660MW机组滑停总结(2)

2020-06-30 10:15

17、 关闭燃油供回油手动总门,关闭各个油枪手动门,解列燃油系统。

四、:滑停过程中的实际遇到的问题及注意事项

1、 接到滑停命令后,值长应估算所需总煤量,合理控制各煤仓煤量,确保煤仓烧空与缸温调至既定目标尽量同步。

2、 低负荷风机的调节性能不稳定,引风机电流摆动比较大,偏差也比较大,容易引起抢风,需及时停止一侧风机,保留单侧风机运行。

3、 低负荷调节气温时,由于蒸汽的过热度比较低,应尽量使用一、二级减温水,保证蒸汽的过热度在合理的范围内。

4、 把握好启动炉水循环泵的时机,应尽量在减少上层制粉系统煤量或停止上层制粉系统,蒸汽过热度持续走低的情况下启动,防止水位低跳泵。

5、 注意轴封温度的变化,及时调整减温水量。 6、 降压过程中按照速率进行滑降,防止蒸汽温度反弹。 7、 三号机由于除氧器上水门卡涩,停机过程中需要不断关小除氧器上水旁路电动门。

8、 煤仓走空的过程中,由于多次振打原煤仓使得给煤机内无法看清煤流,可通过CRT上给煤机转速的变化间接判断。(转速先飞升然后下降至零,且给煤机、磨煤机电流明显下降)

9、 负荷降至180MW以后,高排过热度控制比较困难,此时应采用先降压、后降温的方法,并对温降率进行控制,保证高排具有一

定的过热度。而且负荷越低,蒸汽流量越小,温降速度越慢,所以,应在此负荷下稳定一段时间。

10、 滑停过程中应加强汽缸上下缸温差的监视,此次滑停未引起足够重视,致使温差超标。今后应视温差情况提前开启部分缸体疏水。

11、 低负荷时注意小机流量,可考虑将小机再循环设定值降低(正常运行时设定值约为410T/H)或将其解为手动,逐渐开展,防止再循环突然全开影响锅炉上水和炉水泵的稳定运行。

12、 停机后严密监视除氧器水位,防止由于凝结水系统阀门不严或辅汽供除氧器电动门不严,造成除氧器水位升高,事故疏水打开,造成低压缸大气阀爆破。

13、 本次炉侧温度最低降到336度,在打闸之前快速关汽机调门过程中阀后节流严重,使得停机后调节级温度快速下降,下次滑停前建议低负荷直接打闸。

14、 停机后3B汽泵打闸后,汽动前置泵未及时停运,造成汽泵一直以100RPM左右在低速盘车。

五、此次滑停过程中主要参数变化率的控制:

1、 过再热蒸汽降温速度控制在:<1---1.5℃/min,汽缸金属温降率:<1℃/min;

2、 主、再热蒸汽温差<28℃,平均能控制在10℃以内; 3、 主汽门室内外壁金属温差<83℃;

4、 汽缸上、下金属温差<42℃;深度滑停过程中,此次滑停过程中最高温差超过了60℃。

5、 过、再热蒸汽过热度始终控制在:>62℃;高排蒸汽的过热度最低控制在2℃


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