B组填料试验段总结报告

2020-04-17 00:05

路基B组填料试验段总结

我标段已进入路基基床底层以及部分基床以下路堤的施工阶段,设计要求采用A、B组填料填筑,为保证填筑质量,为大面积的B组填料施工提供参数,我项目队于2007年5月18日~5月25日在DK1939+620~DK1939+750段路基上进行了路基试验段B组填料施工工艺性试验,试验取得的数据经过与图纸及验标比较,形成了理想的填筑工艺及参数,并能指导大面积B组填料的施工。填筑工艺及参数总结如下:

一、试验目的

1、确定适宜的B组填料。

2、确定采用设备的组合、压实顺序、压实速度、压实遍数等技术参数。 3、确定材料的松铺系数。 二、人员配备 序 号 1 2 3 5 职 务 技术人员 试验人员 测量人员 施工队 组 长 张家群 范先知 赵守栋 喻德龙 组 员 朱显良、李伟、闻发利、李顺明等 焦磊、吴鹏 段荣刚、王娟、张园 杨普顺、李永顺等 备 注 三、施工机械配备 序 号 1 2 3 4 6 机械名称 装 载 机 推 土 机 平 地 机 振动压路机 洒 水 车 型 号 50型 160型 180型 25T 10m3 数 量 2台 1台 1台 1台 1台 备 注 四、试验检测仪器

序号 1 2 3 4 5 仪器名称 K30 Evd 灌砂筒 铝 盒 电子秤 型 号 K-30 HMPLGF-K / / ACS—15H 数 量 1台 1台 1套 10个 1台 备 注 四、料源的选择

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为满足哈齐客运专线路基设计、验标对填料的要求,确保填料的质量和稳定性的要求,根据《哈齐铁路客专路基填料设计技术交底及质量控制工作会议》专题会议纪要的指导意见,并结合交通和地材情况,对富裕铁路砂场的天然级配河砾石进行筛分,最大粒径控制在60mm以下,然后进掺扮一定量的粉砂,才能满足要求,生产过程中严格控制其细颗粒含量,一般细颗粒含量为4-5%。

五、填料技术指标

B组填料的技术指标:最大粒径小于60mm,最优含水率为5.2%,最大干密度为2.35g/cm3,大于20mm颗粒含量占29.3%,大于2mm的颗粒含量占67.4%,小于0.075mm的含量占14.8%,不均匀系数Cu=301.75(>5),曲率系数Cc=4.85(≠1~3),液限为33.8%,塑限为17.9%,详见检测报告T0705002。

六、施工工艺及方法

填料底层在填筑前检测孔隙率n,动态变形模量Evd、静态变形模量Ev2、地基系数K30等各项试验参数必须满足设计要求。根据填筑厚度35cm、运输车装料方量计算摊铺面积,用白灰打好方格网,并均匀布设虚铺厚度控制点,专人指挥,卸料至方格网内。推土机粗平,平地机精平,摊料找平由两边至中间顺序进行,并作好顺坡,碾压由两边至中间顺序碾压,静压1遍,微振1遍,后采用振动压实,碾压遍数由试验参数确定,后静压1遍进行收面,碾压速度控制在2-2.8km/h,碾压过程中,一进一退为压实一遍,轮迹搭接0.5m。对于平整度不满足要求的,骨料离析的局部进行人工处理直至满足要求。

1、基底处理和盲沟排水施工

试验段填筑前,对选择的路段进行找平(两侧4%横坡)、并按照要求检测孔隙率n,动态变形模量Evd、静态变形模量Ev2、地基系数K30,要求各项试验参数必须满足设计要求。按照设计要求在路基两侧作好盲沟排水,盲沟的纵向坡度要求和路基一致,不允许有水倒流和积水现象。

2、标高测量;基底处理完毕后对其进行测量,并记录好数据。测量时每20米一个断面,每个断面3点,按中、左7m、右7m布设测点。同时每个断面均要作好控制桩,以便填料摊铺后能准确的定位各点。

