#1机大修后开机方案(2)

2019-08-20 20:23

油枪系统 5. 在后烟道增加了一部分省煤器受热面 6. 高温过热器进行了减小面积的改造 7. #1炉脱硫烟气旁路门封堵 各布臵了一个点火油枪。 注意给水温度的变化 注意减温水流量变化 请各班注意学习相关规程,热工逻辑有变更。 2. 增强锅炉冲洗效果,防止凝结水泵进口滤网堵塞: 1) 水质合格后,锅炉才能点火。

2) 开炉前必须确认疏水、空气系统的手动门全开,不许处于半开状态。 3) 加强炉底排污工作。

4) 适当延长疏水时间:主汽压力至0.5MPa,关闭空气门;主汽压力至1.2MPa,

关闭疏水门,主汽压力至1.2MPa,投入旁路系统。 5) 严格控制受热面蒸汽和金属温度,严禁锅炉超温运行

6) 加强受热面的热偏差监视和调整,防止受热面局部长期超温运行。 7) 严格按照规程控制升温升压速度,尽量抑制受热面温度周期性波动和温度变

化速率。

3. 因#1机组此次开机时间较长,为控制#1炉开炉用油量,同时保证开炉安全(重点防止发生尾部烟道、省煤器、空预器、除尘器二次再燃烧),特制定如下技术措施:

1) 开炉前各项试验、检查工作必须到位,保证开炉过程能够顺利进行。 2) 投油点火要求:

a. A层小油枪系统为此次技改项目,投油时必须至就地检查着火情况。 b. 启动制粉系统时必须确认二次风温应大于180℃。

c. 投粉时需在就地检查着火情况,并根据着火情况和火检强度,进行相应调整,

确保煤粉燃烧完全;

3) 防止尾部烟道、空预器、除尘器等部位二次燃烧措施:

a. 投粉时应就地检查燃烧情况,确保煤粉燃烧完全,投粉后应监视炉膛压力稳

定;

b. 在投粉后增加风量至40%以上,以增加其携带能力; c. 保证空预器连续吹灰;

d. 严密监视空预器进口、出口烟气温度(空预器入口烟温应低于360℃,空预

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器出口烟温应低于140℃);

e. 保证省煤器输灰管道畅通,锅炉点火前通知辅机班投入省煤器气力输灰,防

止省煤器灰斗积粉自燃;

f. 启动中出现锅炉灭火或保护动作,应立即切断燃料,经充分吹扫后方可重新

点火。

4) 如发生尾部烟道再燃烧的处理:

a. 某处温度不正常升高时,立即采取调整燃烧和对应部位受热面吹灰等措施,

使烟气温度降低;锅炉运行中省煤器进口烟温应低于520℃,空预器进口烟温应低于450℃;

b. 经采取措施无效,当尾部烟道烟温突升30℃,缓升50℃即判断发生尾部烟

道再燃烧,或空预器出口排烟温度继续不正常地升高到250℃时, 应手动MFT紧急停炉,此时绝对不能通风;

c. 停炉后立即停运引、送风机,关闭各烟风挡板,严禁通风;

d. 继续投入蒸汽吹灰,手动投入空预器连续吹灰方式运行,使空预器内充满蒸

汽;如无法灭火则应退出空预器吹灰装臵,打开空预器消防水喷淋阀,开启空预器底部疏水阀,投入消防水灭火;

e. 如火势不减,烟温继续升高,应启动给水泵、开启高、低压旁路以防管子过

热损坏;

f. 待火熄灭、烟温降至正常后,停止灭火和吹灰,缓慢开启人孔确认无火源后

启动引风机通风5~10分钟;

g. 在上述处理中,其它操作按热备用停炉处理。 4. 脱硫旁路挡板门封堵后需修改的热工逻辑组态:

1) 增加浆液循环泵全停延时5S触发锅炉MFT条件,此条件造成MFT动作后联

跳送、引风机;

2) 增加脱硫塔入口烟气温度(3选2)>170℃延时30S触发锅炉MFT条件,此

条件造成MFT动作后联跳送、引风机;

3) 取消原、净烟气挡板运行信号及原、净烟气挡板相关联锁、保护; 4) 脱硫塔液位低跳浆液循环泵,改作报警(低于9米);

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5) 出现以下条件之一,联锁启动除雾器喷水泵(进行事故喷水改造后,改为联

开事故喷水气动门): a. 浆液循环泵全停; b. 仅有一台浆液循环泵运行; c. 脱硫塔入口烟气温度高于设计值。

5. 脱硫旁路挡板门封堵后存在问题及解决措施 1) 机组启、停过程中存在的安全及可靠性问题

a. 锅炉启、停过程中,高温烟气进入脱硫系统,损坏脱硫设施。

解决措施:锅炉点火前需投入浆液循环系统(作为锅炉点火条件);锅炉停运后,吸收塔入口烟气温度需降至85℃以下,方可停运浆液循环系统。(责任部门:环保部、发电部)

b. 投油过程中油烟进入脱硫塔浆液中,影响浆液品质。

解决措施:制定启动过程中浆液品质控制措施;启动初期投油阶段,吸收塔清水运行;油、粉混烧阶段加强浆液臵换、排放,确保浆液品质。(责任部门:环保部,完成时间:7月14日) c. 烟气含尘,造成GGH堵塞。

