660MW机组滑停总结

2020-06-30 10:15

3号机深度滑停总结

3号机自1月31日19点21分开始滑停,至2月1日4:38分解列,前后历时9个多小时,期间完成了4个负荷点的发电机温升试验以及主汽门成组活动试验、直流拉路试验。实现了滑停的既定目标,将6个煤仓全部烧空,调节级金属温度滑至293度,为尽早停运盘车及油系统进行检修赢得了时间,同时也为今后机组滑停积累了经验。一、滑停前措施的制定和学习

滑停前发电部组织专业人员,在2号机滑参数停机的基础上编写了《3号机滑参数停机的技术措施》,使各值的操作更有目的性和指导性,大家清楚的认识到滑停是分阶段进行的,每减负荷至一定数值后,先保持汽压不变,降低汽温;滑停过程中保持蒸汽过热度大于100℃,最低不小于56℃,保证高压缸排汽温度高于对应压力下饱和温度20℃。当汽缸金属温度下降趋于缓慢时,再降低主汽压力,负荷随之下降;当负荷降至另一预定数值时停留一段时间,保持汽压不变,继续降汽温达到上述温度变化要求后,再降压减负荷。 二、 停机前的准备工作

1、 按照滑停措施的要求,接班后运行五值进行了辅汽供除氧器的暖管工作。

2、 停机前确认开启汽机本体所有疏水手动门,由于机组正常运行中个别疏水门存在内漏,手动门在关闭状态,我们为了确保不遗漏一个疏水手动门,专门打了操作票和系统图确认高、中压缸疏水阀及管道疏水阀手动门等在开启状态。

3、 为了防止机组滑停过程中炉膛燃烧不稳影响滑停质量,派人到就地试验油枪正常。

4、 启动A等离子冷却水泵,等离子拉弧正常。

5、 为了防止锅炉转入湿态后炉扩水位高满水,进行3A锅炉疏水泵摇绝缘送电,恢复系统备用。

6、 停机前12小时,通知辅控停止给水加氧,开始加氨,逐渐调整PH值9.4-10.0,开启除氧器连续排汽手动门,开启高加连续排汽手动门。

7、 值长协调,专门为三号机调来两名人员帮忙。 8、 准备好通讯工具。

9、 辅助蒸汽至除氧器和轴封暖管,由于二号机小修,3号机辅汽完全由4号机供。

10、

启动交流润滑油泵、直流润滑油泵、密封油备用泵、顶

轴油泵、盘车电机 正常。

11、

滑停开始前锅炉进行全面吹灰一次,且在330MW以下时

保持空预器连续吹

12、

摇测电泵电机绝缘合格,启动电泵辅助油泵并检查电泵

具备启动条件。

13、

提前通知输煤岗位控制3号炉各煤仓煤量在150吨左

右,并调整A、B、C仓上优质煤,结合负荷状况提前停止F仓上煤,将F仓先烧空。(今后若负荷不高,可提前安排将E、F仓烧空。)

14、 机组减负荷前,试投各层油枪正常;做等离子点火装置

拉弧试验正常,并记录燃油表码。 三、 滑停过程

1、 运行五值接班后负荷600MW,主汽温度572℃,主汽压力24.8 Mpa,以过再热蒸汽降温速度:<1.5℃/min降气温至540℃,期间机组在本地、协调、滑压方式下保持负荷不变、主汽压力不变,稳定运行30分钟。

2、 以协调、滑压方式逐步降低机组负荷至500MW,同时采用控制过热度并配合三级减温水同步降低主、再热汽温,从主、再热蒸汽温度500℃开始,控制汽温按每分钟1℃降温,每降30℃稳定运行30分钟暖机,汽压以0.15MPa/min降压。保持主汽有100℃左右的过热度,

3、 同时运行人员根据滑停预计时间,做好上煤量的估算,此时可停止E仓上煤,逐步将E仓烧空。加大上层E制粉系统的煤量,为降负荷拉空E制粉系统做准备。最终主汽温度490℃,主汽压力21.5 Mpa,调节级金属温度419℃。

