汽修类实习总结(论文)的毕业设计(范例)(3)

2018-12-17 14:52

目的——减小气缸壁的表面粗糙度值,达到气缸加工的最终要求,以延长气缸和活塞 的使用寿命。

磨缸的主要加工工具——带有砂条的衍磨头。

8)磨缸程序和注意事项将磨过的气缸彻底清洁,稳妥地安装好气缸体,按说明进行磨

缸。装磨缸头,调整磨条压力。选择合适的圆周速度和往复运动速度。尽量使磨缸主轴、磨缸头和气缸在一直线上,以防偏磨。磨缸时要加注切削液,用以冷却和清洗磨料。 磨缸应先粗磨、后精磨,磨缸顺序由第一缸——第三缸——第二缸——第四缸,隔缸进行。镶气缸套,气缸镗削超过最后一级修理尺寸,或气缸壁上有特殊损伤,可在气缸内镶配缸套(干式)或在气缸体上换配新缸套(湿式),以延长气缸的使用寿命。干式气缸套的镶配 根据气缸套的外形尺寸,将气缸镗到所需的尺寸和一定的表面粗糙度值,以保证气缸与缸套的良好结合。给气缸体第一次镶缸套时,应选用外径尺寸最小的气缸套,以便提高发动机的修理次数。根据所选气缸套的外形尺寸,将气缸镶至所需要的尺寸和应有的表面粗糙度。镶配时,应在气缸套的外壁涂以润滑油,放正气缸套,垫以平整垫木,用压床徐徐压入,或用手操纵专用压具压入新缸套,在压人20—30mm的过程中,可松压几次,使缸套的少许偏斜自行得到矫正。压力应逐渐增加,不能过大或过小。为了防止气缸变形,应采用隔缸压入。气缸套压人后,应与气缸体上平面平齐,不得低于气缸体上平面;若有高出,不得高出0.01mm,可用挫削或磨削修平。在气缸套镶配完毕后,进行水压试验。

9)湿式缸套的换配拆卸旧缸套时,可轻轻敲击缸套底部,用手或专用工具取出。清理

气缸体内污垢,气缸体与气缸套的结合处必须光滑。气缸体上下承孔的圆度和圆柱度误差应不大于0.015mm。气缸套在压入前,应装人新的涂以白漆的防漏水的橡胶圈,气缸套与座孔的配合应符合机型的规定。装入气缸套,按机型规定,检查气缸套端面高出气缸体上平面的距离。距离过大或过小,可调换气缸套上部台肩下的铜垫厚度来调整。(应不装密封圈先试装,保证高出量,最后装密封圈)。

2.2 曲轴飞轮组的检修

1)曲轴的检测与修理,曲轴的损伤,轴颈的磨损:曲轴主轴颈和连杆轴颈的磨损是

不均匀的,且磨损有一定的规律性。

2)主轴颈和连杆轴颈的最大磨损部位相互对应,即各主轴颈的最大磨损靠近连杆轴

颈一侧;而连杆轴颈的最大磨损部位在主轴颈一侧。曲轴轴颈沿轴向还有锥形磨损。曲轴弯曲与扭曲变形,曲轴弯曲——曲轴主轴颈同轴度误差大于0.05mm。曲轴扭曲

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——连杆轴颈分配角误差大于0°30’。曲轴的断裂,曲轴的检验与校正,曲轴的检测,裂纹的检测,磁力探伤法、浸油敲击法,曲轴弯曲的检验,扭曲变形的检验。

3)曲轴轴颈磨损的检验:磨痕、圆度、圆柱度。曲轴的校正方法:冷压校正、火焰

校正、表面敲击校正。曲轴飞轮组的修理,曲轴轴颈修理尺寸的确定,曲轴磨削定位基准的选择,曲轴主轴颈的磨削,曲轴连杆轴颈的磨削。4)曲轴轴承的选配,轴承的常见损伤——磨损、刮伤、烧伤、疲劳剥落。轴承的选配,根据曲轴轴颈的修理尺寸,选用与曲轴轴颈同一级修理尺寸的轴承。 轴承厚度应符合规定,新轴承装入座孔内,上下两片的每端均应高出接合平面0.03~0.05mm以保证轴承与座孔紧密贴合,提高散热效果。 定位凸点完整,轴承背面光滑无斑点。 弹性合适无哑声。把新选用的轴承放人 轴承座后,要求轴承的曲率半径大于座孔的曲率半径,以保证轴承装人座后,可供轴承自身 弹力与轴承座贴合紧密。选择轴承概括为:根据轴颈选轴承,轴承长宽符合标准,背面光滑凸点好,弹性合适,并无哑声。

