300MWj机组电气规程资料(3)

2019-04-14 23:44

7) 将高厂变分支开关电源测PT小车拉至“检修”位。 8) 将6kV A、B段工作电源开关拉至“检修”位置。 9) 将高厂变冷却系统电源停电。 10) 将主变冷却系统电源停电。

11) 断开发变组主开关汇控箱内控制电源开关。 12) 断开发变组高压侧刀闸动力及控制电源开关。

13) 断开发变组500KV母线侧刀闸动力及控制电源开关。 14) 根据工作需要做安全措施。 4.7发电机停运期间的维护: 4.7.1发电机长期停运的维护:

在长时间停机期间,氢气已排出机外,密封油系统及其他辅助系统都已停止工作,相应的维护项目如下所列:

1) 排净发电机内氢气。

2) 排干发电机定子绕组水路中的存水。

3) 为了防止定子绕组空心铜线内壁氧化,定子绕组应经进、出水口定期充氮。

4) 排干发电机氢气冷却器内存水并且用压缩空气吹干冷却器管道,防止冷却器管路腐

蚀 。

5) 在发电机端盖人孔门处安装空气加热器或空气干燥器,防止机内结露。 4.7.2发电机短期停运的维护:

在短时停机期间,发电机内仍充满了氢气,油密封系统处于正常运行。相应的维护项目如下所列: 1)维持氢气油密封系统正常运行,保持密封油压高于氢压0.056Mpa,密封油温高于30℃,确保氢气密封。 2)定期检测发电机内氢气纯度大于95%。

3)控制发电机内相对湿度<50%,防止机内结露。如发电机内相对湿度过高,应向发电机内补充一定干燥的氢气,以维持机内相对湿度。

4)定期检查定子绕组冷却水的导电率,启动内冷水泵,使发电机定子绕组通水循环,冷却水温至少高于机内氢气5℃以上,防止氢气中的水分在定子绕组上结露,同时防止定子绕组空心铜线氧化腐蚀。 5)发电机氢气冷却器内应始终维持小流量的冷却水,并且每周用大流量的冷却水冲刷两次,防止冷却器管路腐蚀及沉垢。 5.发电机事故处理:

5.1.发电机发生下列情况之一应紧急停机: 1) 需紧急停机的人身事故。

2) 发电机或汽轮机内有清晰的金属摩擦声。 3) 机组发生强烈振动。

4) 发电机壳内氢气爆炸或着火。 5) 发电机定子线圈大量漏水。

6) 全部操作员站出现故障,且无可靠的后备操作监视时。

7) 发变组及外部发生短路,保护装置拒动,且定子电流指示急剧增大,电压剧烈下降。 5.2 发电机过负荷处理原则:

1)发电机正常运行时不允许过负荷。

2)事故情况下,发电机允许短时过负荷,但各部温度不得超过规定值。

3)发电机过负荷在允许的时间内,可以用减少励磁电流的方法减少定子电流,但应监视电压和功率因数不超过规定值。如果减少励磁电流不能使定子电流降低到正常值时,应汇报值长,降低有功负荷。 5.3发电机本体温度超过允许值: 1.现象:

发电机定子线圈温度及定子铁芯温度有报警信号。 2.处理:

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1) 检查发电机进出风温度,如超过规定值,汇报值长要求调节氢气冷却器进水压力及流量,降低风温。 2) 如发电机定子冷却水水温高,汇报值长要求调节发电机定子冷却水流量及压力,降低进水温度。 3) 如发电机进、出风温度及三相定子电流未超过规定值,则应通知热工检查测温元件有无开路,引线

连接是否接触良好。

4) 氢气压力低应联系补氢,提高氢气压力。

5) 如发电机进风温度、定子冷却水流量、压力、进水温度均正常,同时热工检查温度巡测仪显示值正

确,则应迅速降低发电机有、无功负荷,直至降至允许值,经减负荷处理无效,应解列停机。 5.4 发电机三相电流不平衡: 1)检查各电流表计是否正常。

2)通过与其它有关表计进行比较可以判断,如果是表计或二次回路问题,立即通知检修。 3)三相电流不平衡时,其负序电流不得超过额定电流的10%。

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4)短时负序电流须满足(I2/IN) t≤10s。

5)如三相电流严重不平衡且非全相保护未动时,应立即检查主开关和刀闸是否为非全相运行,若是应立即解列;若不是应进行全面检查。

6)如上面所有检查无误后,可判断为由系统引起,应汇报值长,向中调了解情况,按中调令执行,但必须将各相电流控制在额定范围内。

5.5发电机升不起电压而励磁电流正常: 1)检查电压表是否正常。

2)检查发电机励磁调节PT是否正常。 3)检查励磁回路是否正常。

4)检查励磁调节器是否正常有无报警。 5.6 发电机强励动作处理:

1) 如果是正确动作,10秒后将自动返回。

2) 强励如果持续动作,过励保护将动作,调节器将自动的由“自动”运行切至“手动”运行,此时应手动调整使励磁电流正常。

3) 若因调节器误动作引起时,应手动将调节器由“自动”转为“手动”运行,汇报值长。 5.7 发电机互感器故障

5.7.1 发电机仪表、保护用电压互感器(PT)回路断线的故障 1、现象:

1) DCS报警,出现“PT回路断线”光字牌。

2) 发电机有功、无功,定子电压指示降低或到零,定子电流,转子电压,电流指示正常。

3) DEH用PT故障,电网运行且投功率控制时,调速汽门突开,蒸发量突增,汽温降低(根据电负荷的

不同,参数的变化不同)。 2、处理:

1)停用有关保护(失磁、逆功率、失步、过励磁、过电压、定子接地)。 2)联系机炉注意蒸汽压力、流量,保持发电机负荷尽量稳定。 3)运行人员应记录PT故障时间并做好电量记录。

4)检查PT高、低压保险是否熔断,若熔断,应立即更换恢复送电。 5)正常后可恢复所停保护及自动装置并作好记录。 6)DEH用PT故障应通知汽机人员。 5.7.2发电机调压用PT二次保险熔断: 1 现象: 1)警铃响,“调节器故障”、“电压回路断线”报警。 2)发电机励磁电流、电压及无功突增。 3)发电机强励保护动作。

4)调节器装置可能发生通道切换。

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2 处理:

1)如果调节器装置未自动切换,应立即手动切至“手动”运行。 2) 降低励磁电流至正常值。

3)恢复正常后,应将调节器切回“自动”运行。 4)应更换已熔断二次保险,再熔断,通知检修。 5.7.3 电流互感器(CT)回路故障: 1 现象:

1)测量用CT回路故障时,定子电流、有功、无功等表计指示可能降低或为零。 2)测量用CT回路故障时,有功、无功电度表显示异常。 3)调压用CT回路故障时,调节器输出异常。

4)保护用CT回路故障时,保护可能将闭锁,可能发“CT断线”、“保护装置故障”光字牌。 5)故障处有火花及放电声,故障CT本身有异音或冒烟、着火。 2 处理:

1)测量用CT回路故障时,负荷不得调整。

2)调压用CT回路故障时,将调节器由“自动”倒为“手动”运行。 3)保护用CT回路故障时,将该回路所带保护停用。 4)通知检修进行处理。

5)运行中无法处理时,应申请停机处理。 5.8 发电机失磁: 1 现象: 1)警报响,“发电机失磁”报警。 2)励磁电压、电流指示可能为零。 3)无功反指,有功降低。

4)定子电流增大并摆动,定子电压下降。 2 处理:

1)检查厂用电是否切换,如未切换且短时不能恢复应手动切换至备用电源。 2)立即降低发电机有功负荷,使定子电流低于规定值。

3)若规定时限内不能恢复,低励失磁保护动作将使发电机自动掉闸,此时按发电机自动掉闸处理;如保护投程序跳闸时,主汽门将关闭,应通知汽机侧注意。 5.9 低频振荡: 1 现象:

1)发电机、线路的有功、无功功率发生周期性摆动。 2)发电机、线路的电流表发生周期性摆动。 3)发电机、系统电压发生小幅摆动。 4)频率小幅摆动。 2 处理

1)应判明是系统振荡还是本机振荡

a.系统振荡:控制室内两台机组有关表计摆动方向相同,幅值基本相等。

b.本机振荡:本机有关表计摆动幅度大,另一台机组有关表计摆动幅度小,且两台机组有关表计摆动方向相反。

2)向中调申请,退出机组AGC,退出机组AVC,降低发电机有功负荷,励磁系统在手动下应增加励磁电流, 为恢复再同步创造条件。

3)如果振荡是由于系统引起,应增加发电机励磁电流,维持系统电压,根据调度命令处理。 4)采取上述措施无效时,应汇报调度申请将振荡失步机组解列。

5)本机振荡时,厂用电严禁采用并列倒换方式,必须采用瞬切联动法。 5.10 发电机逆功率:

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1 现象: 1)警报响,“逆功率”、“主汽门关闭”报警。 2)发电机有功功率表指为零或指为负值。

3)发电机定子电压表、励磁电压、电流表指示正常,无功负荷增加。 4)发电机频率表指示值降低,三相定子电流指示值相应降低。 2 处理:

1) 根据电压调整无功。

2)立即将6KV厂用电切换至备用电源。

3)如逆功率保护已动作跳闸,按跳闸后处理。

4)如逆功率保护拒动,应根据汽机要求立即手动将发电机解列。 5.11 发电机自动跳闸 1、现象:

1) DCS报警,发电机主开关及励磁开关跳闸。 2) 相关参数指示均为零。 2、处理:

