牛头山铸业集团
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1280m高炉开炉方案
炼铁厂 2013.10
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牛头山铸业集团 1280m高炉开炉方案
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牛头山铸业集团1280m3高炉设备系统经过试车和各方面的精心准备,已具备投产条件,为实现1280m高炉安全顺利开炉和迅速达产,特制定如下开炉方案。 一、开炉组织准备:
1.开炉领导小组
组 长:单德全 、 曹俊海
副组长:薛志军、胡民鸣、李化钢、蔡青、王剑、张旭光、朱远立 王新光、朱亚玲
组 员:王世达、程贵、林建新、陈友刚、姜俊、权学中、王宪兵、李鲁鹏、张燕飞、张庆辉、
李国庆、王富、刘桐权、古刚荣、 王君筵、杨远归、凌中禹、刘长强 、杨远松、赵新付、何平、 刘广方、 徐后元、 厉兵
2.各专业组分工:
(1)设备组:负责设备验收、试车。
组长:王剑、胡民鸣
组员:林建新、姜俊、权学中、王宪兵、李鲁鹏、陈友刚 、 李国庆
(2)炉内组:负责制定开炉方案、配料计算和达产计划。
组长:王世达、程贵 组员:高炉工长
(3)炉前组:负责炉前设备试车、开炉炉前操作等工作。 组长:王富 副组长:刘桐权
组员:炉前各班班长
(4)热风布袋组:负责开炉前热风系统和布袋除尘系统的试车、开炉前的热风炉烘炉及开炉后
的风温攻关等工作。
组长:王君筵、副组长:杨远归 组员:热风炉布袋各班班长
(5)上料组:负责炉顶和槽下上料系统的试车及开炉上料系统的操作。
组长:凌中禹 副组长:刘长强 组员:上料组全体人员
(6)冷却水系统组:负责工业水系统试水与开炉达产冷却系统的操作。
高炉本体系统组长:古刚荣 组员:高炉看水三班人员。
净环水系统:负责工业水系统各个设备的试车,运行。 组长:张燕飞、副组长:张庆辉
(7)原燃料供应、:负责槽上供料设备的试车,负责开炉及达产的原燃料供应。
组长:杨远松
组员:供料工段。
(8)铁后处理小组:负责铁罐的调配及铁后的处理 组长:赵新付 副组长:徐后元 组员:铸铁工段及火车
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(9)供电系统、电气设备及仪表自动化小组:负责电气、仪表、自动化系统的试车及正常运行
及开炉达产的安全供电。 组长: 姜俊 、权学忠
组员: 全体电工班长、济南伊斯达技术人员
(10)煤气系统:负责监测点火后煤气的监测合格及向外网引送煤气的 安全工作
组长:刘广方
组员:王君筵、杨远归及煤气布袋全体人员
(11)安全、保卫小组:负责开炉达产安全检查、安全措施的落实、安全保卫、防盗、防火等工
作。 组长:王会银 组员:保安队值班人员
(12)劳动调配组:负责劳动调配工作及开炉、达产期内的临时用工车辆安排等。
组长:李化刚 组员:徐后元、 厉兵
(13)材料组:负责开炉、达产期间各种材料的催办与落实。
组长:胡民鸣
(14)生活后勤组:负责开炉、达产期间的生活和后勤保障。
组长:耿道冷
二、开炉工作
1.开炉前应具备的条件 (1)送风系统
① 运行工段高炉风机具备送风条件,达到正常生产要求。(张燕飞 负责)
②热风炉混风全关,力争达到800℃风温的能力。(王君筵负责) ③热风炉各阀开关灵活,阀位限位可靠。(王君筵负责) ④放风阀、调压阀组开关灵活,反馈准确可靠。(程贵负责) ⑤炉前安好直吹管、风口、弯头等,不漏风。(王富、刘桐权负责) (2)炉顶设备检查
① 上、下密、均压、均压放散、炉顶大放散开关灵活,极限可靠。(凌中禹负责) ② 上料料车运行可靠,极限准确。(姜俊、济南伊斯达、凌中禹负责)