5)修配方法:曲轴轴承的修配方法有刮削、镗削和直接装配法。巴氏合金的轴承

用刮削或镗削法修配。锡铝 和铜铅合金的轴承用直接装配法修配。 轴承的手工刮配。

6)曲轴主轴承的刮削。一根曲轴是由几道主轴承同时支撑着的,这就要求修

后的各道轴承的中心线必须重合,以适应曲轴工作的要求。其具体刮削方法是:校正水平线刮配轴承。连杆轴承的刮配。轴承的镗削:曲轴轴承的胜削在镗瓦机上进行。轴承的直接选配法:现代发动机广泛采用锡铝合金或铜铅合金的轴承,采用轴承的直接选配法修配轴承。根据轴颈的修理尺寸选用同级修理尺寸的轴承。以轴颈与轴承配合要求的径向间隙为依据,磨削轴颈确定曲轴轴颈的直径。选用的轴承与轴颈进行直接装配。装配时轴承盖接合面内不加垫片,但必须按规定的扭力上紧轴承螺栓。直接装配的轴承与轴颈的接触面积不小于 85%,由轴承和轴颈的精加工而保证的。因锡铝合金和铜铅合金的膨胀系数较大,要求轴承与轴颈的径向配合间隙应稍大些。 曲轴轴承间隙的检查:曲轴轴承间隙是指曲轴的径向和轴向间隙。 轴承与轴颈之间的间隙,称为曲轴的径向间隙

3发动机的故障诊断与维修

3.1发动机的常见故障

1)故障现象:发动机加速无力故障解析:发动机加速无力,分解检查发现3缸排气门

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出现缺口,燃烧室密封不严导致缸压下降、动力不足。 2)故障现象:各档换挡困难且有打齿声。 3)故障现象:发动机冒蓝烟。 4)故障现象:发动机不能起动。

5) 故障现象:起动时有连续刺耳打齿异响。 6) 故障现象:变速器各档均换档困难。 7) 故障现象:发动机加速无力。

3.2 发动机故障诊断与实例 1) 故障现象:F3发动机怠速发抖。

故障检查:拆下4个火花塞,发现第二气缸火花塞发黑,更换左侧气缸火花塞,装复后试车,故障排除。

故障排除:更换第二气缸火花塞,故障排除。

故障分析:因天冷,驾驶员经常在等候他人时,在车里驻车,开空调,以致发动机怠速运转,随着时间的积累,导致第二气缸火花塞积碳,造成火花塞点火不良,造成发动机各气缸工作不均匀,使发动机怠速发抖。

2) 故障现象:发动机怠速发抖。

故障检查:拆下火花塞检查,电极及瓷芯呈浅棕色,说明点火系统正常,发动机各气缸工:作基本正常。拆下喷油器做喷油量测试,发现在相同时间内第1缸和第4缸喷油量明显少。

故障排除:更换第1缸和第4缸喷油器,故障现象消失。

故障分析:因部分喷油器阻塞,喷油量减少,造成气缸工作不均匀,引起发动机怠速发抖。

3)故障现象:发动机发抖。

故障检查:人坐在车内,明显感觉到车内有发动机发抖引起的振动现象。检查火花塞、喷油器、气缸压缩压力,都正常。再进一步检查,当发动机急加速或急减速时,发抖更加明显,因此怀疑发动机安装支架有问题。 故障排除:更换发动机安装支架,故障现象消失。

故障分析:发动机安装支架有减振和隔振作用,当其失效时,会引起发动机抖动。其抖动传人车箱内并有明显感觉。

4)故障现象:发动机冷车运转正常,热车严重发抖。

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故障检查:在发动机热车发抖时,立即拔下高压线做跳火试验,发现右侧气缸无火花。用手触摸右点火器,有烫手的感觉,迅速冷却点火器后进行跳火试验,有高压火花产生。

