2、进一步促进了造纸法再造烟叶的开发和应用推广
200*年,杭州造纸法再造烟叶已分别在芜湖、合肥、济南、深圳等烟厂推广使用,累计合同总量达1800吨(杭州烟厂自用的除外);汕头造纸法再造烟叶已分别在常德、武汉、上海等烟厂推广试用,累计合同总量达1440吨。同时,还要进一步加大造纸法再造烟叶的技术开发力度。昆船公司和云南院承担的造纸法再造烟叶中试生产线项目,今年以来取得了较大的进展。目前,2000吨/年的中试生产线已安装完毕,正在调试运行当中。
3、提高白肋烟质量及可用性技术研究取得重要进展
为促进低焦油、混合型卷烟开发,解决我国白肋烟烟碱含量偏高、白肋烟特征香气不明显等问题,科教司重点安排了“提高白肋烟质量及其可用性的技术研究”大协作项目,目前已取得重要进展。基本明确了各项重要栽培因素、生态环境条件与白肋烟生产技术、质量指标及化学成分的关系;探索出了有效地调控烟碱的技术措施;建立起了白肋烟烟碱积累的数学模型;基本确立了白肋烟生产综合配套技术规范。今年7月份,组织行业内工业、农业及科研单位专家对该项目进行了田间现场分析、技术讲座、技术交流和外观评价、感官评价的品质鉴定等,结论是:理论上有创新;技术上有进步;推广上有价值;质量上有提高;方法上有突破。该项科研成果被评为200*年度国家烟草专卖局科技进步一等奖,同时推荐申报国家科技进步奖。
(三)、全面启动“卷烟制丝工艺技术水平分析及提高质量的集成技术研究推广”工作,行业掀起制丝工艺技术研究与改进的热潮
当前,卷烟制丝工艺技术水平不高、工艺管理粗放、卷烟质量稳定性差、焦油量波动性大等问题较大地影响了我国卷烟产品的市场竞争力,是制约我国烟草行业进一步发展的关键因素。在全行业开展“制丝工艺技术水平分析及提高质量的集成技术研究推广”工作就是要解决这一问题。
工作任务:以卷烟生产企业为工作对象,通过组织专业技术人员对卷烟生产企业制丝工艺技术水平进行分析与诊断,针对不同卷烟生产企业的客观实际,有重点地推广近年来行业内外在制丝工艺技术方面的七项新技术新成果,即打叶复烤与制丝工艺参数优化技术、卷烟生产工序质量评价技术、白肋烟加料与烘焙技术、卷烟控焦技术、提高CO2膨胀烟丝质量技术、再造烟叶应用技术和降低烟叶消耗技术;研究两项应用技术,即小叶组配方技术研究、叶丝和梗丝在线膨胀新技术(HXD和STS)应用研究。
工作目标:拟用三年的时间,使卷烟生产企业的卷烟产品质量水平明显上升,质量稳定性明显提高,焦油波动范围明显缩小,有关技术和管理人员的素质明显提高。
组织形式:采取科技推广项目的形式进行。目前第一批试点企业已列入国家局200*年重点科技开发与推广项目计划。组织形式是以科技教育司牵头、经济运行司等部门协助、郑州烟草研究院为主要技术依托单位、卷烟生产企业参加相结合的方式。具体工作由“项目工作组”和“项目技术组”负责实施。
实施方式:分国家局、省级局和卷烟生产企业三个层次实施。第一个层次是国家局级试点,由国家局组织实施。已选定哈尔滨、淮阴、楚雄、常德、龙岩等五家卷烟生产企业作为国家局首批试点企业并已陆续开展工作,这批企业的选定是依据项目内容、需要和企业特点而定的;同时初步选定曲靖等十余家卷烟企业作为推广示范企业并做好明年进入试点企业的准备。第二个层次是省级局组织的企业,形式参照国家局层次的操作模式进行。第三个层次是外围企业,由卷烟生产企业自行组织实施。效果显著企业可进入推广示范企业、试点企业。
作为关系到企业长远发展的一项基础性工作,该项工作一经提出就受到企业普遍关注并很快形成共识。目前很多企业已分别在国家局、省级局、企业级层次开展工作并取得成效。以哈尔滨卷烟厂为例,该厂作为首批国家局试点企业之一,从今年1月份开始逐步推广七项技术,目前企业形势明显好转:税利比去年同期增长近2个亿,利润比去年同期增长近4000万元,产品开发水平和科技含量明显提高,新开发的软包“老仁义”上市不足一月销售9142万箱;职工情绪高涨。