③ 气密箱α、β、?角指示准确,上、下一致,运行灵活可靠。(姜俊、济南伊斯达、凌中禹负责)
④ 料流阀开关灵活可靠,阀位指示准确。(姜俊、济南伊斯达、凌中禹负责)
⑤ 探尺运行正常可靠,校好零点(炉喉钢砖的上沿为料线零点)。(姜俊、济南伊斯达、凌中禹负责)
(3)槽下上料设备
① 各料仓闸门,振动筛,运矿、运焦、返矿、返焦皮带及小焦皮带、主皮带均运行正常,达到正常生产水平,并经8小时以上连续试车。(刘长强负责)
② 主控室上料系统手动、自动等运行操作方式均能正常进行,达到正常生产要求水平。(刘长强负责)
(4)槽上供料设备
①各料仓、各皮带均运行正常,达到正常生产水平,并经8小时以上连续试车。(杨远松负责)
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②按照厂部灌仓计划向各个料仓备料。(王世达、程贵和杨远松负责) (5)冷却系统
① 工业水系统水压、水量、水温均达正常要求,无漏水现象。(张燕飞负责) ② 风口各套冷却水正常,无漏水,炉顶打水系统达到生产正常要求。(古刚荣负责) (6)渣铁处理系统
① 主沟、支沟、渣沟浇注完成并烤干,主沟用捣打料和河沙做成旱沟。(王富负责) ② 水冲渣系统正常,水压达到冲渣要求(张燕飞负责)
③ 提前在西场北侧用河沙做好干渣坑,能正常使用(李化刚、徐后元,刘桐权负责)。 ④ 炉前各种设备运行正常,两个出铁场均具备出铁条件。(王富负责) (7)自动化系统
① 所有仪表安装校对完毕,准确可靠。(姜俊、权学忠、王宪斌负责) ② 调压阀组运行正常,调节灵活。(姜俊、权学忠、王宪斌、程贵负责)
③ 气密箱α、β角指示准确,上、下一致,运行灵活可靠,料空、料满信号正常。(姜俊、权学忠、王宪斌负责)
④ 主控室内监视器达正常生产要求。(姜俊、权学忠、王宪斌、负责) (8)其它
①槽下各电子称校对完毕,准确可靠。(姜俊、权学忠、王宪斌负责)
②蒸汽、N2达到正常生产水平,蒸汽压力300~400kpa,N2气压力600kpa。(张旭光及王君筵负责) ③气密箱使用循环水及N2冷却。(凌中禹负责) ④铸铁机具备铸铁条件。(赵新付、何平负责)
⑤煤气系统设备正常,具备引煤气条件,(杨远归、王君筵、刘广方负责)。 2.开炉前的准备:
(1)备足备好开炉料,化学分析准确可靠(供应部、公司检测中心负责)。 ① 烧结矿:要求强度高、粉末少、粒度均匀,化学成分稳定。 ② 焦炭:强度好,粒度均匀,化学成份较好,尽量降低硫含量。 ③ 硅石、白云石、萤石、锰矿要求粉末少,粒度均匀,按计划上仓。 (2)准备木材90m,要求直径不大于300mm,长度1.0~1.5m。(供应部负责) (3)备足备用风口小套、二套各5个。(胡民鸣负责)
(4)准备烧铁口用氧气管1t并接长。准备氧气带、卡子及瓶装氧气50瓶。(王富负责) 3.开炉配料(王世达、程贵负责,并提交厂部批准) (1)炉料结构:
含铁原料炉料结构70%烧结矿+30%球团,用硅石调整炉渣碱度。 (2)配料基本原则:
① 全炉焦比3.8t/t,后续正常料干焦比0.75t/t,第一次铁后,加负荷至焦比0.65t/t。 ② 全炉渣铁比按0.7t/t左右考虑,否则加硅石或白云石调节。 ③ 炉缸容积的80%的焦炭不参加造渣反应。 ④ 全炉碱度CaO/SiO2=0.9。 ⑤ 生铁成份,(%)
[Si] [Mn] [P] [S] [Ti] [C] [Fe] 3.00 0.18 0.08 0.04 0.05 3.6 93.05 ⑥ 炉料平均压缩率12.5%。 4.装料
(1)炉料装入原则:采用1/2填木柴法装料。
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