另外,指示轴线在顶进工程中,必须利用联系三角形法定期进行复测,以保证整个顶进轴线的一致性。
为了较好地解决测量用时问题,要尽可能减少测量接站数,在转站处利用特殊发光源作为目标,再利用放大倍率较大的瑞士T2经纬仪观测;测定工具管前进的趋势,同样能达到减少测量时间的目的。
在实际顶进中,顶进轴线和设计轴线经常发生偏差,因此要采取纠偏措施,减小顶进轴线和设计轴线间的偏差值,使之尽量趋于一致。顶进轴线发生偏差时,通过调节纠偏千斤顶的伸缩量,使偏差值逐渐减小并回至设计轴线位置。
施工过程中,及时了解工具管的趋势对纠偏十分有利。如果轴线偏差较小,且趋势较好(沿设计方位),就可省去不必要的测量和纠偏,提供更多的顶进时间;如轴线偏差较小,但工具管前进趋势背离设计轴线方向,则要及时进行有效的纠偏,使工具管不致偏离较大。 测量采用高精度的全站仪,激光经纬仪和水准仪。工具管内设有坡度板和光靶,坡度板用于读取工具管的坡度和转角,光靶用于激光经纬仪进行轴线的跟踪测量。
图4-1、图4-3是根据施工过程的轴线偏差绘制的曲线,图4-2、图4-4是竣工后的轴线偏差曲线。
图4-1 施工过程轴线水平偏差曲线
图4-2 竣工后轴线水平偏差曲线
图4-3 施工过程轴线高程偏差曲线
图4-4 竣工后轴线高程偏差曲线
从图4可以看出,竣工后的测量结果与顶进过程中的测量数据基本上是吻合的,说明所采用的测量方法是合适的,测量精度能够满足施工的要求。 第三节纠旋转的技术措施
正常排放管前300m(100节管书)的平直线段内,共布置了16只垂直顶升口,垂直顶升口对旋转有很高的要求,转角不得超过1°,否则就会影响垂直顶升的施工,因此,控制好前300m管道的旋转十分重要。为了减小管节之间的相互转动,在前300m范围内的管节的两端设置了止转装置。通过止转装置将前300m管道连接成一个整体,从而减小整段管道在顶进过程中的旋转。虽然安装了止转装置,但由于施工过程中管道受力不均衡,管道还是产生了比较大的转角,为此,施工时根据各垂直顶升口的转角大小,辅以一定数量的压重块纠正转角,这种方法效果很明显。顶进结束时,16只垂直顶升口的转角均控制在允许的范围内。 第四节水力机械化施工
泥水系统的配置相当关键,根据本工程的特点布置了泥水系统。沉淀池利用工地原有的虾塘,进行必要的加深,留有足够的容量,筑坝分隔成清水池和泥浆池,并用φ300钢管连通泄水。在清水池旁设置2台5级泵,向管路供水,进水管路采用φ150无缝钢管、卡箍式活络接头,中继间处用橡胶波纹管过渡,以适应中继间之伸缩,满足顶管施工的工艺要求。
实际施工时,前500m是利用清水池旁2台并联的清水泵供水,500m以后才用多级泵供水。这样配置的好处是节约了大量的能源,也降低了施工时的操作难度。 排泥采用φ100无缝钢管、卡箍式活络接头。废弃泥浆用管道泵串联水平输送,管道内每隔200m左右设置1台。工作井内设置1台大功率管道泵,担负泥浆的垂直输送。
参考文献: 1.给水排水工程顶管技术规程CECS 246:2008
2.顶管施工技术及验收规范(中国非开挖技术协会行业标准)
3. SL -2004 顶管施工规范
4.《顶管工程计术》 魏纲 等 著
5. 《顶管工程设计与施工》 葛春辉 著 《顶管施工技术》 余彬泉,陈传灿
结语:
编著
本次顶管工程由于技术熟练,技术措施合理,轴线偏差符合规范要求。顶进只用了100天,取得了良好的社会效益及经济效益。通过本工程的施工,为更长距离或更大口径的顶管施工积累了经验。