3、摊铺整平

根据施工面积的大小,按松铺厚度35cm计算填料方量为605.5m3。填筑时,根据自卸汽车的载运量12 m3,预先画好5.7m×6m的方格网线。自卸汽车卸料时,派专人指挥,卸料至格网内。为了保证对下层工作面不起任何破坏作用,自卸汽车采用倒车卸土方式。整

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平时先用推土机将填料粗平,再用平地机结合人工精平。为保证摊铺厚度的均匀、准确,在路基两侧边缘用测量高程桩控制。整平过程中,对局部不平及集窝处用人工进行整平,确保填料均匀、平整。为保证路基边缘的压实度,边线应比设计线每边宽出30cm,使路槽填满,以保证路基边坡的压实。

4、标高测量

整平后再次进行标高测量,计算虚铺厚度。测量时要根据先前的控制桩恢复出各测点位置,以保证各测点是摊铺前所测的各点。

5、碾压控制

碾压机械采用YZ25JD型振动压路机进行碾压。碾压时,采用静压+振动碾压+静压相结合的方式,碾压顺序按先两边后中间的顺序,并控制碾压速度,静压速度控制在1.8~2.0Km/h,振动碾压速度控制在2.0~2.8Km/h,且一进一退为压实一遍,轮迹每次重叠大于0.5m。碾压时做到无漏压、无死角、压实均匀。静压开始后,如有凸凹不平的现象。必须配合人工找平处理,边缘及接头处采用汽油夯机压实,保证压实均匀。

6、压实后再进行一次标高测量,记录好数据。测量时保证所测各点为摊铺前所测的各点。

七、试验过程

试验过程按照工艺性试验方案进行,同时对试验方案进行补充和完善,制定出切实可行的施工方案和技术交底。

1、褥垫层试验过程

根据设计要求,DK1939+620~DK1939+750段路基试验段地基处理基底褥垫层的具体布置形式,其自上而下分别为:25cm碎石+5cm中粗砂+一层双向径编土工格栅+5cm中粗砂+25cm碎石;共计60cm。因褥垫层的填料为级配良好的碎石,采用厂拌法,含水量在拌合时控制在最优含水量。在试验时,直接按照压路机静压2遍+弱振2遍+静压2遍进行施工。

1.1、褥垫层施工 1.1.1、底层碎石施工

严格按施工配合比将碎石、石粉在稳定土搅拌站集中拌合生产,然后用自卸汽车拉运至施工现场;推土机进行初平,人工配合平地机精平,并控制松铺厚度为30cm;压路机静压2遍+弱振2遍+静压2遍,使压实厚度控制在25cm。施工完后检测K值、n值、Evd值全部符合要求,具体如下表:

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褥垫层下层检测结果 检验项目 标准指标 实 测 值 结 果 压实度K 0.95 满足规范要求 合格 孔隙率n 28% 满足规范要求 合格 动态变形模量Evd 40Mpa 满足规范要求 合格 备 注 根据测量结果,松铺厚度平均值为30cm,压实厚度平均值为26.7cm,计算出压实系数为1.12,所以上层碎石松铺厚度应为(60-10-26.7)cm*1.12=26.1cm。

1.1.2、砂垫层及土工格栅铺设

在底层碎石上铺设一层天然中粗砂,并控制摊铺厚度为5cm,铺完以后用压路机静压2遍;然后铺设土工格栅,铺设时沿线路横向铺设,纵向搭接宽度不小于50cm,尽量避免横向接缝;并在两侧坡脚预留不小于2m的回折长度。