故障排除:更换右点火器,故障现象消失,查结果显示故障出在点火器。热车右列气缸无火花,点火器冷却后又有火花,其原因在于控制点火线圈初级通断的功率晶体管热稳定性差,发动机热车后,造成(晶体)结热穿透,初级电路不能断开,导致右列气缸不做功。由于晶体管装在点火器内,故点火器冷却(无须发动机整体冷却)后,晶体管性能恢复,发动机运转恢复正常。IUZ—FE发动机是8缸电控多点喷射发动机,发动机各气缸工作均匀,怠速相当平稳。对化油器式发动机来讲,怠速有少许抖动是属正常现象,但这对1UZ—FE发动机来讲就算是不正常现象。发动机怠速发抖的实质是发动机各气缸工作不均匀。引起各气缸工作不均匀的原因有点火、喷油和气缸压缩压力以及燃烧不稳定等。检查怠速发抖的原因要遵循先简后繁的原则,首先检查点火系统,包括火花塞、高压线、分电器、高压线圈、点火器。然后检查喷油系统,包括喷油压力和喷油器喷油量。最后检查气缸压缩压力。如果喷油压力低,进气系统真空泄漏、EGR阀常开会引起混合气过稀,燃烧不稳定,发动机怠速发抖。只有在以上检查都正常时,才检查EFI系统。发动机安装支架起减振和隔振作用,当其失效时,会引起发动机抖动,并且在车内有明显感觉,这一点也要特别注意。

5)故障现象:汽车在行驶过程中突然熄火之后不能启动。

故障检查:当起动发动机时,既无高压火花又无喷油信号。读取诊断代码,故障代码为12,表明发动机起动后2s之内,无曲轴位置传感器(NE)信号或凸轮轴位置传感器(C1和G2)信号。进一步检查发现,曲轴位置传感器连接器脱落。 故障排除:插好曲轴位置传感器连接器,故障排除。

故障分析:曲轴位置传感器脱落,ECU无法感知发动机曲轴位置和转速,没有点火,信号和喷油信号输出,发动机也就无法启动。

6)故障现象:发动机冷车时有发抖现象,但热车时能恢复正常。

故障检查:发动机启动后,发动机故障警告灯不熄灭,说明ECU自诊断系统已出控制电路有故障。读取诊断代码,故障代码为22,表明水温传感器电路开路或短路时间不少于0.5s。检查水温传感器,发现连接器处导线已折断。 故障排除:连接好折断的导线,故降现象消失。

故障分析:ECU根据水温传感器的热敏电阻变化信号,增加燃油喷射量,以改善发动机冷态时的运转性能。当导线折断,没有水温传感器信号时,ECU启动故障防护功能,

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把冷却液温度设定在80°C,因而发动机冷态时得不到加浓,混合气变稀,引起燃烧不稳定,发动机有发抖现象。 四、实习总结及反思

以前一直认为汽修技术对我来说很难,在学校的时候就感觉今后工作如何开展还是个问题。但到了工作岗位,我才发现汽车维修并没有我想象中的那么难,在工作中,注意师傅的经验,再联系我们所学的理论知识及维修技能,就感觉自己可以着手维修常见的发动机故障,针对发动机的疑难故障,多虚心观察师傅的维修方法和特殊经验,休息时认真写好各种“维修案例”,以利于今后工作的指导,对于不同品牌或车型的故障,可从同类案例经验对照遇到的故障,进行逐类旁通地分析,对症维修,这样可以减少维修时间,也不断提高自己对故障原因的判断能力,这对于汽修工作是很重要。

在这六个多月里,我了解到汽车发动机维修并不是那么难做,但要成为一个好的汽车发动机维修技师还需要漫长的学习与实践,在这漫长的磨练学习中,如何尽快掌握关键核心技术,需要加深对各种发动机的理论学习,并多动手维修,运用理论指导实践,再从实践总结的经验,提升对理论的理解,不断地提高自己的发动机维修能力,以磨练总结自己的维修经验并加以总结,上升为维修理论,这就是我今后工作的目标,因此,我还需要更多的磨练和实习。在这次实习中我没能完全的将自己的能力全部展现出来,我相信,只要我坚持下去,一定能成为一个优秀的汽修高级技师。 致谢

在实习及撰写综合实践报告的过程中,我得到了实习单位xxx领导、xxx师傅、xxx同事及学校邓宁老师的认真指导,在此对他们的指导表示衷心的感谢。

主要参考文献:

[1]赵英勋.《汽车检测与诊断技术》机械工业出版社,2008.7 [2]蔡兴旺.《汽车构造与原理》机械工业出版社,2004.8 [3]关文达.《汽车构造》机械工业出版社,1998 [4]廖祥兵.《汽车维修工艺》北京金盾出版社,2006

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