解决措施:制定布袋除尘器启动前喷涂方案,进行预喷涂;机组启动过程中投粉后即投入布袋除尘器。(责任部门:设备部、环保部,完成时间:7月14日) 2) 机组运行中脱硫设备安全及可靠性问题 a. 脱硫设备电源可靠性不高

a)浆液循环泵电源有3台在6KV1B段,1台在6KV1A段,造成浆液循环泵的电源可靠性降低。

解决措施:将1台浆液循环泵电源由6KV1B段改至6KV1A段。(责任部门:设备部、检修部,完成时间:7月14日) b)其它脱硫设备电源可靠性不高(如GGH)

解决措施:设备部电气专业对目前#1机组脱硫系统设备电源情况进行核对、分析,确定是否需要进行改进。(责任部门:设备部,完成时间:7月14日) b. 当烟气温度高时,可能损坏脱硫衬胶设备 解决措施:

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a)增加脱硫塔入口烟气温度高于设计值联启除雾器喷水泵联锁。(责任部门:控制部,完成时间:7月14日)

b)增加浆液循环泵全停、脱硫塔入口烟气温度高触发锅炉MFT的保护,此条件造成MFT动作后应联跳送、引风机。(责任部门:控制部,完成时间:7月14日) c)加强布袋除尘器入口喷水降温系统检查维护,确定定期试验周期,并严格执行,确保喷水可靠性。(责任部门:设备部、环保部,完成时间:7月14日) d)严格控制锅炉空预器出口排烟温度,完善出现空预器异常或排烟温度异常应急预案,并严格执行。(责任部门:发电部,完成时间:7月14日) c. 烟气含尘多造成GGH堵塞 解决措施:

a)正常运行中,烟气必须经过布袋除尘器,不允许走除尘器旁路。(责任部门:环保部,长期)

b)加强GGH吹枪维护,确保可靠性。(责任部门:设备部,长期)

c)制定GGH吹扫和差压控制措施,并严格执行。(责任部门:环保部,长期) 6. 其余未尽事宜,依照《集控运行规程》和《二十五项反措》有关规定执行。

二)汽机专业

1. 防止凝泵入口滤网堵塞注意事项:

1) 凝结水泵启动后关闭#4低加出口门及其旁路门,开启#4低加出口排地沟门

冲洗至凝结水水质合格后再上水至除氧器;

2) 除氧器水质合格后,方可向锅炉上水进行冷态冲洗。除氧器水质未合格,不

能投运高加水侧;

3) 发现凝泵入口压力下降,应及时提高凝泵变频器转速,并关小轴加再循环、

疏扩减温水以提高凝泵出口压力至1.0MPa以上;

4) 如凝泵转速提升至1500rpm仍不能保证凝泵出口压力大于1.0MPa,应启动备

用凝泵,停止该台凝泵运行,并联系检修清理凝泵入口滤网,并加强对凝泵出口压力及进口滤网差压报警信号监视;

5) 如凝泵入口滤网出现堵塞信号,凝泵出口压力下降至小于1MPa,且此时另一

台凝泵未恢复备用,应立即通知锅炉MFT,锅炉MFT后,应立即停止该台凝

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泵运行,并联系检修清理凝泵入口滤网;

6) 锅炉MFT后应立即破坏真空,退出大小机轴封;并及时关闭汽机机前疏水,

关闭高低压旁路;

7) 待两台凝泵均恢复备用后即启动凝泵,并通知锅炉点火。 2. 设备改造、异动情况及注意事项:

1) #1机取消了原有的两台制冷式氢气干燥器,新增了一台吸附式氢气干燥器,

目前该氢气干燥器暂未调试,调试完毕后气体臵换与发电机同步臵换,新增氢气干燥器投入需要设备部点检到现场,并经部门相关人员同意后才能投运;

2) #1机冷油器供水与#2机冷油器供水准备联通,目前阀门已接好,但管道仍

未接好,#1、#2机冷油器供水联络手动门正常运行中应关闭挂牌。 3) #1机进行了通流改造,改造与#2机一致,相关说明书见#2机通流改造说明

书,相关操作票及系统图已进行了修改; 4) #1机凝汽器铜管改造为钢管,系统无改造。

三)电气专业 1. 电气改造项目

1) 取消增压风机,引风机增容。 运行注意事项:无。

2) 空预器改为变频器控制形式。

运行注意事项:开关形式变为刀熔开关形式,取消了原有的接触器,送电应严格按照新的操作票执行,在送电前应检查变频器柜就地空断开关全部已合上。

3) 取消空预器油系统。 运行注意事项:无。

4) #1机6.3MMCC改造如下:原来#12氢气干燥器改为#11氢气干燥器,#13氢

气干燥器改为#12氢气干燥器,#11氢气干燥器改为备用开关。

5) #1机封母微正压装臵换型。运行压力为200~1400PA,运行中应检查封母压

力在上述值之内,并每周二、五中班定期排污。

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