1) 检查励磁开关是否掉闸,若未掉应立即拉开。 2) 检查主汽门是否关闭。

3) 检查保护动作情况,确定故障范围。 4) 全面检查找出故障点并隔离。

5) 若检查未发现故障点,确认系保护误动引起,经总工同意停用该保护将发电机零起升压试验,

无异常后再进行并列。

6) 若确定跳闸是由于人员误动引起,应迅速合上励磁开关,将发电机并列。 5.12 汽机打闸后,发变组未联跳: 1 现象:

1)发变组逆功率运行。 2 处理:

1)如逆功率保护已动作跳闸,按跳闸后处理。 2)如逆功率保护拒动,紧急解列发电机。

3)如只有MK开关未联跳,则紧急手动拉开,若未拉开应紧急按下励磁调节柜事故紧急停机按钮。 5.13解列时发电机主开关非全相断开: 1. 现象: 1)警报响,“非全相”光字牌亮。 2)负序电流突增,并有报警信号。

3)降电压时,励磁电流减少而定子电压不降低,同时定子出现不平衡电流。 4)发电机振动加剧。 2 处理

1)非全相及有关保护动作后,不正常现象全部消失,则按跳闸后处理。

2)如非全相及有关保护未动或动作后,不正常现象仍然存在,则:立即停止原操作,派人去就地检查,查明主开关哪一相或两相未断开,同时通知相应检修人员。 3)维持额定转速,不允许断开灭磁开关,保持发电机与电网同步。

4)迅速调整励磁电流,降负荷至最低,使发电机定子三相电流为最小值,再拉一次主开关。 若仍拉不开,立即通知中调,断开相应线路的对侧开关。 5.14 并列时发电机主开关非全相合闸: 1 现象: 1)警报响,“非全相”光字牌亮。 2)负序电流突增,并有报警信号。

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3)并列后,随着有功和无功功率的增加,发电机定子三相电流严重不平衡。 4)发电机振动加剧。 2 处理:

1)非全相及有关保护动作后,不正常现象全部消失,则按跳闸后处理。

2)如非全相及有关保护未动或动作后,不正常现象仍然存在,则:立即停止原操作,派人去就地检查,查明主开关哪一相或两相未合上,同时通知相应检修人员。 3)维持额定转速,不允许断开灭磁开关,保持发电机与电网同步。

4)迅速调整励磁电流,降负荷至最低,使发电机定子三相电流为最小值,立即断开主开关。若拉不开,立即通知中调,断开相应线路的对侧开关。

5.15发电机励磁回路一点接地: 1. 现象:

1)DCS发出“转子一点接地”光字牌。

2)转子电压正极对地或负极对地指示异常。 2. 处理:

1)确认后投入转子两点接地保护。

2)检查发电机碳刷、灭磁开关、整流柜等处是否有接地打火现象。

3)轮换停运整流柜,并拉开其直流侧刀闸,若接地信号消失,说明当前停运的该整流柜有接地故障,隔离该柜,联系检修处理。

4)若还查不出接地点,则应联系检修人员查找接地范围。若为转子外部接地,应继续查找直至消除故障点;若经分析为转子内部接地,应汇报值长,安排停机处理。

5)若在查找的过程中,发生转子两点接地故障,保护动作,按发电机自动跳闸处理;若两点接地保护拒动,立即手动解列并灭磁。 5.16 转子两点接地: 1.现象:

1)转子电流升高,转子电压降低。

2)无功指示降低,机组强烈振动,发电机可能失磁或振荡。 3)两点接地保护投入时,发电机自动跳闸。 2.处理:

1)若发电机由转子两点接地保护跳开,应按自动跳闸处理。 2)若转子回路两点接地保护未投入或拒动,应立即解列停机。 5.17.发电机内冷水中断: 1.现象:

1)DCS报警,发“发电机内冷水中断”光字。 2)断水保护动作,发电机解列停机。 2.处理:

1)迅速将6KV厂用电切换至6KV备用电源接带.

2)迅速恢复发电机内冷水系统的正常运行,若属工作的内冷水泵故障跳闸而备用泵不联启,应手动启动备用泵一次。

3)若断水保护动作跳闸,则按发电机主开关自动跳闸处理。若断水后断水保护拒动,应立即手动解列发电机。

5.18 发电机泄漏氢气: 1.现象:

1)氢气压力指示下降较快,补氢次数明显增多。 2)周围空气中的氢气含量明显增大。 2.处理:

1)应迅速查找漏氢点,及时堵塞漏氢点,并加强机房内通风,以防发生氢气着火爆炸。 2)如果氢压下降是因为密封油压力低或密封油中断引起,应及时提高油压,并进行补氢。

3)如果是因机组甩负荷后温度下降引起氢压降低,应立即增加发电机负荷,但不可补充氢气,暂时升不起负荷时,应立即减小氢冷器冷却水流量,防止发电机过冷结露。

4)如氢压下降较快,在补氢的同时,应按不同氢压及时调整内冷水压和密封油压,并按规定接带发电机负荷。

5)发电机严重漏氢,氢压下降速度很快,不能维持运行时,应及时解列停机,并停止补氢。

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