STOCK给煤机常见故障处理及系统维护与校验(刘德明)

2020-04-18 04:10

STOCK给煤机常见故障处理及系统维护与校验

刘德明 张丽娜

(霍林河坑口发电有限责任公司)

【摘 要】针对霍林河坑口电厂给煤机频发性故障问题,通过对给煤机控制系统特性的研究和分析,找出了几类频发性故障的主要原因,介绍了进行改进和处理方法。

【关键词】STOCK 给煤机 常见故障 标定步骤

一、概述

霍林河坑口电厂采用沈阳 STOCK 公司引进美国技术生产的 EG-2490 电子称重式给煤机,现在给煤机的变频控制系统,一般都由专用的电子控制装置、变频器、检测传感器和相应的外部回路组成,以实现给煤机的启停和转速控制,满足机组负荷变化相适应的给煤量。 二、电子控制装置组成

给煤机电子控制装置位于就地控制柜内,可实现远方/就地控制,其主要组件及功能如下: 1、电源卡:将用户的交流电源转换为操作控制电器所要求的稳定低压; 2、CPU 卡:是该系统的控制中心,实现对系统的控制;

3、输入信号转换卡(A1):将用户的给煤量指令转换为 CPU 可以处理的 0~10kHz 频率信号;(指令卡:0%对应2000Hz左右,100%对应10000Hz左右,不可调整)测试点TP3用于测量相对数字接地点TP13的频率输出。频率将显示在键盘上。这一频率应该与测试TP3测出的频率相同。

4、频率/电流转换卡(A2/A3):将 CPU 的输出频率信号转换成4-20mA的电流信号给变频器和反馈到 DCS;反馈卡(A2):此卡将微处理机产生的反馈频率转换为用户所用的模拟信号。测试点TP2用于测量相对接地点TP13从微处理机到此卡的频率输入。A2用于驱动变频器VFD。08地址被设置为1(直流电机/变频电机)则使用A2通道。反馈卡(A3):此卡将微处理机产生的反馈频率转换为用户所用的模拟信号。(反馈卡:0%对应200Hz左右,100%对应1000Hz左右,可调整)测试点TP1用于测量相对接地点TP13从微处理机到此卡的频率输入。频率将显示在键盘上。这一频率应该与测试TP1测出的频率相同。给煤率反馈到 DCS

5、显示面板/键盘:实现人机交互;

6、外部继电器控制回路:实现给煤机、清扫链电机的启停控制、现场信号的采集和扩展等。

三、给煤机柜内继电器作用:

1、FBDR:给煤机运行继电器 2、FS:给煤机启动继电器 3、FB:给煤机有煤继电器 4、FD:给煤机堵煤继电器 5、CFMR:煤流检测继电器 四、电源板上继电器的作用:

K1:以下任一种情况发生得电,测速反馈信号丢失;给煤机出口堵煤;电机启动器故障;速度故障;就地/标定时皮带有煤;煤仓出口堵煤时间超过指定时间

K2:电机反转,键盘选择以下按键(就地反转指令)时加电,F2和JOG(点动)或者F2和LOCAL(就地)

K3:远控

K4:容积式给煤,当给煤机运行于远控方式且以下任一种情况发生时加电,两个称重传感器信号偏差大,A/D转换失效,A/D转换超范围

K5:给煤,当给煤机电机运行且皮带上有煤时得电

K6:给煤机运行,当给煤机远控且FS吸合或给煤机就地且皮带上无煤时加电

K7:报警,当以下任一种情况发生时加电,模拟部分故障;内存故障;累计给煤量脉冲故障

正常给煤机启动时:DS11灯亮:皮带上有煤,DS12灯亮:不堵煤,DS18灯亮:键盘锁已锁定 五、给煤机启动回路

当给煤机在远控状态,启动指令是长指令驱动FS继电器吸合,且无任何跳闸条件的同时,电源板上的K6继电器吸合,FBDR继电器吸合,送到变频器。或当给煤机就地且皮带上无煤时FBDR继电器吸合。给煤机停止,也是通过控制K6继电器,来实现的,由于 STOCK 给煤机是基于 196NT 控制器内部逻辑组态,附加外部电路实现控制的。196NT 控制器内的逻辑受美国公司的技术保密无法读取,对用户来说就是一个黑匣子。STOCK 给煤机的控制电路比较复杂,硬接线多,整个控制装置由多块电路板组成,且各电路板间采用插头插座的形式连接。

