1993美国宇航局/澳视夏季学院奖学金计划
马歇尔太空飞行中心 阿拉巴马大学亨茨维尔分校
准备者:乔·派克 学术地位:副教授
机构和部门:阿拉巴马大学,机械工程系 马歇尔太空飞行中心的同事:
美国宇航局/FCcashcharles:玛莎科尼利厄斯 实验室:推进 师:组件开发 分公司:控制机制
关键词:PCV(推进剂操作控制阀)、EMA(电制动器)、IGBT(整合栅双极晶体管)
1.背景
液压执行器目前应用于推进剂操作控制阀(PCV)、航天飞机主发动机(SSME)和其他火箭发动机。这些驱动器具有大功率重量比,大扭力,和快速加速度的特点。这有利于他们利用控制阀。然而,液压系统的特点是易污染和需要频繁维修。控制机制分公司(EP34)在过去的几年里,一直在马歇尔太空飞行中心(MSFC)推进实验室进行调查,使液压机电致动器作为替代应用推进剂操作控制阀(PCV)单元。本报告涉及的一些测试和分析PCV电致动器(EMA)的设计制作公司的I-IR Textron公司的原型驱动器EP34自1993年初以来经历了广泛的测试。然而这时候,HR Textron公司的PCV EMA表现并不符合位置跟踪要求。
2.硬件
双14马力的无刷直流电机安装在通用阀门轴上。两个马达是用来提供冗余,但只有一台在运行过程中工作。单一旋转可变差动变压器(RVDT)用于轴位置感应,而双解析器用于电机的位置检测。双阀门电机轴的三重通齿轮整体组成的传动比是85:1。一个气缸备份系统也是在控制系统发生故障的情况下才关闭阀门。组合的模拟/数字电子控制器板是用来操作无刷直流电动机的。HR Textron公司EMA控制器的电流流过线圈,依次通过三个整合栅双极晶体管(IGBT)。利用数字解析借口芯片的信息来确定IGBT和通电下线圈。
解析器数字芯片还提供了一个电机的速度信号,这是由成正比的模拟电压作为一个额外控制信号进行反馈。来自于RVDT的输出信号用来提供位置控制回路反馈。控制器板设计为”插入式”替代现有液压阀执行器控制板。界面设计为透明的霍尔尼维尔发动机控制器。如果一个液压制动器到位,该发动机控制器将不会做改变。
3.目标
在当前状态下的PCV EMA驱动器和控制器是不能够满足理想的位置跟踪性能。为了解决这个问题,今年夏天的项目的目标为: 1) 建立一个分析模型,预测PCV EMA性能, 2) 验证模型和试验结果,
3) 修改模型控制器,以减少跟踪误差, 4) 改变控制器硬件, 5) 测试修改控制器的性能,
这份报告的其余部分将主要集中于前两个项目,和一些讨论最后三个。 4.PCV EMA模型
开发的PCV EMA的简化模型(以下如图l所示),假定一个永磁直流电动机、惯性电机、变速箱和阀门集成在一起,该模型将采用相同的控制器结构硬件。例如位置和速度反馈的电压和电流限制。通过调整参数值,来开发符合实验结果模型的最终版本。大多数参数值从阶跃响应的原型开发得到的,阶跃响应的初始斜率给出系统的最大加速能力。这是由
iomax=KT,max/ J= 2600 TAD/秒确定的。由于IA,max假定为已知,K T和J值进行了
调整,给予适当的值。一个理想的直流电动机,其性能依赖于转矩常数与反电动势常数,所以对这两个值进行了调整,由阶跃响应中得到的最大速度。电机的电阻和电感进行了调整,给大致相同的“曲线”接近于最大速响应。
图1:PVC EMA 的简化模型
5.模型的性能和结果
实验和仿真结果位置增益可为5.8以及的4.8和6.8。由于篇幅限制,在本文没有考虑。注意所有的测试和模拟的PCV EMA系统在空载状态下进行。仿真结果密切符合实验的输出,尤其是在阀门打开(位置增加)。频率响应为模拟测试和硬件测试。分析或仿真的结果,得到了离散正弦波输入的模型,直到稳态达成。从实验结果得到正弦扫描适用于硬件。虽然两条曲线(模拟和数字实验)的结果不同,出现的总体趋势却可以匹配。相近的仿真和实验结果表明,该模型是一个合理的、有代表性的实验系统。模拟器在测试原型硬件后,可以便捷的改进跟踪误差。
