调节器运行于B通道时,分别模拟以上故障,应能自动切换到C通道。
试验结果: 5.7.10、系统电压校准
如无必要,最好在发电机并网负载的情况下校准系统电压。
在确认系统PT已接入的情况下,也可在开环情况下校准系统电压。校准时,需加入模拟机端PT。 在开环情况下进行系统电压校准时,必须弄清楚系统PT的连接位置。
①、当系统PT接至主变低压侧时,系统PT与发电机机端PT的变比是一致的,可按下式校准A、B套调节器的系统电压显示值:
实测的系统PT电压值?100%
机端PT额定电压值②、当系统PT电压取自主变高压侧的母线PT时,必须弄清在主变高压侧的实际接线档位情况下的额定主变高压侧电压以及母线PT变比,并按下式校准A、B套调节器的系统电压显示值:
实测的系统PT电压值?母线PT变比?100%
实际档位下额定主变高压侧电压A套系统电压系数 B套系统电压系数 修改参数ID[18],使TSD1显示系统电压值,调整ID[5],使系统电压显示值为上述计算值。
5.711、检查90%Ug投风机电源动作正常
试验结果: 5.8 短路试验:
(1)试验前应确认开环试验合格,调节器和整流器工作正常;
(2)机组开机至额定转速,确定\残压起励\、\系统电压跟踪\以及\通道跟踪\功能退出,断开起励电源开关,确定模拟量总线板上 C 通道调节器的 JP1 跳线码已短接; (3)调节器上电并切换到 C 通道运行;
(4)合上厂用试验刀闸,合上厂用试验开头DLC3送上励磁电源。
(5)给上R631信号(可以将调节器开关量总线板AP3板的X2端子排8脚和4脚短接或在端子排上外加一个10%的PT电压),调节器开始正常工作,并输出脉冲信号。操作调节柜上的增磁按钮,整流桥的输出电压也将逐渐增大,转子电流逐渐增大,发电机定子短路电流也逐渐增大。观察调 节器的转子电流测量是否正常。然后配合发电机组试验部门,完成机组的短路干燥试验或者 短路特性试验。
注意:试验过程中不要进行通道切换操作,采用A或B通道调节器“恒控制角模式”时,最好把A/B/C三个通道都设为恒控制角模式。
(5)试验完毕后,将 A/B 通道重新设置为\自动方式 ,\通 道J P1 跳线器拆除,准备进行它励方
5.9空载闭环试验
5.9.1、残压测量及励磁变副边电压相序检查
记录残压数据: 1PT AB相 1PT BC相 1PT CA相 2PT AB相 2PT BC相 2PT 励磁变 CA相 AB相 励磁变 BC相 励磁变 CA相 (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) 利用残压,用双线示波器检查励磁变副边电压的相序应为正相序。 或用系统倒送电方法的开环试验检查磁变副边电压的相序。
确认相序检查正确:
5.9.2、零起升压
选择“零起升压”功能投入,建压后通过增减磁按钮调节机端电压至额定。记录空载特性数据。
序号 1 2 3 4 5 6 PT电压 (V) 励磁电流(A) 励磁电压 (V) 控制信号 (%) 1#功率柜电流(A) 2#功率柜电流(A) 5.9.3、同步变压器回路检查
在空载额定附近,检查同步变压器副边(30V档位和220V档位)电压的正确性。检查QF01操作开关输入侧整流电压的大小和极性的正确性,整流电压应为同步变副边220V档位电压的1.4倍左右。检查交流供电的DC24V电源输出的正确性并记录24V电压数据。(为了安全起见,切记:不可用常规的数字万用表直接测量同步变压器的原边电压。)
确认:
5.9.4、风机电源变压器回路检查
在空载额定附近,测量风机电源变压器副边电压的正确性。(为了安全起见,切记:不可用常规的数字万用表直接测量风机电源变压器的原边电压。)
确认:
投入由风机电源变压器提供的交流电源,检查功率柜风机转向的正确性;检查照明灯和加热器工作的正确性。
确认:
5.9.5、PT电压及励磁电流校准
在空载额定附近,调试电脑显示的机端电压百分数应与实测的PT电压相符,否则修改参数ID[4];同理励磁电流显示值应与分流器的测量值为相同的标么值,否则修改参数ID[3];调整完成后记录机端电压系数及励磁电流系数:
A套电压系数 B套电压系数 A套励磁电流系数 B套励磁电流系数 5.9.6、同步电压校准
先将同步电压系数设为1,同时修改参数ID[18],使TSD1显示同步电压值。在空载额定附近,记下PT电压与同步电压,以PT/TSD值修改同步电压系数,最终使同步电压与PT电压显示一致。完成后记录同步电压系数:
A套同步电压系数 B套同步电压系数 确认开关量板上跳线码JP1断开。 确认:
5.9.7、调节范围测试
A/B通道上限分别升压至V/F动作,下限调至低于70%;C通道上限调至110%,如果允许可调至120%电压限制起作用,下限调至最小值。
记录的数据填入下表:
通道 A 调节范围 下限: 机端电压 上限: 下限: 机端电压 上限: 标准值 下限:70%额定电压 上限:110%额定电压 下限:70%额定电压 上限:110%额定励磁电压 试验结果 机端电压 上限: 上限:110%额定电压 B C 下限: 下限:10%~20%空载励磁电压 5.9.8、C套跟踪B套的精度调整
调整模拟量板C套调节器W3电位器,使B套切换到C套时无扰动。如果切换到C套后电压降低,则逆时针方向调整,否则顺时针调整。反复几次直至切换无扰动。记录下表。试验过程,录波。
