图9-3 调试流程图 制图人:制图日期:2006.05.12
(4)效果验证:调试完毕后,对调试软件进行10次的运行测试,将反馈情况,统计如下表: 反馈情况(“√”:通过,“×”:未通过) ①编译 ②数据传输 ③数据显示 ④钥匙自学 1 √ √ √ √ 2 √ √ √ √ 3 √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 5 √ √ √ √ 6 √ √ √ √ 7 √ √ √ √ 8 √ √ √ √ 9 √ √ √ √ 10 √ √ √ √ 表9-4 反馈统计表 制表人: 制表日期:2006.5.17
编译软件升级调试通过率达到了100%,实现了预期目标。
次序
实施三:更换机械锁
(1)2006年5月20日对不合格的机械锁进行分析、研究,由于东郊变电站附近五金加工厂较多,且紧邻市区主要交通道路,雨水中含酸、碱性成分是造成锁体锈蚀及锁芯失灵的主要原因。由于东郊变电站的机械锁还属于包换期,小组联系生产公司,更换用锌、铜合金制成的防锈、耐腐、防氧化的DNBS—3F型机械锁156把。
(2)2006年5月23日,由工区安全专职监护,在确保安全和不影响操作的情况下组织小组成员对全所156把原机械锁进行更换。
(3)2006年5月24日,由对全所49把室内机械锁锁芯进行更换。 效果验证:2006年5月28日由两人对全所更换后的机械锁进行现场检测,测得合格率达100%。
九、检查效果
(1)经过前几个月的对策实施,小组对2006年6-8月的解锁钥匙使用次数作了统计:
月份 6 7 8 合计 未使用解锁(次) 正常操作 365 204 206 775 使 用 解 锁(次) 防误装置故障 1 0 1 2 设备调试 2 1 0 3 设备异常处理 1 1 2 其他 1 1 合 计 解 锁操作(次) (次) 4 369 2 2 8 206 208 783 解锁率(%) 1.08% 0.97% 0.96% 1.02% 11
50403020100实施前目标实施后目标实现了!
QC活动后,解锁率由2.47%降到1.02%,圆满完成了预定的目标。
(2)小组成员将解锁原因再次进行汇总,得出如下排列图 序号 项目 频次(次数) 累计频次(次数) 频率 累计频率 1 设备调试 3 3 37.5% 37.5% 2 防误装置故障 2 5 25% 62.5% 3 设备异常处理 2 7 25% 87.5% 4 其他 1 8 12.5% 100% 表10-2 汇总分析表 制表人:孟昭志 制表日期:2006.9.02
频次(次) 累计频率(100%) 100% 8 87.5%
62.5% 75% 6 A:设备调试;
37.5% B:防误装置故障
C:设备异常处理; 4 50% 3 D:其他
2 2 1 2 25%
A B C D
图10-3排列图 制图人: 制表日期:2006.9.02
(3)效益分析
由于活动开展及时,尚处于厂家产品质量包换期内,小组没有产生经济费用,却取得了较大的安全效益:
①降低了我队运行人员发生误操作事故特别是恶性误操作事故的风险,消除了安全生产工作存在的隐患,提高了倒闸操作的安全可靠性;
②提高了防误装臵的可靠性,增强了杜绝误操作事故的技术手段; ③为微机防误装臵的大范围应用探索出一条规范化管理的道路。
12
十、巩固措施
为巩固小组成果,我们制订了一系列管理标准和执行细则,经上报车间后汇入班组、车间或公司的管理制度中: 序号 内 容 纳入标准或文件 1 《110KV东郊变防误装臵调试程序》 《**公司防误装臵调试大纲》(修订) 《东郊变微机防误装臵现场运行规《**公司微机防误操作装臵现场运行规程》2 程》 (Q/308-105.040-2006) 《东郊变微机防误装臵现场运行规3 第一操作队月度培训计划 程》学习计划 十一、总结回顾及今后打算
在本次QC小组活动过程中,小组成员的工作素质、协作精神、专业知识,对QC知识的掌握、理解和应用,都有了很大程度的提高。 在工作中全体人员注重学习、应用新技术,不断提高个人的故障分析、处理能力。下一步我们将完善活动成果,开展新的活动,制定计划,通过在设备调试、设备异常处理及其他方面的研究改进来减少微机防误装臵解锁率。
(发布人:**)
13