6.控制器的改进
从简化的控制器模型,为斜坡输入的稳态误差由下面的公式:
跟踪误差为:
2NKvfbKPKRVDT
KRVDT是RVDT位置传感器的固定增益,其他项下面定义。由于齿轮比N也固定的,
故恒定的斜坡跟踪误差幅度可降低三种方式之一:增加位置增益,降低速度增益,KP,Kvfb,或添加一个补偿器(积分,相位滞后等)。
我们对不同的位置环增益KP模型的阶跃响应进行了测定。向上微调+1,没有明显的超调,即使是在较大增益15和20时。当调整幅度为+5度时,只有当增益为20时,有较大的超调,其余增益将不会有此情况。当调整幅度为+30度时,我们发现(除了增益为5.8),所有增益将导致超调。如果PCV被限制在0-85度的范围,超调将是一个问题。然而,霍尼韦尔SSME的发动机控制器限制了它的产出每20个全行程的3%毫秒采样周期。这将防止系统要求大步骤在PCV的变化。
分析模型表明,增加的位置控制增益15-20 是改善的PCV EMA控制器性能的简单方法。然而,超调发生大阶跃输入。不幸的是,试图验证在原先控制器导致电气故障的分析结果。两三个IGBT功率晶体管在“运行”期间输入(+ / - 30度)幅度的测试。与其他几个电路组件在这过程中的IGBT驱动器也被毁坏。由于只有一个PCV EMA控制器电路板的存在,修复误差将不能消除。
7.控制器调试
PCV EMA样机控制器板有各种难以修复的原因。其包括文件的不一致,不准确的电路
图,少见(或没有现成的)的电路元件。早期的文件对于PCV EMA硬件控制器和样机控制器有明显区别。最新的一组在虚拟与实际的硬件原理图,存在许多显着性差异。最后,控制器板上许多元件来自于美国宇航局。有些损坏的部件被更换成与之相似的部分。例如,原东芝#MG100J2YS9的IGBT被取代POWEREX#CM100DY-12E模型,但有不完全相同的评级。EB24人员的仪器和技术援助(尤其是茹斯蒂诺黑山)在修复损坏的控制器板上很宝贵。
对PCV EMA控制器板进行努力调试的两原因; 使测试可以继续,并确定故障原因。由故障发生在大于(30度)输入量的情况下,早期推测是的电力线路上的电压尖峰造成IGBT失败。然而,在8月的第一周的测试表明,现行的电压制度应小于300 伏特(与额定电压270伏相比)。由于IGBT的额定电压为600伏,系统不会受到电压峰值的影响,这是不是该系统的源失败,或额外的“缓冲”网络将防止失败。
最有可能的系统故障原因是电机设计或者IGBT电力散热的能力。对于东芝的#MG100J2YS9安全的工作范围取决与集成电路和集电极发射极的电压。虽然这些IGBT的
“rated”在600伏特和100毫安,显然这些值不同时适用。当前PCV EMA控制器的工作方式是为连续作业的一个0.25s周期。如果IGBT能量的耗散不是导致系统失败的原因,那么最可能的原因是实验电路板的物理结构。综上,控制器的表象给出了一个实验性的结果,但并没有对其性能和使用寿命看好。
8.结论
1) 作为一个传统的无刷直流电机,一次简单的模型分析已发展成与PCV EMA性能相匹配的模型。一个计算机程序可通过各种命令输入来模拟模型的性能。
2) 模拟和初步测试结果表明,增加位置增益值15-20,应为典型的斜坡型输入可接受的性能。如果这些大步长输入增益水平(+ 5 度或以上),超调将是一个问题。
3) 如果应用较大步长,额外将 “缓冲器”放在网络上的IGBT原型的控制板上。。 4) IGBT功率耗散能力最有可能导致系统故障。高阶输入将导致脉冲过长时间停留在IGBT上。制造商的数据表明,这些脉冲可能导致IGBT超出其安全区域。