PT电压值(V) 原运行通道:B 切换至备用通道:C 原运行通道:A 切换至备用通道:C 5.9.9、B套跟踪C套的精度调整
在B套运行,C套跟踪完成(LDD、LDI灯交替闪烁),记录B套控制信号UKB及C套控制信号UKC。修改B套参数使ID[6]=ID[6]*UKB/UKC调整完成后,C套切换到B套应无扰动,否则重新修正ID[6]。记录下表。试验过程,录波。 PT电压值(V) 原运行通道:C 切换至B通道 5.9.10、A套跟踪C套的精度调整
在A套运行,C套跟踪完成(LDD、LDI灯交替闪烁),记录A套控制信号UKA及C套控制信号UKC。修改A套参数使ID[6]=ID[6]* UKA/UKC调整完成后,C套切换到A套应无扰动,否则重新修正ID[6]。记录下表。试验过程,录波。 PT电压值(V) 原运行通道:C 切换至A通道 5.9.11、B套跟踪A套的精度调整
将B套参数ID[8]设为0,跟踪完成后由A切到B。切换后电压升高,B套参数ID[8]在1.000~1.100之间调整。切换后电压降低,B套参数ID[8]在0.900~1.000之间调整。调整完成后,A套切换到B套应无扰动,否则重新修正ID[8]。记录下表。试验过程,录波。 PT电压值(V) 原运行通道:A 切换至备用通道:B 5.9.12、A套跟踪B套的精度调整
将A套参数ID[8]设为0,跟踪完成后由B切到A。切换后电压升高,A套参数ID[8]在1.000~1.100之间调整;切换后电压降低,A套参数ID[8]在0.900~1.000之间调整。调整完成后,B套切换到A套应无扰动,否则重新修正ID[8]。记录下表。试验过程,录波。 原运行通道:B 切换至A通道 PT电压值(V) 5.9.13、预置值起励
A、B、C通道 “正常”位置分别起励一次,均能按“预置值”建立机端电压。试验过程,录波。采用软起励技术,应无明显超调。
A通道 PT电压: B通道 PT电压:
C通道 PT电压:
5.9.14、逆变试验
分别在三个通道运行,检查手动逆变和自动逆变是否正常。试验过程,录波。
A通道 手动 自动 停机 手动 B通道 自动 停机 手动 C通道 自动 停机 5.9.15、模拟远控操作
检查中控室起励、增磁、减磁、逆变是否正常,各种状态信号指示是否正常。 A通道 试验结果: B通道 试验结果:
C通道 试验结果:
5.9.16、V/f限制特性
自动通道的V/f限制值整定在1.100额定值,可通过ID[84]修改;当频率低于45Hz时,调节器自动逆变,逆变频率不能修改。
调节通道 V/f限制值 逆变频率 A B C 5.9.17、频率特性试验
改变机组转速,记录机端电压及频率值,标准要求:频率每变化额定值的±1%,电压变化不大于额定值的±0.25%
频率(Hz) PT电压值(V) 45 46 47 48 49 50 51 52 5.9.18、电源消失试验
励磁系统在单路电源供电情况下,应能正常工作。之前要检查交流供电24V电源的正确性。
AC开关断,DC开关通 试验结果: DC开关断,AC开关通 试验结果: 5.9.19、过励限制试验
在空载额定附近,记下励磁电流值作为限制值,降低机端电压并修改过励限制值,重新增磁模拟过励限制,检查过励限制动作后的稳定性。
试验结果: 5.9.20、系统电压校准及跟踪试验
在空载情况下系统电压校准与开环情况相同。
系统电压跟踪投入,机端电压应能自动跟踪系统电压。
如果在开环和空载情况下没有进行系统电压校准,在发电机并网前有必要退出系统电压跟踪。 试验结果: 23、空载分灭磁开关试验
在空载额定情况下分灭磁开关灭磁。试验过程录波。
试验结果: 5.10 并网试验
5.10.1空载升压到额定值后,即可投入自动准同期装置实现发电机组的并网。同期装置实现机组成功并网后,应立即检查调节器显示屏,确认\并网\指示灯点亮,同时观察调节器显示屏上的有功功率和无功功率显示是否正常。
试验结果:
确信机端励磁用 PT 和 CT 的接线正确以及调节器 A、B 通道的有功、无功功率测量值正确后,调节器再切换至 A 或 B 通道的自动方式下运行。
5.10.2发电机并网后,励磁系统暂时不进行增减磁操作,应立即观察并网后无功功率的大小,若并网后无功功率很大或者并网后无功功率为负值,则说明机组同期并网过程中,机端电压和电网电 压存在较大的差值,并网时对系统和机组冲击较大,应对机端电压进行调整。
当采用自动准同期装置调节机端电压方式并网时,此时应调节同期装置的压差设置,一般情况 下应将压差缩小;
当采用励磁系统的\系统电压跟踪\功能调节机端电压方式并网时,此时应利用调试软件修改 励磁调节器参数中的\系统电压系数\:Kus,使系统电压比机端电压略微偏小一点,保证并 网时无冲。
试验结果:
5.10.3 并网带负荷
并网过程调整正常后,发电机组即可正常增加有功和无功负荷。 序号 PT二次电压 1 2 3 4 5 励磁电流 有功功率 无功功率 1#功率柜电流 2#功率柜电流 均流系数 5.10.4 调差极性检查
调差率出厂时一般设定为零。
调差率的极性和大小,需根据现场的要求整定。 检查调差率极性的正确性。
A 通道 试验结果: B 通道 试验结果:
5.10.5 欠励限制试验
当发电机有功接近为 0 时,减磁操作使得发电机无功为负,并直至调节器欠励限制功能起作用,