4、 继续降负荷至400MW,切为定压方式,主汽温度450℃,主汽压力17.7 Mpa,调节级金属温度373℃,在此负荷下根据滑停措施进行单顺阀切换,阀切换完成后拉空E制粉系统并停运。

5、 继续降负荷至380MW,将控制方式切为TF,维持机前压力18MP,做高、中压主汽门成组试验,做TV2成组阀门活动试验时,负荷波动大,正负40MW波动,在此过程中由于进汽方式的变化会导致

调节级金属温度变化,此时应注意汽温控制,避免调节级金属温度大幅变化。

6、 继续降负荷至300MW,350MW时将D制粉系统拉空并停运,因做高、中压主汽门成组试验时压力维持较高,切汽机主控自动手开调门降压、降负荷、降温,直至调门全部开展。主汽温度425℃,压力11.6 Mpa,调节级温度371℃,A、B、C三套制粉系统运行。

7、 继续滑降参数,当储水箱见水后减少上层制粉系统煤量,降低蒸汽过热度,负荷240MW,启动炉水循环泵,锅炉转入湿态运行。负荷降至210MW停止A汽泵运行。负荷180MW,倒B汽泵汽源由辅汽供。由于负荷低,键盘发现引风机两侧电流摆动偏差比较大,停运单侧送引风机。1、接令开始滑停后,采用先降温,后降压的方式,协调方式下保持机组负荷。

8、 将控制方式切为TF、定压方式,继续减负荷至300MW,同时逐步降低主汽压

9、 调整主汽压力设定值,让高调门逐步开大直至全开,控制方式切为“基本”方式,保留A、B、C三套制粉系统运行,停止一台汽泵运行,将另一台汽泵辅汽供汽门开大,保证小机出力。

10、 保持汽机调门全开,手动减小总煤量,负荷降至240MW时,主汽压力滑降至9MPa,机侧主汽温390℃,此时调节级金属温度350℃,锅炉转湿态运行。降负荷到高加出口给水流量750T/h左右时,将给水倒为旁路控制并隔绝主路。由于低负荷引风机电流波动较大,此时可考虑停止一侧送、引风机运行。

11、 继续降负荷至180MW,C制粉系统烧空后停止运行。在此过程中,要注意主蒸汽及高排过热度的监视,控制主汽温至少56度以上过热度、高排过热度3度以上,若高排过热度无法保证,应适当减小总煤量,降低主汽压力。并提前开启高排逆止门前后疏水门,并注意上下缸温差变化趋势,适当降低温降速率。防止上下缸温差过大,必要时可提前开启缸体疏水门。

12、 逐渐减小B磨煤机煤量,150MW负荷时B磨走空并停止B制粉系统。

13、 保持A磨煤机30T/h稳定燃烧,投运A、B层对角两只油枪,当A给煤机煤仓煤位已走空后,停运A制粉系统,将脱硫烟气倒为旁路运行,通知辅控退出脱硫运行,手启大机交流油泵,高备泵,手动关汽机调门降负荷至30MW以下,汽机手动打闸,发电机解列。确认汽机转速下降,发电机出口断路器联跳,灭磁开关联跳。停运A、B层对角两只油枪,锅炉MFT,确认联动设备正常。

14、 解列停机后,对炉膛进行10分钟的吹扫,吹扫结束后,停运引、送风机运行。将储水箱上至高水位。

15、 发电机解列后,隔离发电机氢冷器,维持冷氢温度正常。 16、 汽机打闸后,将润滑油温控制在32℃,转速到1950rpm顶轴油泵联启正常并手动启动另外一台顶轴油泵。机组转速至300rpm时,将3B小机打闸,手动开启真空破坏门,停止运行真空泵。转速到0rpm投盘车,真空到0kPa退轴封。关闭大机高、低压轴封减温水手动门、辅汽至轴封手动总门,关闭所有到凝汽器的疏水,汽机闷缸。


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