枟大型铸锻件枠
表2 不同状态硬度检测结果
Table
2 Hardnesstestresultsatdifferentstates
试样
铸态560℃退火600℃退火640℃退火680℃退火
60.3
56
40.7
37.7
No.4
4 结论
(1)离心铸造轧辊用高速钢经设定的不同温度退火,一次碳化物没有明显变化,马氏体和残余奥氏体发生转变。
(2)与铸态高速钢相比,560℃和600℃退火态高速钢硬度略有上升,640℃和680℃退火态高速钢硬度急剧下降;在四种设定退火温度下,试样HRC55.1
图4 Figure铸态及设定温度退火态试样的硬度变化曲线
annealing4 Hardnessstateatcurvesettingofcastingtemperature
stateand
3 讨论
高速钢离心铸造轧辊由于采用冷速较快的铁模作为辊身模具,其铸态组织结构与淬火态类似,即以一次碳化物、马氏体和奥氏体为主的非平衡组织。因此,铸态组织的退火在一定程度上类似于淬火组织的回火过程:一次碳化物基本没有变化,马氏体和残余奥氏体发生转变。
轧辊用高速钢在560℃和600℃退火条件下,马氏体基体因弥散析出碳化物颗粒而转变为回火马氏体,残余奥氏体转变为回火马氏体和莱氏体,硬度有所升高;随着退火温度的提高,在640℃和680℃时,基体上细小碳化物开始聚集长大,晶格畸变逐渐消失,α相的针状形貌愈发不明显,同时残余奥氏体在较高的退火温度下发生转变,最终形成类似回火屈氏体(回火索氏体)组织,硬度急剧下降。
(上接第13页)含量≥0.50%,控制电弧炉碳氧枪吹氧强度,用碳控制好终点氧含量,避免钢液产生过度氧化进而在二次精炼过程产生大量的内生夹杂物。
(2)为了减少Al2O3夹杂物数量,选择复合脱氧剂硅铝钡钙进行脱氧。硫化物夹杂的控制措施主要是降低钢中硫含量到一定范围内,再调整锰的成分。
(3)采用喂线机加入硅钙线,对钢中夹杂物进行变性处理,效果会更好。
(4)VD过程中,由于熔渣卷入造成钢中夹杂物增加,为保证精炼钢产品质量,VD后不允许加
硬度随退火温度升高而降低。
(3)离心铸造轧辊用高速钢经640℃和680℃退火后,大大降低了材料硬度,改善了切削加工性能,同时使组织接近平衡状态,为进一步淬火热处理做好了准备;同时,考虑到节能降耗原则,高速钢离心复合铸造轧辊的适宜退火温度为640℃。
参考文献
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编辑 李韦萤
增碳剂和合金,必须保证软吹时间达到15min以上。
(5)控制入炉废钢质量,选用优质耐火材料,保证浇注系统的清洁干燥,避免炉渣、保护渣的卷入,采用氩气保护浇注等,可防止外来夹杂物进入钢液。
参考文献
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编辑 杜青泉
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