六、给煤机运行中常见故障及处理建议 1、继电器触点接触不良问题

我厂给煤机启动指令我长信号,当给煤机启动继电器触点抖动或接触不良时,会造成运行中的给煤机跳闸,给煤机会认为远程手动停止,给煤机控制面板无任何报警,我厂现已将给煤机柜内继电器的触点并联到一起,只有当一个继电器并联的两个触点同时抖动或接触不良时,才能造成给煤机跳闸。同时加强对给煤机的日常维护,检查给煤机继电器的触点是否可靠。大大降低了跳闸的次数。 2、给煤机给煤量突然急剧增加,随后恢复到要求的给煤量

检查给煤机给煤量指令DCS系统输出指令正常无变化,给煤机控制系统A1控制卡、A2控制卡、A3控制卡等硬件工作正常,给煤率称重传感器工作正常,给煤机转速探头检查正常,无任何报警记录,判断为由于电荷的积累导致给煤机控制系统紊乱,在给煤机控制柜2只给煤率称重传感器电缆上各加装1只抗干扰屏蔽磁环,用于消除干扰信号,并检查给煤机指令电缆的屏蔽,一定可靠的接地。给煤机控制系统工作正常。

3、给煤机给煤量突然急剧减少又突然急剧增加,随后恢复到要求的给煤量

检查给煤机给煤量指令DCS系统输出指令正常无变化,给煤机控制系统A1控制卡、A2控制卡、A3控制卡等硬件工作正常,给煤率称重传感器工作正常,给煤机转速探头检查正常,无任何报警记录,对给煤机的试验中,未发现任何异常,给煤机投入运行后不定期的发生此现象,其它给煤机也多次发生此现象,严重时导致给煤机跳闸。经多次总结发现给煤机电源板输出电压不稳,更换电源板后正常。 4、给煤机远方无法启动

我厂给煤机启动指令我长信号,当远方给启动指令后,给煤机控制柜内给煤机启动继电器FS已吸合,触点动作正常,给煤机无任何反应,当把给煤机切换到就地启动时,启动正常,无任何跳闸和报警记录,经检查分析,启动指令已送到电源板上,但电源板,检测不到远方启动指令,导致给煤机无法正常启动,更换电源板后,给煤机启动正常。 七、给煤机控制系统维护与校验 1、现场情况。

①给煤机前后端、左右侧的门全部打开。 ②给煤机皮带上的煤出空且上闸板门已完全关闭。 ③皮带已经过调整。 ④给煤机控制部分可上电。 2、外观检查及清洁。

给煤机柜内积灰清理,板件清灰,清理完毕后,检查密封情况。接线紧固,给煤机柜内继电器触点检查。对发现的问题及时处理。 3、称重平台的调整。

为获得准确的称重读数, 中间称重辊与两侧称重跨上的支承辊的两端直线误差应在±0.05mm的范围内。我们使用给煤机专用水平检验杆和0.13mm的塞尺对给煤机的称重平台做平衡校验,具体步骤如下: ①把称重码手柄放在水平位置,加重在负荷传感器上。 ②从侧门将二根水平检验杆放在三根称重辊上,应接触良好。

③松开负荷传感器上的锁紧螺母, 转动调整螺拴将中间的称重辊降低。 ④转动调整螺拴,调整中间称重辊使塞尺刚好能塞入,旋紧锁紧螺母。 ⑤对另一侧称重辊进行相同的调整。

⑥用塞尺检查两边都调整好后,取下水平检验杆。

4、皮带张紧度的检查。

皮带的张紧度、对中情况对给煤机的运行有直接影响。 张紧度太大,会影响皮带寿命,同时使张紧装置上的弹簧变形;张紧度太小,会造成皮带速与皮带转速比将不再是一个常数,皮带转速将无从控制。只有张紧度适中,才能保证皮带与称重辊的平稳、紧密接触,称重精度才有保证。 5、限位开关(断煤、堵煤)性能的校验。

在给煤机靠近出口的皮带上方和出口处均装有一个挡板式限位开关,用来检测在皮带上是否有煤以及在出料口是否发生堵塞情况。 (1)断煤开关

①观察给煤机的有煤挡板,发现均在垂直位置。 ② 上电后,按LOCAL键就地运行。 ③用长杆向出口处拨起有煤挡板。

④电源板上DS11灯亮,给煤机停机,TRIP灯亮,故障码为08,说明此时皮带上有煤。

⑤放开长杆,有煤挡板垂直,电源板DS11灯灭,按OFF键,TRIP灯灭, 说明此时皮带上无煤。 (2) 堵煤探头

①按LOCAL键就地运行。

②用金属物触碰堵煤传感器。调整堵煤探头的灵敏度及延时时间。

③电源板上DS12灯灭, 给煤机停机, TRIP灯亮, 故障码为07, 说明此时堵煤。

④金属物离开堵煤传感器,电源板DS12灯亮,按OFF键,TRIP灯灭, 说明此时不堵煤。


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