芳 构 化 装 置20120920(3)

2019-08-31 13:32

反应岗位操作原则:

反应岗位是装置的核心,对装置的生产平稳和产品质量影响很大,因而反应岗位操作员一定要保证操作平稳,确保产品质量。平稳操作操作遵循以下几个原则;

正常状态下,保证进料量稳定;

严格控制反应器的入口温度,波动范围应不超过±2℃;反应器入口温度的升温范围为360~380℃

及时监测液体产物产率和芳烃含量,根据分析结果调整操作,若达不到指标则适当调整反应温度。

操作中控制反应器入口温度,调整冷进料量,控制第二段催化剂床层温度,使整个床层温度均匀。

控制好汽液分离灌液位及V601压力保证吸收稳定系统的平稳操作

当反应器的床层温度达到420℃时各产物达不到指标,则认为一个操作周期结束。此时应将反应流程切入再生流程,进行再生操作周期。

一、正常操作法 1、加热炉出口温度

由TIC6108 和FIC6105串级控制 影响因素:

进料量的变化,进料量的增减造成炉出口温度的降升; 燃气、燃油流量、压力变化,流量或压力升高,都使炉出口温度升高,反之下降;

燃气、燃油的性质、组成不稳定,炉出口温度波动;燃油、燃气温度低、带水、雾化不好、炉出口温度下降;燃气带油,炉膛温度上升,炉出口温度上升。

雾化蒸汽压力低、雾化不好火燃变红发飘,喷油量增加炉膛温度上升,炉出口温度上升,烟囱冒黑烟;雾化蒸汽压力大,火燃颜色发白,火硬,变短、容易缩火、灭火,炉出口温度下降;

一、二次风门、烟道挡板的变化、引风机风量变化,也会引起炉膛、炉出口温度变化。

仪表控制失灵;瓦斯总压控失灵; 阻火炬或火嘴堵塞; 调节方法:

正常时原料炉出口温度由炉出口温度调节器TRC-6108和FIC-6105串级控制燃料气量来控制,也可用FIC-6105单独控制或手动控制。

燃料气、燃油及蒸汽流量和压力波动时联系调度及时处理;

平稳进料量

瓦斯灌及时排凝,每班一次或不定时;

调整好一二次风门,引风机量;调整并固定好烟道挡板(一般不作调节);

仪表失灵。改走副线并通知调度;

瓦斯总压控失灵改走副线控制稳瓦斯压力,联系调度维修;

阻火炬堵塞应走另一组,并且切除处理。 2、反应温度: 影响因素:

(1)反应进料量变化;

(2)原料炉出口温度的变化;

(3)催化剂促进反应能力(活性)的变化; (4)原料组成的变化

调节方法:

(1)通过控制进料量及原料预热温度(炉出口温度)的方法控制反应温度;

(2)通过冷进料控制二段入口和下部床层温度; (3)严密注意催化剂活性的变化;

(4)随时监测原料组成,以便及时调整反应床层温度。 3、反应压力控制 影响因素:

反应进料量及性质的变化; 炉出口温度的变化 反应深度变化;

压控阀及反飞动调节阀失控;

V-601液位高,气压机入口分液灌V-608液位高; 气压机入口温度过高或过低,使气压机入口组分发生变化;

气压机压缩能力,工作状况的影响: 吸收稳定系统波动; 测量仪表失灵。 调节方法:

平稳反应进料量;

联系调度调整原料的性质及组成; 平稳炉出口温度;

反应深度变化时及时调节气压机及后部操作; 压控失灵改手动,到现场看一次表,联系调度仪表修理; 降低V-601、V-608液位;

调整好气压机入口反应混和介质的温度; 控制气压机出口反飞动量,平稳入口压力; 吸收稳定系统调整操作,平稳压力; 气压机故障切至备用机,联系调度维修;

在开工或压缩机故障时由反应压控PRC-6106遥控放火炬调节阀控制反应压力。 7.1.2.3 再生岗位操作法

再生岗位操作原则:

1. 再生时应密切监控床层温度,严禁发生超温损坏设备和催化剂。如发生床层超温,应采取措施:

a) 迅速停止或减少补入净化风量,控制氧含量; b) 降低再生炉出口温度350℃以下或停炉; c) 加大再生气循环量,带走反应器内热量;

d) 严重超温或上述方法控制不住时,熄灭炉火、停再生压缩机停止再生气循环,用氮气置换再生器内烟气,降氧含量降温。再生温度最高不准超过540℃。

2. 观察并定时分析反应器入口和出口气体氧含量,两小时一次;

3. 必须将脱硫器、干燥器切入再生回路,而且注意定时给分液罐脱水,以防止将水带入反应器内,损坏催化剂;