土工格栅铺设完并经监理工程师验收后,再进行第二层砂垫层的施工,第二层砂垫层摊铺厚度为5cm,铺设完成后再用压路机静压2遍。

1.1.3、上层碎石施工

上层碎石施工与底层碎石施工方法相同,但摊铺厚度应控制在26.1cm,填筑完成后进行碾压,碾压方法为:静压2遍+弱振2遍+静压2遍,上层碎石的压实厚度为23.3cm,然后检测K值、n值、Evd值全部符合要求,具体检测结果如下:

褥垫层上层检测结果

检验项目 标准指标 实 测 值 结 果 压实度K 0.95 满足规范要求 合格 孔隙率n 28% 满足规范要求 合格 动态变形模量Evd 40Mpa 满足规范要求 合格 备 注 分析:褥垫层采用级配碎石并采用厂拌生产,含水量、材料粒径、级配通过拌合机可以控制,根据两层试验结果,碾压方法为:静压2遍+弱振2遍+静压2遍,松铺厚度可以定为28cm,压实厚度为25cm。

2、B组填料试验过程

2.1、根据中铁八局工程试验段指导意见及填料室内试验。碎石破碎后的掺入10-15%的粉质黏土,根据客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准,每层压实厚度不大于35cm,2006年12月,我单位在新乐昌站场上初步试验,采用虚铺30cm、35cm、40cm三种松铺厚度,进行摊铺碾压:

2.1.1、虚铺30cm、按照静压1遍,微振1遍,强振3遍,静压1遍检查,根据试验结

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果,检测指标合格,试验结果见下表。

检验项目 标准指标 实 测 值 结 果 地基系数 (MPa/m) K30≥150 161~193 合格 动态变形模量(MPa) Evd≥40 58.43~117.53 合格 二次变形模量(MPa) Ev2≥60 78.5~132.3 合格 孔隙率 (%) n<28 14.4~17.6 合格 Ev2/Ev1 ≤2.6 1.68~2.46 满足要求 总结:虚铺30cm,压实厚度约25.5cm,各种检测指标合格,但是虚铺较小,含水量不易控制,浪费机械,经济上不合算。

2.1.2、虚铺35cm、按照静压1遍,微振1遍,强振3遍,静压1遍检查,根据试验结果,检测指标合格,试验结果见下表。

检验项目 标准指标 实 测 值 结 果 地基系数 (MPa/m) K30≥150 158~188 合格 动态变形模量(MPa) Evd≥40 53.24~114.62 合格 二次变形模量(MPa) Ev2≥60 74.7~128.5 合格 孔隙率 (%) n<28 14.7~18.6 全部合格 Ev2/Ev1 ≤2.6 1.74~2.93 满足要求 总结:虚铺35cm,压实厚度约30cm,各种检测指标合格,且标准较高,碾压遍数为6遍,比较合理。

2.1.3、虚铺40cm、按照静压1遍,微振1遍,强振3遍,静压1遍检查,根据试验结果,检测指标合格,试验结果见下表。

检验项目 标准指标 实 测 值 结 果 地基系数 (MPa/m) K30≥150 154~173 检测值偏低 动态变形模量(MPa) Evd≥40 46.57~102.22 合格 二次变形模量(MPa) Ev2≥60 64.3~102.5 合格 孔隙率 (%) n<28 Ev2/Ev1 ≤2.6 18.2~21.2 1.84~3.23 合格 不满足要求 总结:虚铺40cm,压实厚度约35.4cm,Evd、Ev2检测指标合格,K30值标准较低,但是合格,碾压遍数为6遍,Ev2/Ev1值偏大。再碾压一遍,但是指标提高不多,碾压遍数较多,机械组合不合理。

2.2、2007年5月15日,我们分析上述结果,直接采用35cm虚铺厚度,进行工艺性试验。从碾压三遍后开始检测压实效果,每振动碾压一次检测各项指标一次,如有一项不能满足要求,则继续碾压。现场检测结果具体如下:

2.2.1、静压1遍,微振1遍,振动碾压1遍,静压1遍,试验结果见下表。

检验结果统计表

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