浅谈黄葛灏水电站水轮发电机滑环碳刷发热的原因分析(DOC)

2019-06-17 18:06

关于黄葛灏电站水轮发电机

励磁碳刷滑环发热的分析预防和应急处理

富益电力股份有限公司黄葛灏电站 陈 凌

摘 要:碳刷和滑环是发电机动静接触和交换能量的设备,是发电机励磁系统的重要组成部分。但是运行中由于很多原因,时常出现发热现象,严重危及发电机的安全运行。本文通过分析励磁碳刷滑环发热的产生发展,引起碳刷、滑环发热的因素,结合几年来的实践经验,总结出发热的处理及严重发热时实用可行的两种应急处理方法,实用中取得了很大成效。进一步针对性地提出了正常运行的维护和注意事项。

关键词:碳刷滑环 发热 分析预防 应急处理

1 前言

黄葛灏电厂3500千瓦机组励磁方式为静止型可控硅励磁系统,发电机刷架与导电环合二为一,其材料为铸钢,外圆周表面历次检修使用不锈钢焊条堆焊后车销处理。每个导电环上分别设置一排碳刷,刷握采用恒压式,为增加集电环表面和碳刷的接触面积,每极布置碳刷12只,电刷与集电环无独立的通风系统,冷空气直接对集电环和电刷进行冷却,也无专门收集碳粉的装置。发电机转子额定励磁电压240V,额定励磁电流255A。

碳刷是发电机动静接触和交换能量的设备,碳刷运行的好坏,直接关系到发电机的运行安全,然而实际运行中,碳刷与滑环发热现象极为普遍,

如果不能及时有效地采取措施加以处理,或者处理不得当,将会扩大故障,造成严重发热、滑环烧坏,导致发电机停机事故;造成不必要的损失。

2 碳刷和滑环发热的产生发展过程

碳刷正常运行中的温度一般在50℃~80℃,(温升40℃左右),碳刷电流分布整体比较平衡,每块碳刷工作电流在10A~50A。刷握弹簧压力比较均匀,碳刷活动自如且无振动卡涩现象。碳刷与滑环运行中产生的热量由冷空气带走,即发热与散热达到基本平衡。正常运行状态下,当负荷增加电流增大或个别碳刷工况变差时,温度会有短时少量增加或者不增加,系统能够维持平衡或达到新的平衡状态。但是如果碳刷变短、接触电阻和附加电阻变大、刷握弹簧压力变小、碳刷运行工况变差,当工作电流增加,温度变化时系统的平衡能力降低,部分碳刷温度将升高,从而整个系统温度升高,有时甚至达到无法控制状态。发热时电刷和集电环温度高达100℃以上,最严重时达到200℃左右。此时碳刷工作状态越来越差,碳刷电流分布很不均匀,少数碳刷电流达到100A,而另一些碳刷电流接近于零。大量碳刷出现不正常的跳动或卡涩,并出现大量火花,刷辫烧断或脱辫,碳刷与滑环摩擦声音变得尖锐刺耳。

3 引起碳刷、滑环发热的因素

① 碳刷发热量由4部分组成:碳刷自身电阻发热Q1、碳刷接触压降发热Q 2、磨擦发热Q3、刷辫与碳刷接触电阻和散流电阻发热Q4。

碳刷自身电阻发热:Q1=I2·R (其中:I—流过碳刷的电流,R—碳刷电阻)

碳刷接触压降发热:Q2=I·△U(其中:△U—接触压降)

磨擦发热:Q3=F·v (其中:F—碳刷压紧力,v—碳刷与滑环的相对运动速度)

接触电阻和散流电阻发热:Q4=I2·r (其中: I—流过碳刷的电流, r—接触电阻和散流电阻等效值)

碳刷总体发热量为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4

这四部分在碳刷发热总量中所占比例大小,随着碳刷运行阶段及状况的改变而不断变化。

② 滑环的发热由3部分组成:滑环自身电阻发热Q11 、碳刷接触压降发热Q 22 、碳刷热传导热量Q 33。

滑环的总体发热量为:Q′=Q11+Q 22+ Q 33

在滑环发热总量中,滑环自身电阻发热Q11所占比例甚小,可以互略;所以滑环的发热由碳刷的发热量决定,随着碳刷温度的整体变化,滑环温度随之将有不同程度的变化。

4 碳刷运行中发热的起因分析 ① 碳刷电阻值增大

碳刷使用过程中电阻值(包括自身电阻、刷辫与碳刷接触电阻和散流电阻)逐渐增大;滑环氧化膜太厚,使碳刷接触电阻大大增加,一方面使

碳刷本身发热;另一方面使励磁电流分流到其它回路电阻小的碳刷上。同时使其他碳刷的电阻发热增加。

② 碳刷卡阻

碳刷通过电流后发热,刷体膨胀,易卡在刷握,这时拉动刷辫感觉很紧;部分碳刷由于振动、刷握不垂直等原因,会在刷握一侧的上沿和另一侧下沿产生明显卡阻,这几种形式卡阻,用钳表仍可测得电流,容易被误导,但碳刷却已经失效,致使其它碳刷分配的电流增加,发热增加。

③ 碳刷压力减小

虽然为恒压刷握,但各个弹簧压力存在差异。用手拉动刷握弹簧,可明显感觉不同弹簧的压力差异;而且在碳刷磨短过程中,弹簧压力也会不同程度减少。压力小到一定程度,接触不稳定,接触压降增大,接触压降发热明显增加。同时由于弹簧压力不足,刷握和碳刷加长增加了碳刷侧面磨擦阻力,碳刷被阻在握内。

④ 碳刷接触面形成气膜

碳刷在允许最大速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,使流过碳刷的电流不稳定。在滑环表面开凹槽和磨花碳刷接触面虽然可以破坏气膜。但却使碳刷实际的接触面积减小。

⑤ 电流平衡的破坏

一般情况下,碳刷与滑环接触面的接触紧力较大,即接触压降小,所有碳刷工况相近,每条碳刷的电流大小接近,刷体的平均温度较低,碳刷间电流相对稳定平衡。运行一段时间后,碳刷的磨损量相近,但出现了氧化膜(氧化膜应均匀并有光泽)、气膜、卡阻等因素,碳刷磨短或弹簧压

力降低,碳刷接触面的接触紧力减小,碳刷间电流重新分配,每条碳刷的电流差别增大。这个阶段时间长,且逐渐变化,不容易引起警觉。当环境温度升高或励磁电流增加时,随时可引起发热,造成平衡破坏。

5 发热的处理

① 当发热处于初期,发热温度不高,如100℃以内,此时可以采用调整部分工作不良的碳刷的方法。如更换磨损较短的以及工作电流很小的碳刷;调整或更换部分弹性较小刷握的弹簧;处理碳刷卡涩等措施,优化电流分配,减少发热量。

② 适当降低发电机的无功负荷,减少励磁电流,从而降低碳刷的工作电流,减轻发热。

③ 出现个别碳刷断辫或脱辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳刷电流平衡后更换碳刷。不可强行更换大量碳刷。

④ 外加散热装置,增加散热量。

6 发热严重时应急处理

① 当温度升高达到120℃以上,采取更换碳刷或调整刷握的措施已经不能降低整体温度,因为新换碳刷与滑环接触面积较少且不光滑,加上在这种恶劣工作环境下,无论分配的电流多少,热传导使其温度短时间很高,因此不能良好工作。另外由于整体温度较高,所有碳刷、刷握的工作条件很差,温度短时不但不能降低,而且将可能继续升高。此时最重要的措施是找出故障起因,降低工作温度,改善碳刷、刷握的工作条件。


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