4. 主风机出口压力应该不低于0.4MPa,保证烟气流量。 a) 一方面大循环量可以提供更多的氧,有利于快速烧焦。

b) 另一方面可以迅速带走烧焦放出的热量。

5. 主风机突然停机,应关闭净化风阀并且熄灭再生炉。 6. 主风机事故停机后,修好试机时,要将反应器切除,避免试运过程中,氧含量超高,床层飞温造成事故。 再生过程

整个催化剂的再生过程可以大致分五个阶段,以再生炉出口温度表示为350℃、400℃、450℃、480℃和520℃。在前三个温度段烧焦时控制反应器入口氧含量不大于3%,第四个温度段控制氧含量不大于5%,第五阶段恒温烧焦,控制氧含量不小于5%。这样便于判断催化剂再生是否完全。

前四个阶段通过调整补氧量来控制催化剂床层温度,均匀烧焦。也就是在每个阶段连续补入净化风,通过调整风量控制床层温升。补氧量是靠温升控制。第一二阶段,温升(相对于炉出口温度)为60-100℃,第三四阶段,温升为40-80℃(再不超温的情况下)。保证连续烧焦,避免温升大幅度波动。

在每个阶段升温过程中,应停止补氧,待床层温度升到时再补入空气。前四个阶段,补氧使床层温度烧起来后,可适当将炉出口温度降低10-20℃。每次的升温的判断依据为在此温度段有补氧的情况下,催化床层的温升小于10℃。

第五阶段为恒温烧焦阶段,当床层各点温度趋于一致(温差小于2℃)且没有耗氧时则床层继续恒温12小时后,催化剂再生接束。

通过净化风手阀及孔板流量控制补氧量。通过PIC-6103控制主风机C-602出口压力(0.4-0.45Mpa)。通过再生气孔板FI6110流量观察再生烟气循环量(10000-12000Nm3).

再生过程中要密切注意反应器及再生工艺管线热膨胀情况,防止升温太快或温度太高损坏设备。

反应器再生时步骤:

R-601A或B充入氮气后,调换盲板:原料入、出口阀盲死;再生气入、出口阀拆开盲板。将反应器切入再生流程。在反应器入出口排凝,放出残油。

再生系统升压。向系统充氮气,系统压力为0.07~0.1MPa。开再生压缩机C-602

氮气循环。

点再生加热炉F-602,氮气升温控制出口温度,升温速度50~60℃/h。

取样分析系统氧含量,每小时一次。

待床层温度升至350℃,向系统缓慢补充净化风50~200Nm3/h,密切观察床层温升情况,如没有温升,停止补氧,继续升温。370℃时再缓慢给氧,观察床层温升情况,如没有温升则停氧继续升温,直到有明显温升后,可逐渐增加系统氧含量。当床层温度400℃时,恒温贯通。,整个升温时间8~12小时。当床层各点温度均匀,上下一致后。开始分阶段再生。

再生好的反应器切入反应流程步骤:

首先给再生器升温,升温流程和再生一样。当床层温度升至300℃时,停炉。

如再生好的反应器床层温度在300~330℃是可直接置换。

将此反应器四个盲板全部盲好,关闭此反应器所有阀门。在出入口排凝。

用氮气充入反应器,在取样点取样分析系统氧含量,氧含量控制在0.5%,不合格再充氮气置换,直至氧含量合格。

快速将反应器原料的入口、出口盲板拆开,并且把反应器切入反应流程。

点原料加热炉F-601,炉出口温度升至260℃时,反应进料。开始原料控制在3T/h,控制反应器顶部温度380℃,如果床层温升太快,超温,调整原料加热炉出口温度

反应压力用反应压控调节阀PIC-6106B控制,放火炬。 调整进料量6T/h,反应压力高时开气压机,将压缩富气送入吸收稳定系统。调整操作至正常。 7.1.2.4 干燥剂再生操作法

干燥剂再生: 目的:

再生气干燥器(D-602)内装分子筛干燥剂。 由于催化剂再生时产生的少量水份将被干燥剂吸附,因而经过数次再生后,干燥剂将因吸附大量水份而饱和失效,此时应及时对干燥剂进行再生。再生气体为氮气(若氮气资源匮乏,也可用净化空气)。

方法:

改好流程: E605 V602 C602 V603 E604 F602 D601 D602

从再生压缩机C-602入口补入氮气系统升压;

启动压缩机氮气升压循环,点再生炉F-602,再生气升温;

干燥器内床层温度升至200℃后,恒温12小时,然后熄灭F-602,干燥器降温,降温至60℃后停再生气压缩机,干燥剂再生结束。

干燥剂再生也可利用催化剂在生后的烟气进行再生。过程如下:

再生完成后,床层温度降至450℃,再生炉降温或熄火。将流程切入干燥剂再生流程,开始干燥剂再生。


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