经典钢结构建筑论文集一(鸟巢钢结构工程) - 图文(6)

2019-08-03 12:59

钢结构行业发展与焊接技术应用交流研讨会

15Mpa。可见,在低温环境下厚板焊接接头强度有下降趋势,说明负温环境对焊接接头的屈服强度是有影响的。 570

试板冲击试验结果分析

对试板进行取样加工,每组试板对焊缝、熔合线、热影响区三个部位分别取3个冲击试件,按照D级钢-20℃冲击功Akv≥34KJ的标准,进行冲击试验,试验结果全部合格。

7.4低温焊接探索性试验结果初步分析 7.4.1试验项目设定

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直接揭示低温焊接对焊接接头性能的影响,根据常温焊接工艺评定的结果,选择焊接质量最不稳定的立焊位置,采用药芯焊丝和实芯焊丝两种,对厚板和薄板进行不预热和预热两种工艺的试验,两组探索性试验如下表所示:

母材 板厚焊接 焊接 焊接 预热温度 环境温度 焊后处理 材质 (mm) 方法 位置 材料 预热方式 -10℃±保温 DW3-1 Q345GJD 60 FCAW-G V TWE711 / 5℃ 缓冷 -10℃±40℃ 保温 DW3-2 Q345D 20 GMAW V JM56 5℃ 火焰加热 缓冷 序号 该两组试验的环境温度、焊接参数、焊后的保温措施同低温焊接的前14组试验相同。 7.4.2抗拉强度试验结果分析

低温环境下焊接,预热措施可以明显提高焊接接头的抗拉强度,预热对焊接接头 强度保证是有效的。 7.4.3侧弯试验结果分析

试板按照弯心直径30mm,弯曲角度180°,进行试板侧弯试验,低温试件全部不合格。Q345D侧弯全部合格。

根据试样分析,造成不合格的原因有:

(1)取样的方法同标准取样方法有出入,试样过宽;

(2)从弯曲的断面来看,起裂位置在板厚中部焊缝中心位置上,这是由于焊缝宽度较宽,坡口较大,加之未预热,使焊缝冷却加快造成焊缝中心因偏析而韧性降低所致,这就是侧弯部合格的根本原因。

从侧弯试验结果分析,焊接前虽未正规预热,但采用火焰加热消除水气,实质上焊缝

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也为正温焊接,只不过同正规预热温度相差较大,致使冷却速度加快而造成不合格,可以肯定的说:低温焊接如在预热温度上控制不好,必定对焊缝综合指标产生不利影响。

7.4.4冲击试验结果分析

根据标准试验方法取样,进行-20℃低温冲击试验,试验结果全部合格。

Q345GJD钢预热同不预热冲击试验对比图

Q345D钢预热同不预热冲击值对比图

7.4.5硬度值分析图表

Q345GJD钢预热同不预热硬度值对比图

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Q345D预热同不预热硬度值对比图

硬度值全部合格,主要原因归结为:(1)焊接工艺适当,克服了低温对焊缝的不利影响,特别是紧急保温对提高焊缝和HAZ的抗裂能力起到了十分有利的作用;(2)钢种本身的淬硬倾向较小,抗裂性能良好。

7.4.6金相图

(1)盖面焊缝区:先共析铁素体沿原奥氏体柱状晶晶界分布,沿铁素体边缘有少量珠光体组织析出;晶内为粒状贝氏体和针状铁素体交叉混合分布,还有少量方向性分布的粒状贝氏体;粒状贝氏体中的岛状相很多已分解。见金相图(1)和金相图(2)。

(2)熔合区:金相图(2)、(8)左上为盖面焊缝区,右下是热影响区的粗晶区。 (3)热影响区粗晶区:组织为方向性粒状贝氏体和一些侧板条贝氏体,大多数已分解;部分区域还有少量块状铁素体和针状铁素体。见金相图(2)中的右下部和金相图(3)。

(4)热影响区细晶区:以铁素体为主,还有一些珠光体组织呈团絮状;铁素体晶粒相对细化,部分趋于等轴。见金相图(4)。

(5)热影响区不完全结晶区:铁素体和珠光体组织,珠光体呈团絮状、带状分布于铁素体上。见金相图(5)。

(6)一次焊缝区:组织与盖面焊缝区相同,只是柱状晶的长宽比变小(即长度变短),见金相图(6)。

二次焊缝区:趋于等轴化的铁素体和一些珠光体组织,见金相图(7)

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