泵使用时间的统计;压力,流量,水质参数的采集等,均由PLC完成。水压的给定值由变频器键盘设定。
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LDZ1FU1DZ2DZ3DZ4DZ5DZ6FU2PTZJ1ZJ2BP1RO1RO2RO3KM3KM5KM7KM9BU1KM1RJ1RJ2RJ3KM10KM2KM4KM6KM8RJ4PLCPCM13160KW3M23M3M4390KW160KW160KW 图四 变频恒压供水电气原理图
如图四所示,与前述的循环投切方案基本相同,BP1为160KW变频器,DZ1—DZ6为LG ABE403a 400A空气开关,FU1 500A,FU2 600A为快熔,KM1-KM10位LG GMC-400交流接触器,PT为森纳斯压力变送器,量程1Mpa.系统调试时,水泵电机从变频状态切换到工频状态,延时从300ms起,到500ms时电流表显示也无明显的冲击,最后定为600ms.软起动器设定为限流起动方式,设定为2.5倍。软起动器起动时,起动电流接近800A,但在30S内下降到额定电流以下,查600A熔断器曲线,通过1000A电流在60S熔断,所以软起动器的熔断器定为600A。该系统已经投产两年,每日供水4-5万吨,运行良好。据厂家统计,电耗/吨减少
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20%. 六.结论:
多泵变频恒压供水系统常用的两种构成方案,两种方案各有优劣,采用循环投切方案的系统较多,在水泵电机从变频状态切换到工频状态时,只要严格遵循“先关阀,变频器自由停车,延时后再切换;停车时,先开机,后开阀“。这样,既可保证变频器的安全运行,又无“水锤”现象发生。 七.参考文献 山东科学技术出版社 化学工业出版社 华南理工大学出版社
1.曾毅 调速控制系统的设计与维护
2.高湘 给水工程技术及工程实例
3.冯垛生 变频器的应用与维护
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