2013年第4期梁锡辉等:全氢罩式退火炉的安全生产措施47
高,排放阀打开排放,使内罩气氛压力始终保持在4000~8000Pa。
出现以下情形时就要把内罩停用报废,①内罩连续使用周期达2年以上,当内罩部分筒体壁厚小于5mm,且需更换筒体长度超过2200mm及以上;②内罩使用周期达2年以上,且经过1次筒体更换后,其他位置筒体出现大面积涨鼓或裂纹无法维修使用;③内罩底部筒体及水槽板换过后,使用时间超过半年,需要2次更换底部筒体及水槽板;④内罩使用周期达3年以上,内罩筒体点蚀面积超过1/3筒体面积;⑤内罩连续生产使用时间超过5年;⑥内罩法兰厚度腐蚀减薄大于10mm。
(4)炉台橡胶密封圈:为了保证炉台/内罩密封,每1个退火周期结束,要仔细检查橡胶密封圈表面是否有机械划伤、使用时间超过5个月或明显老化,需及时更换橡胶密封圈。
4安全生产措施
1)内罩与炉台冷却水系统:由于冷却水(
质易形成水垢,会造成炉台冷却水出口温度升高,甚至超过50℃,所以每个月要定期清洗1次炉台水过滤器,18个月要冲洗1次炉台冷却系统水道的水垢,保证冷却水温升不超过10℃。
(2)备用事故水的操作:手动切换备用事故水作为应急预案的主要内容,当正常冷却水供应中断时,要求10min以内紧急手动切换消防或水塔事故备用水。在切换成消防水源满足冷却要求的前提下,生产继续。当只有水塔供水的情况下,不再启动任何已准备好的炉台,并中断350℃以下加热生产的炉台。关闭没有生产的炉台冷却水进出水手动球阀。250℃以下的炉台进行停炉闷炉,同时关闭炉台冷却水进出水手动球阀。把有限的备用水供给炉温处于350℃以上的炉台冷却。
(3)内罩检查、报废管理:每个退火周期结束需检查内罩水槽及筒体是否有漏点、裂纹、涨鼓;每3个月需检查内罩起吊装置1次;每年安排内罩筒体进行1次喷砂清理并对内罩筒体焊缝进行着色探伤检查;每年定期安排更换内罩的起吊装置销轴和垫片。
5结语
全氢罩式退火炉的安全生产,最重要的有以下几个方面:
(1)氧质量分数在线检测并自动连锁控制。(2)阀站检测元件定期检查、更换。(3)内罩气氛通过抽真空,能更有效地保证内罩里残氧质量分数<0.5%。(4)保证事故氮气不中断供应。(5)炉台事故水是手动切换,紧急情况下每个切换点都要求操作人员迅速、熟练操作。(6)加强安全培训、应急预案演练。
(上接第26页)融、释放气体元素的要求。
(3)通过斜率升温法观察气体元素释放情况,通过步进升温法分离测定气体元素释放峰,为以后建立不同材质试样的气体元素分析测定方法确定了基本思路,同时为分离测定钢样中固溶氮提供了可行的方法。
参考文献
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