QC成果WORD - 图文(3)

2019-01-19 11:44

QC小组成果材料

要因确认三:检查人员少

标准:按照市建委2010(111号)文规定,本项目需配质检员2名。 确认过程:小组成员***2012年3月11日调查后确认,本工程质检员为***,

证书号:考 质检员***,证书号: ,均施工经验丰富,经过组员现场观察一天,发现质检员工作认真负责,能满足各工序检查工作。

相关证书

现场质量检查

结论:非要因

要因确认四:竹胶板厚度不达标 标准:按施工方案要求,选用竹胶板厚度为

JGJ162-2008中的规定。

18±1.2mm。竹胶板强度符合

确认过程:小组成员***2012年3月9日现场抽查10张竹胶板,用游标卡尺

测量竹胶板厚度,测量结果见下表。竹胶板为正规厂家生产,质量合格,合格证检验报告中的竹胶板力学性能指标均符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008,能满足施工需要。

竹胶板厚度抽检情况

抽检板编号 竹胶板厚度标准 抽检情况(mm) 检验结果 11 16 19 21 29 35 36 41 42 45 18±1.2mm 17.6 17.9 18.2 17.8 18 17.9 18.1 18 17.8 17.9 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

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QC小组成果材料

结论:非要因

要因确认五:钢筋制作绑扎不达标

标准:钢架下料加工型号、尺寸应与图纸相符,安装应符合GB50204-2002规

范中第5章钢筋分项中的所有要求。

确认过程:小组成员***2012年3月9日在钢筋加工场检查钢筋下料单,结合

图纸测量下料钢筋长度,抽查10根成品料钢筋,测量结果如下表。

钢筋下料尺寸抽检情况

钢筋部位编号 2 2 4 钢筋下料长度下料长度±20mm 标准 钢筋型号 Ф22 Ф22 Ф16 设计部位钢筋3800 3800 5800 长度(mm) 抽检情况(mm) 3817 3798 5804 检验结果 合格 合格 合格 5 5 5 2 2 4 5 Ф24 Ф24 Ф24 Ф22 Ф22 Ф16 Ф24 4600 4600 4600 3800 3800 5800 4600 4611 4607 4597 3798 3815 5812 4604 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

小组成员龚义明在已完成钢筋安装绑扎的1#桥拱进行钢筋间距、保护层厚度2项各10个点检查,检查结果如下。

钢筋间距抽检情况

钢筋部位 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 钢筋间距标准 150±10mm 抽检情况(mm) 152 150 149 155 148 152 150 149 148 151 检验结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

钢筋保护层厚度抽检情况

钢筋部位 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 1#拱 钢筋间距标准 40±10mm 抽检情况(mm) 38 48 52 32 28 55 45 29 34 39 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 合格 不合格 合格 合格 检验结果 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

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QC小组成果材料

检查结果钢筋保护层多处不合格,经小组成员测量发现,造成钢筋保护层厚度不合格的原因是桥拱弧形主筋加工半径不准确。小组成员又经过观察,钢筋工加工弧形钢筋随意性大,仅凭经验操作弯曲机弯曲钢筋,加工后钢筋半径尺寸不一。桥拱钢筋最大直径24mm,人工弯曲调整难度大,致使安装后钢筋骨架外形尺寸偏差大。

钢筋保护层厚度测量

结论:要因

要因确认六:模板选型不准确

标准:对照图纸选择适合模板类型尺寸,模板拼合后应符合GB50204-2002

规范第4章模板分项中的要求。

确认过程:为节约成本,桥拱模板暂定为定型小钢模。2012年3月11日

小组成员***在现场与木工工长***采用常规做法,定型钢模板横向拼装1#桥拱模板,钢模板宽度100mm,组合后经观察圆弧处模板接缝明显,弧形呈多边形,弧线不顺滑。如果采用这种模板型号拼装桥拱底模,砼浇筑后桥拱外形观感差,影响砼施工质量。

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QC小组成果材料

定型小钢模

结论:要因

要因确认七:木龙骨支撑间距过大 标准:符合模板施工方案。

确认过程:模板施工方案经公司总工及监理审核通过,只要符合施工方案就能

满足砼浇筑施工需要。小组成员***现场抽查测量拱板模板主龙骨间距,测量结果如下。

主龙骨间距抽检情况

抽检部位编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主龙骨间距标准 250±50mm 抽检情况(mm) 263 245 238 281 247 222 245 279 256 264 检验结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

结论:非要因

要因确认八:排架基础承载力低

标准:排架基础承载力应满足设计要求大于150KPa。

确认过程:排架基础二八灰土回填,压实系数大于0.95可满足基础承载力设

计要求。由小组成员***于2012年3月18日抽查10个点进行灌砂法实验,压实度检测结果如下表:基础承载力满足施工需要。

排架基础压实度抽检情况

抽检部位编号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 14 -

QC小组成果材料

压实系数标准 检验结果 0.95 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

抽检情况(mm) 0.95 0.96 0.95 0.98 0.95 0.96 0.95 0.97 0.96 0.95 结论:非要因

要因确认九:排架立杆间距大

标准:立杆间距满足JGJ166-2008规范要求。

确认过程:桥拱为满堂红碗扣式脚手架。根据方案选用横杆型号为

HG-90,

立杆间距900mm。由小组成员***于2012年4月5日到现场抽查10个点进行检查,横杆接头均安装到位,上碗口锁紧。排架搭设能满足砼浇筑施工需要。

排架立杆抽检情况

2 3 4 5 6 7 8 9 10 抽检部位编号 1 900mm 立杆间距 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 锁扣情况 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

结论:非要因

要因确认十:加工设备选型不合理

标准:弯曲机弯曲拱板钢筋弧度应符合图纸要求,满足钢筋安装施工。 确认过程:由小组成员周宏于2012年4月15日对现场GWH32型大圆弧钢

筋弯曲机的弯曲能力进行测试。弯曲机试加工情况如下表:

弯曲机加工曲型钢筋情况

桥拱编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 桥拱钢筋半R=855 R=1555 R=2555 R=3055 R=3555 R=3055 R=2555 R=1555 R=855 径(mm) R=1045 R=1745 R=2745 R=3245 R=3745 R=3245 R=2745 R=1745 R=1045 是否能加工 能 能 能 能 能 能 能 能 能 制表人:*** 制表日期:2012-6-6

结论:非要因

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